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提高航煤收率保证质量合格
提高航煤收率 保证质量合格
摘 要: 本文论述了加氢裂化航煤生产情况,提出了如何提高加氢裂化航煤收率,并保证航煤个指标合格。提高炼油的经济效益。
关键词:加氢裂化 航煤
炼油厂60万吨加氢裂化装置,航煤的生产是该装置的优势,共生产航煤12.7万吨。尤其在2005年,炼油全面亏损的情况下,作为高附加值产品的航煤生产就显得尤为重要,如何抓好航煤生产,及时解决生产过程中出现的各类问题,使装置多产质优稳定的航煤是一个值得车间研究和总结的课题。
一.加氢裂化装置生产的航煤质量好
在生产和储运中,喷气燃料常出现银片或铜片腐蚀不合格及颜色和稳定性的问题。腐蚀主要与硫化氢和元素硫有关,因此解决腐蚀问题的关键是除去硫化氢;颜色与硫化物、氧化物、氮化物及杂环化合物、非共轭烯烃有关,硫化物氧化生成不溶于油的胶质沉淀物,比较容易除去,至于氮化物,特别是杂环碱性氮化物,有的本身就是颜色,有的能与喷气燃料中微量氧化物反应,生成溶于油的带色胶质,要解决这些问题必须精制才能除去。
我厂的加氢裂化装置是在15.7MPa下的高压加氢裂化过程,采用一段串联,反应生成油进入分馏系统进行分馏,得到航煤,生成油在裂化反应器的最后一个床层还要进行一次精制,得到的航煤清澈透明,各项指标都符合质量要求。
表一.加氢裂化航煤(常二线)质量
样品名称 常二线(航煤) 样品名称 常二线(航煤) 质量指标 分析结果 质量指标 分析结果 取样时间 12:00 取样时间 12:00 密度,kg/m3 777~830 788.4 碱性氮μg/g / HK,℃ 实测 149.5 氯,μg/g 0.0020g/l 10%,℃ 202 170.0 胶质,μg/g / 30%,℃ 实测 184.0 残炭,m% / 50%,℃ 230 200.0 芳潜,m% / 70%,℃ 实测 218.5 总芳烃,v% 90%,℃ 实测 245.5 总酸值,mgKOH/g 0 98%,℃ 实测 - 水分,%(v/v) 痕迹 KK,℃ 298 263.5 铁,μg/g / 残留量,ml不大于 1.4 1.3 镍,μg/g / 500℃馏出量,ml / / 铜,μg/g / 闪点,℃ 40~48 44 钒,μg/g / 冰点,℃,不高于 -48 <-60.0 砷,μg/g 1.0 烟点,mm不小于 25 27 20℃粘度,mm2/s 凝点,℃ / / 腐蚀 / 苯胺点,℃ / / 族组
成,
m% 烷烃 96.7 硫,μg/g <0.5 芳烃 1.6 总氮,mg/kg <0.5 胶质+沥清质 二、加氢裂化生产航煤操作分析
1.航煤收率情况分析
加氢裂化常二线出航煤,在不合格时改出灯柴,从下图可以看出3月与4月常二线收率较高,3月航煤收率高,4月因航煤销售问题,有7950吨的航煤改为灯柴,4月15日航煤当天收率高达41%远高于设计,但是其它月份航煤收率又相对较低,是什么原因呢?分析如下:
2.航煤质量情况分析
加氢裂化装置开工正常后,航煤的残留,烯烃含量一直不稳定,导致航煤降级销售,如在2005年4月因残留不合格有1350吨的航煤降为灯柴油使用,这就损失了23万元,严重影响了车间及炼油厂的经济效益。
2.1 航煤残留问题
2.1.1原因分析
搜集2004年11月24日~11月30日航煤干点及残留分析数据可看出:干点对航煤残留影响不是很大但航煤干点高时残留也高,因此我们降低航煤干点、提高中段回流量的手段来降低残留,航煤残留稳定在1.0~1.2之间,航煤残留下降,最低达到0.9。但航煤的干点降低太多,影响经济效益。航煤残留与航煤干点有关,但没有必然关系,降低航煤干点主要是增大了塔内回流,减少了塔内夹带,但当塔内负荷较小时,航煤干点高些仍能保证航煤残留合格。
通过参考其它文献也认为原料、反应系统、脱丁烷塔的操作对航煤残留没影响,分析认为是常压塔的负荷过大,塔内汽速高,造成夹带致使,因此要降低塔内汽速。通过T1003提压操作,降低F1003出口温度。T-1003操作压力提到设计值0.15MPa。降低F-1003出口温度:345±3℃,目前给定值为342℃低限值操作。
2.1.2操作调整
降低航煤的抽出量后,航煤残留明显下降,主要原因是航煤抽出到柴油抽出口之间内回流量加大,精馏效果上升的原因。为此逐渐提高加热炉的出口温度,由340℃逐步提高到350℃,并且提高塔底汽提蒸汽。由于进塔热量增加,塔顶负荷增加,塔顶回流量逐渐提高。同时降低T-1003压力,以提高分馏塔的精馏效果;最终达到降低航煤残留的问题;操作调整后,塔顶回流逐渐提高。
2.1.3效果
通过稳定操作,适当控制航煤干点,航煤残留基本稳定在1.3~1.4。
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