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进口生料质量计算机控制系统的改造.pdf

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全国水泥生料质量控制应用技术研讨支流会论文集 进口生料质量计算机控制系统的改造 孙庆玲1,郭燕春2,谢永平1,张亦夫1 102403) (1、合肥永泥研究院,安徽合肥230051;2、琉璃河水泥厂,北京 O引言 20世纪90年代初建造的水泥厂配套的带x射线谱仪的生料质量计算机控制系统(简称 Qcx系统)基本都是国外引进的这些系统开始运行效果都不错,使人窑生料3个率值得到有 产控制,保证了熟料质量的稳定.但经过十几年的使用后,硬件设备逐步老化,系统故障率越来 越高。系统的售后服务费用、硬件设备费用都很昂贵,很多水泥厂为了节省开支,就去一些 他们认为维修费用太高,而又对使用影响不大的地方采取简化或省略的方法。然而QCX系 统对工艺要求严格,控制策略的实现取决于整个系统的完整。由于系统组成部分的逐渐缺失, 系统运行效果越来越差,运转率越来越低,有的厂干脆就弃之不用,在中央控制室由生料磨 操作员对各原料进行产量的配比,生料质量得不到控制,熟料产质量必然受到影响。 近几年,国产化的基于率值控制的生料质量计算机控制系统(简称QCS系统)日益增多, 由于萁中价格只有进口系统的三分之一甚至五分之一,使用效果达到改造时被选用。以下介 绍QCS系统代替Qcx系统的2个案例。 l案例一:Lz水泥厂的改造 1.1配料系统控制状况 该厂原有配料系统是丹麦史密斯公司的QCX系统,该配料系统有—个预配料站,预配 的石灰石和砂岩混合料有—个取样器,取样器取出的是连续的有代表性的混合料。QCX系 统每小时分析混合料的成分,混合料取样器故障频频,最后只好弃之不用。由于不知道混合 料的成分,QCX系统就缺少了控制依据,控制策略完全失灵了。 该厂在2005午技术改造时选用了QCS系统。 1.2方案实施 对QCS系统的基本要求:一是工艺状况不能改变。该厂有预均化堆场,需继续捷孀夏配 料方案,但又决定不使用混合料取样器。因此需要解决的问题是如何知道混合料的成分。不 知道混合料的成分就无法实现既定的控制策略;二是该厂QCX系统已使用了多年,新的控 制系统功能不能比老系统差。 据此,提出如下的控制方案: 料信号是正在进行堆料的石灰石和砂岩给定比例;QCS系统从DCS获取的预配料信号,包 括石灰石实际流量、砂岩实际流量、堆料信号和取料信号。在堆料过程中,QCS系统自动 计算堆料配比,如有哪一种物料断料,该物料实际堆料配比就会低于给定配比,QCS系统 每隔一段时间会检测实际堆料配比与给定配比的偏差,根据偏差太小调整堆料配比,使整堆 料的实际配比近似等于给定配比。在堆料过程中,化验室定时检测石灰石、砂岩的化学成分, QCS控制系统可以根据它们的成分和实际堆料比例,推算出混合料的化学成分。 全国水泥生料质量控制应用技术研讨交流会论文集 2000操作系统,采用MicrosoftSQL2000数据库作为数据中心,进行数据存储与查询,管理 整个生产过程的所有相关的控制数据。包括多种曲线图表和数据报表,可方便工艺人员和操 作工随时查询数据,适时掌握生产控制及质量状况。QCS系统功能包括原料数据管理、配 方计算、配料实时控制、统计报表、事件纪录、数据库管理与查询、工艺管理、用户管理、 趋势曲线等多种功能。其中,配料控制采用优化技术,工艺人员根据不同率值的相对重要性 来确定生料的最佳比例。还同时考虑了原料的种类、数量及化学成分相对于质量要求的累积 偏差、喂料秤容量限制、磨机能力和生料均化作用等因素。 3) 堆头堆尾估算 QCS系统除实现了该套QCX系统的功能外,又增添了“堆头堆尾估算”功能。 因为在每堆料的开头,混合料量达不到正常生产时的产量,它是随着时间逐渐增加,约 3卅h后达到正常产量。堆尾也存在同样的问题。每到换堆时,生料率值大幅波动,有时要 —个班才能调整过来。经过技术分析发现,这是由于追求产量所至。QCS系统送给DCS系 统的配料信号是:混合料、磨头石灰石、砂岩、铁粉的配比,QCS控制系髫t扶DCS获取的 配料信号是:混合料、石灰石、砂岩、铁粉实际流量、磨机产量由中控控制。堆头时,混合 料取料机取不出料,混合料达不到正常生产时的产量,这时中控操作工习惯地将磨头石灰石 加到最大。这样一来,虽然产量高了,但石灰石实际配比也提高了,造成LSF值偏高。一

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