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通钢6号高炉生产实践.pdf
通钢6号高炉生产实践
王玉全王海漾 张秀华张劲松
(通钢炼铁厂 通化134003)
概述
通钢68高炉是通钢历史上最大炉容的高炉,采用了PWlI型串罐无料钟炉顶;上置式软水闭路循环冷
却技术;风口小套高压供水;干法脉冲布袋除尘;改造式顶燃热风炉;嘉恒法粒化渣新工艺;复合棕刚玉陶瓷
时间就实现了达产目标。在随后的生产中,产量逐步攀升,到目前为止生产已将近1年,其中产量最高月份
为7月份,平均利用系数达到了2.655t/m3.d,影响产能发挥的不利因素也逐项得到解决。各项指标完成情
况详见表一。总结一年来的生产实践,成功的方面主要体现在以下几方面
表l 2005年各月份68高炉主要技术经济指标
1实现了安全顺利开炉
68高炉工程建设是在边设计、边施工、边考察的情况下进行的,炼铁厂为了更全面地掌握工程建设情况
以及新设备的性能,于2004年4月便介入了69高炉工程的设计、施工、考察学习等方面.参与了筑炉质量检
查、设备安装调试和整改,参加了工程验收。通过有效的参与,发现并整改错项、漏项、不合格项等1000余
项,为安全顺利开炉、快速达产奠定了基础。
针对68高炉采用的新工艺、新设备、新技术,炼铁厂通过前期的学习、交流、借鉴外厂经验,在高炉投产
前编制了《值班室岗位技术操作规程》、《热风炉烘炉方案》、《高炉烘炉方案》、《枕木填充方案》、《高炉试压堵
漏方案》、《高炉快速达产方案》、《软水系统清洗预膜方案》,并积极组织工程技术人员多次学习讨论,及早地
将成稿发放到岗位员工手中。有了这些理论作基础,炼铁厂顺利地完成了开炉前的设备试车,热风炉、高炉
烘炉,装料实测以及开炉操作等。
68高炉于2004年12月20日9点58分点火送风,风压70kPa,风量1058m3/min,风温800℃,至10点
El
40分18个风1:3全部明亮。通过合理控制,2004年12月214:40分铁口导出管来渣,5:01分堵铁口,10:
全顺利开炉、快速达产的工作任务。
一40—
2强化了入炉原燃料质量的管理
1、调整使用焦炭的种类,改善质量
2004年年来68高炉建成投产后,原燃料供求矛盾日渐突出,尤其是焦炭,焦化厂的生产能力远远满足
不了炼铁生产的需要.因此购进了大量的外进焦来平衡燃料的不足。但外进焦炭强度差、灰份高、水份大,质
量与白产焦相比相差甚远。68高炉开炉初期,自产焦、外进焦人炉量各占一半,由于两种焦在质量上存在着
较大的差异,导致炉内煤气流不能长期稳定,而且因为运料设备设计上的缺陷,运焦能力满足不了高炉生产
的需要,常常发生焦炭空仓,制约了60高炉产能的发挥。基于这种情况.经厂研究,公司批准,决定对68高
炉在精料上给予保证,4月13日68高炉停止了外进焦入炉,改成全部吃干熄焦。并且对运料设备不合理的
方面进行了改造。经过一段时期调整后,各项经济技术指标提升幅度较大。指标改善情况详见表一。
2、调整炉料结构,改善烧结矿质量
受68高炉投产影响,烧结矿量也出现了短缺。为缓解这一矛盾,被迫将烧结矿碱度提到3.4.高时达到
3.6。由于烧结矿碱度的提升,其冶金性能也发生了较大的变化,严重制约了高炉生产的稳定性,各高炉不同
程度地出现了炉墙结厚的状况,68高炉也不例外。2005年4月份,国内炼铁界较有权威的专家王筱留教授
来通钢授课,对这种炉料结构也提出了置疑。为使这一问题得到有效解决,公司经过反复研究论证,决定在
烧结厂3”竖炉生产低碱度(0.2)中性球,并于2005年7月付诸实施。这一措施落实后,烧结矿碱度又恢复
到了3.2,原料矛盾问题在一定程度上得到了缓解。68高炉一直采用的是3.2碱度烧结矿配加酸性球团矿
的炉料结构,生产一直较稳定。
3对槽下筛分设备进行合理的改造
60高炉焦筛设计上采用的是封闭式环保型除尘振筛。开炉初期,这种振筛表现出很多不适应性:筛分
时筛孔常常被堵塞。到最后根本无法实现筛分,太量的焦粉人炉后,影响料柱的透气性。而且受振筛能力的
限制,还满足不了上料的需要。一段时间内,曾经因为上料节奏慢造成高炉经常空尺,不能实现全风操作,影
响了产能的发挥。
另外,因为68高炉是在冬季开炉,冻害对其影响电较大,焦炭在焦仓内冻成~个大坨,根本无法实现自
动上料,常常是一部
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