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造气工段技改小结.pdf
第十四届全固造气技术年会论文集 57
造气工段技改小结
段希娥 张成梅
(山东省化工研究院250014)(章丘市鲁明化工有限公司250200)
l 改造炉体,平衡生产
我公司为平衡4万t合成氨,先后更新了脱硫塔、碳化碳、饱和热水塔,新增MS(3)
压缩机l台,2002年10月份,又新上中1000mm合成塔(矮胖型),公司通过对几个生产
工序大刀阔斧的改造,基本上具备了4万仇合成氨的能力。而当时现有的3台造气炉(①
2400
mm)因不能满足生产需要而成为当时生产中的“瓶颈”。为此,公司决定对炉体进行
mm改为cD2650
改造,加大炉径,加高炉体,炉子由cD2400 mm。炉子加大了,有效炭层增
加了,所以要克服床层阻力需使用与之配套的高效风机来提高一次风量,才能使大炉优势充
mm煤气管道改为@600
低系统阻力,将原◇500 mm。原单炉日产合成氨40.15
t改造后单
t。
炉日产合成氨58.5
2 挖潜降耗,向节能要效益
2.1优化工艺流程,降低系统阻力
传统的造气工艺流程是单炉单设废锅,单设洗气塔.其缺点:(1)系统阻力大,影响单
炉发气量;(2)气体流速大,夹带的粉尘对设备冲刷,引起设备损坏或堵塞;(3)气体间断
的通过废热锅炉,有时因温度太低,形成了露点腐蚀。据此,公司通过调研和可行性技术分
析,趁大修的机会,对造气上、下行煤气采用了多台炉集中回收的技术改造方案,其改造要
点:(1)每台炉设置上、下行煤气除尘器:(2)3台炉设置卧式水管联合废热锅炉l台,洗
气台1台,以回收上、下行煤气的显热。
改造后的流程见图1。
图l改造后造气工艺流程
改造后的设备:
煤气发生炉:①2650mm 3台:
mm
15000
mm×10mmX 1台;
洗气塔:∞2000
气柜:V=1000m’ l台;
mrn
mm×2150
mmX2500 l台g
综合废锅:8500
风机:450DK型 l台:
1B 3台;
自动机:HX·PC·91
上行集尘器:中2100×10×8424 3台;
10X2300 3台。
下行集尘器:中1400X
流程改进后,运行效果良好,由于送气行程缩短,从而降低了系统阻力,洗气塔水封液
m3/11
面在--+200Pa内波动,阻力降低,相当于提高了单炉制气能力,之前单炉发气量为5521
第十四届全田造气技术年会论文集
(标态),之后单炉发气量为7370m3/h(标态),同时,由于煤气几乎连续通过联合废锅解
决了露点腐蚀问题,之前因腐蚀严重废热锅炉需2年更换r次,现已使用3年,状况还比较
好,因此大大节省了设备投资,洗气塔由3台改为1台,大大节省了冷却水用量。
’
2.2设
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