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利港电厂3GGH积灰结垢严重的原因分析与处理措施
利港电厂#3GGH积灰结垢严重的原因分析与处理措施
倪迎春
(江苏利港电力有限公司 ,江苏 江阴 214444)
摘要:分析了江苏利港电厂#3GGH一次严重积灰结垢的案例,阐述了导致GGH积灰结垢的主要原因在于相关运行工况的变化;从电除尘,除雾器及GGH吹扫装置运行情况入手,提出了具体的预防措施,很好的解决了GGH运行中发生积灰结垢的问题。
关键词:湿法脱硫 ;GGH ;积灰结垢
引 言
对于国内大多数湿法脱硫装置,均配置净烟气再热器,而90%以上采用的是回转再生式原烟气/净烟气换热器(GGH),GGH是高耗资产品,其运行状况是否正常直接关系整个脱硫系统(FGD)的正常运行【1】。目前已投运的GGH在运行中都遇到过积灰结垢严重,导致整个风烟系统阻力异常增大的情况,严重时FGD被迫停运,这无疑给整个FGD的运行造成额外的负担,因此确保GGH运行稳定,不积灰结垢,对整个FGD运行至关重要。
利港电厂GGH的配置和运行情况概述
江苏利港电厂二期工程#3、#4机组为370MW亚临界燃煤机组,各采用一套石灰石/石膏湿法烟气脱硫装置,由锅炉引风机排出的原烟气经1台静叶可调轴流式增压风机增压后接入GGH降温,然后再进入吸收塔。在吸收塔内由三层喷淋层脱硫净化,净化后的烟气由二级屋顶式除雾器除去水雾后,经GGH换热升温至80℃以上经烟囱排放。所采用的GGH为豪顿华公司生产的垂直轴两分仓回转式烟气再热器,未处理烟气向上流动,处理后烟气向下流动,整个换热面积为16746m2,吹灰器配有低压水洗,高压水洗和压缩空气吹扫三种,设计原烟侧压降0.389kPa,净烟侧0.353kPa,具体技术参数见表1。
表1 #3炉GGH技术参数
Table 1:GGH Technical parameters of #3 Unit
型号 30.5 GVN420 换热面积 16746m2(双面) 换热元件 0.75mm厚去碳钢,镀0.4mm搪瓷 气流布置 未处理烟气向上,处理烟气向下 吹灰器 吹灰器配有低压水洗,高压水洗和压缩空气吹灰 位置 未处理烟气出口 数量 一台 正常吹扫 介质 压缩空气 压力 0.4~0.6MPa 高压水洗 介质 冷水 压力 8~12MPa 低压水洗 介质 冷水 压力 0.4~0.6MPa 压降(kPa,BMCR) 原烟侧 0.389 净烟侧 0.353
脱硫装置正常运行过程中,GGH每班采用二次压缩空气吹扫,每月进行一次高压水冲洗,机组调停或检修期间采用外部移动式高压水(50~70MPa)冲洗枪人工冲净。自06年投运已来,按该方式运行,GGH差压一般11个月左右才会逐渐达到1.0kPa左右(单侧),基本能够满足机组的运行周期。09年7月25日#3机组调停后,按以前方法用外部移动式高压水对换热元件进行了一次彻底冲洗,8月21日启动后负荷350MW时原、净烟侧差压为(0.41kPa,0.53kPa),300MW时两侧差压为(0.35kPa,0.46kPa)。运行至9月25日,差压基本没有大的变化,9月25日300MW时两侧差压为(0.38kPa,0.49kPa),十一期间由于负荷非常低,差压一直在低位,10月11日中班低负荷过后,差压有一个明显上升幅度,至10月16日300MW时两侧差压为(0.73kPa,0.70kPa)。发现差压上升的幅度较以前有提高后,将每班压缩空气的吹扫频率提高为三次,并进行了一次在线的高压水冲洗,但依然无法遏制差压上升趋势,16~25日又上升了150Pa左右,25日300MW时两侧差压为(0.88kPa,0.92kPa)。10月25日过后,差压每天快速上升,至30日300MW时两侧差压为(1.33kPa,1.33kPa),5天内单侧差压上升了近500Pa(图1)。
随着差压的迅速上升,增压风机电流也迅速上升(图2),10月30日,机组负荷300MW时,增压风机导叶开度已达95%,电流已接近额定电流。此时的增压风机工况已经无法满足机组带满负荷能力,严重影响机组的安全与经济运行,且运行中的在线冲洗措施均无法降低差压,10月31日,紧急停运脱硫装置专门对GGH做清洗维护。
图1:运行71天的#3GGH净烟侧差压变化趋势 图2:运行71天的#3增压风机电流变化趋势
Figure 1:the trend of diffential preasure of clean gas after running 71 days of # 3GGH
Figure 2: the current trend of #3 booster fan after running 71 days of # 3GGH
原因分析
GGH差压大幅上升,肯定是内部换热元件积灰结垢严重,但运行时
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