塔里木历年井控分析精要.ppt

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塔里木历年井控分析精要

七、大宛1井浅气层井喷事故 3、原因分析: 身结构设计不适应油气层。该井是新区第一口预探井,设计表层套管下至500米,而实际浅气层在450米~484米,导致了井口无控制设备,从而发生了井喷事故; 在钻遇400米左右的盐水层后,虽然采取了一些井控措施,但仅仅是对付盐水层,没有从根本上解决对付浅油气层; 在钻遇油气层后,出现了明显的荧光和气测显示,没有引起高度的重视; 用1.18g/cm3的泥浆钻开油气层是十分危险的,实测该井浅油气层的压力系数为1.126g/cm3,这样很难保障起下钻的井控安全; 油气进入井眼后,上窜膨胀,使井眼失去压力平衡,诱发井喷; 七、大宛1井浅气层井喷事故 4、经验教训: 大宛1井井喷造成直接经济损失156万元人民币。为了防止井喷事故发生,切实搞好浅气层的井控工作,应从以下几个方面吸取教训: 新区的第一口预探井,不论地质预告有没有浅油气层,工程设计应该按存在浅油气层的情况考虑井身结构和井口装置,确保在钻开浅油气之前,已下一层套管和安装了井控装置。 在钻开浅油气过程中,从溢流发展到井喷的时间较短,井控工作的难度较大,应当高度重视浅油气层的井控工作。 提高现场人员的井控意识,发现荧光和气测显示后必须认真进行分析,不漏掉油气层,并且及时向上级汇报并采取相应措施。 八、牙哈104井替原油时井喷事故 YH104井是指挥部在牙哈地区布置的一口评价井,由第一勘探公司60303钻井队承钻。该井于1996年6月完钻,7″套管固井。电测固井质量不合格,进行射孔挤水泥作业。在反替原油过程中发生溢流、井喷。 1、井喷经过: 1996年7月17日下7刮壁器,替原油100方,起钻前发现有小股原油外溢,现场判断是井内温度高、压力不平衡所致,继续观察。后来流量越来越大,井队立即卸411×2油壬(接在钻具上,回收原油),准备接单流阀关井,但因井内喷势和压力增大,接头只卸了2扣,胶管就从连接处被冲断,井口失控,井口原油喷出高达15米左右。 八、牙哈104井替原油时井喷事故 2、处理经过: 井喷发生后,立即进行抢险工作。首先关防喷器,进行了反循环压井,先注清水30方,套压由20MPa降至16MPa,接着注密度为1.5g/cm3和1.20g/cm3的混合泥浆117方压井,钻具内喷势减至钻台面,抢接5方钻杆下旋塞,关井。继续进行节流循环压井,最终以密度为1.5 g/cm3的泥浆压井成功。至此,井喷事故解除。 八、牙哈104井替原油时井喷事故 3、事故原因: 固井质量不合格,射孔挤水泥不成功,给油气进入井内提供了条件; 井控措施不当。在组织施工过程中,钻具无内防喷工具,使溢流无法控制; 发生溢流时,现场判断错误,以至延误时机,造成井口失控 射孔完井工程设计不完善。对井下已射开的油气层段和不挤水泥情况未做说明,更没有井控要求; 在施工期间,井下作业监督、钻井代表,分工不清,对有关的规章制度执行不力。开发公司井下作业监督上井后,未向钻井代表、钻井队了解井下情况,施工前又未认真对井队施工任务、施工工艺交底,并且在替原油过程中无任何的井控措施和安全要求,最终导致了井喷事故的发生。 八、牙哈104井替原油时井喷事故 4、经验教训: YH104井井喷事故的发生,暴露了设计、施工、应急等各个环节存在的问题;也反映出“谁主管、谁负责”的安全管理原则没有落实;甲方生产管理人员、井队职工井控培训效果不好,缺乏实战能力。为吸取教训,应采取以下防范措施: 按照“谁主管、谁负责”的安全管理原则,油气开发公司(及试油处)要切实落实完井、试油和井下作业井控制度。 钻井处要汇同油气开发公司、试油处制定切实可行的完井试油、井下作业井控制度和措施。现场作业人员严格执行各项作业规程、制度。 油气开发公司、试油处、各勘探公司,必须把井控培训扎扎实实地抓起来,不能图形式、走过场,要真正提高实战能力。 九、大宛105井起钻铤时井喷事故 大宛105井是在大宛齐构造上的一口评价井,设计井深700米,由第一勘探公司1587钻井队承钻。1996年7月28日取芯钻至711.05米,在起到钻铤时发生井喷。 1、井喷经过: 28日割芯起钻,至井深38.04米,钻具内冒泥浆,抢接4A1×410接头不成,抢接钻杆也失败,继而从钻具和环空喷泥浆,喷势高达40米,并把井内钻具喷出,喷出物起初为泥浆,后为油气和盐水。 九、大宛105井起钻铤时井喷事故 2、处理经过: 7月29日,清理井场,推排油池,抢装封井器;在喷势减弱的情况下,抢下1柱钻铤和2柱钻杆。用水泥车通过压井管汇向井内打重泥浆21.6方,井口套压为0;打开防喷器,继续下钻到底,循环处理泥浆,井下恢复正常。 3、事故原因: 设计泥浆密度(1.18~1.20g/cm3)偏低,不能平衡地层压力在此前曾出现过井涌,用1.23~1.24g/cm3

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