调峰机组汽缸移位与负胀差增大的原因分析.PDF

调峰机组汽缸移位与负胀差增大的原因分析.PDF

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
调峰机组汽缸移位与负胀差增大的原因分析

维普资讯 华北电力技术 NORTHCHINAELECTRICPOWER · 故障分析 · 调峰机组汽缸移位和负胀差增大的原因分析 AnalysisonCylindersDisplacementandIncreasingof Antiextention inRegulatingUnit 滦河发电厂(ig~L承德 067002) 路春林 赵荣阁 王凯杰 摘 要:汽轮机前汽封的损坏不但造成汽封漏气 峰后,3月下旬开始 ,汽轮机前汽封漏汽逐渐增 增大.影响文明生产,而且 由于蒸汽泄漏和窜流, 大 .同时伴随着机组运行中负胀差逐渐增大现象。 影响机组运行 的经济性 ,并对汽轮机胀差产生较 2000年 7月7日,在一次利用机组降负荷处理缺 大影响,严重时还会造成机组事故停机。 陷后 ,机组负胀差达到一1.5mm,机组负胀差保 关键词:调峰 ;窜流;胀差 护动作 ,被迫停止运行 中圈分类号:TK263.1 滦河发 电厂 5号机为 N5090型单缸、冲动、 文献标识码 :B 凝汽式汽轮机 .其经济功率为 45Mw ,抽汽参数 文章编号 :1003—9171(2001)08—005104 如表 1,轴封及法兰加热系统如图1所示 表 l 5号汽轮机抽汽参敷 随着电网负荷峰各差的不断增大 .机组进行深 度调峰和启停调峰已成为必然。机组进行深度调峰 和启停调峰使其金属温度变化增大 ,从长远观点来 讲将加快金属的疲劳损坏 ,使机组使用寿命降低; 从近期观点来讲 ,机组频繁调峰造成滑销系统磨损 加尉,汽缸法兰内、外壁经常存在较大温差,从而造 成汽缸移位、汽封磨损加剧等 ,短期内即会造成 由 于蒸汽内部窜流增大,机组运行的经济性下降 汽 缸移位 及高温高压蒸汽进入汽轮机低压通流部 分.使机组无法正常运行,严重时造成机组事故停 机。滦河发电厂就发生过类似的停机事故。 1 机组设备及事故情况 滦河发电厂 目前运行机组为 2×50Mw 和 2 ×1O0Mw 其 中,4、5号机组为 5OMw ,6、7号 l 轴封监法兰加热系统 机组为 1O0Mw 。4号机 自1995年开始启停调 为查清机组负胀差增大原 因,利用机组调峰 峰 ;5号机 自1996年开始启停调峰 ;1997年 来, 停机机会,对机组胀差保护系统进行检查 ,胀差测 6、7号机组低各时进行 5O~60Mw 深度调峰。自 量系统未发现异常 4、5号机组启停调峰 来 .汽轮机在检修完成 ,并 为进一步摸清问题,在机组正常运行状态下 经过一段时间的调峰运行后,即出现前、后轴封漏 对七段抽汽进行检查 ,因5号机七段抽汽在安装 汽 问题 ,同时伴随有机组运行 中负胀差增大的现 时未安装温度测点,故将七段抽汽 1:3附近管道保 象。1996年4号汽轮机、1999年 5号汽轮机均发 温拆除,对管壁进行温度测量 在速度级后汽温 生 由于汽缸移位造成前汽封磨损,而使机组不能 51OC状态下进行测量的结果是 :前汽封三挡漏汽 正常运行被迫停机进行检修。 至七段抽汽管道 阀fl门盖温度为 375C;I号低 1999年 1z月 5号机组完成检修 ,运行至 压加热器入 1:3阀门门盖温度为 260c;七段抽汽 2000年 3月情况正常。在经过多次极热态启停调 口附近管道管壁温度为 418C,七段抽汽 口附近 维普资讯 华北电力技术 NORTHCHINAELECTR~ POWER 管道管壁温度较七段抽 汽设计温度 72C高 出 属温度变化较大,诱发或加速 _r汽封

您可能关注的文档

文档评论(0)

haihang2017 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档