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邯钢棒一加热炉节能降耗的讨论与实践.pdf
邯钢棒一加热炉节能降耗的讨论与实践
窦建辉孙爱民 马国良
(邯郸钢铁股份有限公司型棒材厂河北邯郸056015)
摘要文章从优化工艺、节能降耗的角度出发,提出了加热炉存在的问题,从加热炉结构爰操作等方面进行了分
析和讨论,并制定了详细的改造方案,总结了节能技术在轧钢加热炉上所取得的节油降耗的效果。
关键词 轧钢加热炉节能技术节油降耗
1前言
邯钢型棒材厂棒一轧钢车间为棒材半连轧生产线.设计能力为50万吨,现在实际生产能力达到55万
的连铸坯。
棒一加热炉原为一座端进端出式油汽混烧加热炉,为降低油耗,降低生产成本,改善工作环境,对加热炉
进行了技术改造,并采用了多项节能技术,经过运行证明加热炉的技术改造是行之有效的,节油效果明显,并
实现了全煤气生产。
2加热炉的状况及存在的问题
2.1加热炉技术参数
棒一轧钢车间加热炉为推钢式连续加热炉,燃料为焦炉煤气或转炉煤气与焦油混烧。但焦炉煤气与转
炉煤气不能混合使用,必须单独与焦油混烧。加热炉主要技术性能如下表:
项目 单位 内容
炉子彤式 三段推钢式连续加热炉.端进端H{
炉子R寸 3237×754
加热能力 吨川、时 80(最大90)
炉底强度 公斤/米2.,』、时 350
原科钢种 昔碳钢、中碳钢、低台金铜
照料规格 225×175×3000~3200
Kcal/kg 焦油8470
燃料及其发热值 焦炉煤气3997
Kcal/m3
转炉煤气1520—1680
燃烧装置 抽气混烧烧咀JYQ一150
空气换热器 HA24(2)一535管状带插入件空气换热器
热风温度 ℃ 300~400
2.2加热炉存在的问题
(1)自4#焦炉投产以来,焦炉煤气量较为充足,有较多的焦炉煤气量供棒一车间加热炉使J}j,但捧一轧
钢车问加热炉只是公司焦炉煤气的调节用户,焦炉煤气用量得不到保证,致使煤气倒换频繁,倒换操作过程
劳动强度大,安全性差,并且导致炉况波动大,影响加热炉的正常运行。
(2)由于不能混合使用煤气,致使无论使用何种煤气都需配烧较多的焦油,焦油用量没有大幅度降低,而
且煤气还要不同程度的进行放散,对公司整体的能源平衡来说是一种极大的浪费。由于配烧焦油,出现冒黑
一851—
烟现象,对周围环境有一定的影响。
(3)加热炉自2002年改造以来一直未进行过大的检修,部分炉体及构件损坏较重,热量损失加剧,增加
了燃料消耗。
(4)在操作中存在着一定的缺陷,空燃比不合理,煤气用量较大。
3对问题的分析与讨论
(1)由于煤气不能混烧致使煤气用量不足,必须配烧大量的焦油,根据公司煤气的现状及棒一加热炉的
实际情况,我们开始了混烧改造的可行性研究,通过测算,如使用混合煤气,只要焦炉煤气达到5500m3/,J、
时,转炉煤气达到8000In3/t!、时,就可满足生产,而这个流量对公司进行煤气平衡来说,也是可以达到的,因
此,混烧改造也就具有了实施的必要。对于棒--JJⅡ热炉来说.转炉煤气改造时我们已经考虑了混烧的预留,
在转炉煤气与焦炉煤气的对接后的混合管道,足够混烧煤气流量的供应。经过调研与讨论,
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