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造气废热锅炉的失效与控制浅谈.pdf
第十四届全国造气技术年会论文集 204
造气废热锅炉的失效与齄制浅谈
胡育华熊延英 贺丰孙斌
(湖南金信化工公司 冷水江市417506)
摘要:阐述了立式火管式列管废热锅炉的损坏失效形式及原因,提出了延长列管废热锅
炉使用寿命的措施,并介绍了新型高效的热管废锅应用特点.
关键词:列管废热锅炉列管腐蚀疲劳应力热管废锅
0 前言
在我国采用固定层间歇制气工艺的中氮肥企业中,带倾角7。的立式火管式列管废热锅
炉被广泛采用,但这种列管废热锅炉在使用过程中,列管损坏频繁,检修工作量大。我公司
有立式火管式列管废熟锅炉(下面简称废锅)10余台,据统计,废锅平均使用10年后相继
出现严重的上管板部位列管管端损坏及邻近下管板的列管下部腐蚀。经过仔细分析废锅失效
的原因,在废锅的使用、检修过程中采取了相应的对策或改进措施,有效地延长了列管废熟
锅炉使用寿命,取得了较好的效果。
1 常见的列管废热锅炉的损坏及失效形式
1.1列管失效
(1)上管板处列管端部交薄、开裂。如图l所示。
(2)位于管板与列管焊缝下部的列管部位发生“缩颈”。如图2所示。
ranl处被压
(3)邻近下管板的列管段腐蚀变薄、开裂或堵塞,最严重处距管板50—500
扁。如图3所示。
薄
物
管板
图1列管失效形式之一 图2列管失效形式之二 图3列管失效形式之三
1.2焊口失效
主要表现为上管板与列管焊缝出现环向或径向开裂,焊缝出现针孔泄漏。
1.3管板失效
主要表现为上管板裂纹。
2 失效原因分析
造成废锅损坏失效的原因是多方面的,·般常见的原因有:高温气体磨损、低温腐蚀、
温差作用、以及水垢腐蚀、停炉静氧腐蚀等,此外,还与操作水平,维护保养,检修质量等
有着极大联系。
2.1高温气体磨损
第十四届全国造气技术年会论文集 205
为分析方便,可作一简单的流速计算。我公司造气工艺中,3000煤气炉吹风气量一
温度为700C,废锅列管为076X4共316根。
如忽略反应气体中因生成CO而引起的体积微小变化,则进入废锅入口的吹风气流流速为:
因此,进入管端部的吹风气流流速为t
通过上述计算可知,夹杂煤粉尘粒的高温吹风气流以32.68m/s的流速进入上火箱内,
不断冲击筒体上部的耐火衬里及管板上的耐火保护层,被冲刷下来的小颗粒耐火材料连同杂
的高温气体磨损。
这就是图1所示的列管失效的主要原因。
2.2低温腐蚀
低温腐蚀多发生在列管下端,列管下部的腐蚀穿孔、开裂和堵塞,是最普通的损坏形式。
MPa。
MPa,有的甚至只有0.3
很多厂家由于工艺条件的限制,废锅大部分工作压力为0.6
在间歇式制气的上吹制气阶段,原料煤中的硫燃烧生成sth、S03,煤气中还含有大量
未分解的水蒸汽,当气体进入废锅的列管后,低于其露点时,就会结露冷凝,形成酸性液体
附着管壁并吸附灰尘,酸性液体与铁反应生成硫化铁、硫酸铁,从而腐蚀管壁,越往下部,
温度越低,结露冷凝越严重,腐蚀越剧烈,而另一方面,结露冷凝形成的酸性液体吸附灰尘
及腐蚀物在重力及气流有作用下沿管壁下流,并不断吸附灰尘和产生腐蚀物,最终向中心逐
渐堆积,堵塞列管。
MPa,其饱和水温度为164℃;在O’3MPa时,其饱和水温度
如果废锅工
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