500td生产线应用粉煤灰配料的生产经验.PDFVIP

500td生产线应用粉煤灰配料的生产经验.PDF

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
500td生产线应用粉煤灰配料的生产经验

2008.No.9 杠渗∞懒T 2 500t/d生产线应用粉煤灰配料的生产经验 话恕, (亚泰集团哈尔滨水泥有限公司,黑龙江哈尔滨 150050) 中图分类号:TQl72.622.26 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2008)09-0021-02 我公司用干粉煤灰作混合材已有十余年,获得了 较大的社会和经济效益。为进一步降低成本,更大程 度地享受国家免税政策,又在2 500t/d生产线上使用 粉煤灰配料并取得了很好的效果,但其生产过程中有 许多值得关注的问题,在此与同行共同探讨。 l使用粉煤灰经常出现的问题 1)干粉煤灰在生料立磨(MPS3750B)运行中影响 磨内料层稳定性,加入量仅能在3%左右,如掺量大易 使料层不均匀,磨体振动大,甚至导致瞬间振停。 2)干粉煤灰库上及输送设备上的除尘器选型应 加大。因其细度小,粉尘量大,除尘器的使用负荷大, 经常造成滤袋破损或出现收尘螺旋输送机压住现象。 3)粉煤灰对设备的磨损大,尤其是循环风机壳体 及管道经常被磨蚀,使调节风门附近漏风,维护量大 且频繁。风管应设耐磨衬,以利于设备的长期运转。 4)湿粉煤灰配料时配料量可稳定在7%-8%,调 整配料比例,改变配料方案时特别要注意预热器系 统的参数控制及窑内煅烧的控制。否则会发生结皮、 结蛋、结圈、飞砂、结蜡和堵塞等问题。 2使用粉煤灰配料时的操作控制方式 2.1生料配料的调整 2)突然停磨,观察磨内料球比。一仓钢球露出料 面约为钢球的3,5,二仓料面盖住球面,说明磨机的料 球分布趋于合理。 3)改进后水泥的颗粒分布及物理性能见表5。 表5改进后水泥颗粒分布及物理性能 颗粒分布/% 38℃8h 60℃8h比表 初始 稠化 ≤3 3~32 32—65 ≥65 ≥80 面积 稠度 时间 强度 强度 /(m2/kg) /Bc /rain ,MPh ,MPa “m pan “m “m 啪 13.5 40.0 36.2 lOl3 2.3 298 15 101.5 4.9 15.4 —21一 使用7%-8%的湿粉煤灰(水分为20%)可以满足 生料CaO在43.0%±0.3%、Fe203在2.0%±0.2%的配料 要求,原燃料成分见表l。 表1原燃料化学成分 % 名称 Loss si02 A120, Fe203 CaO isO S03 石灰石 39.1 5.43 1.41 O.53 51.49 1.14 粉煤灰 5-67 62.67 21.5l 3.20 1.891 1.58 O.35 黏土 5.11 64.75 14.14 6.84 2.04 1.84 铁粉 2.56 38.37 1.64 49.05 2.51 1.74 0.14 煤灰 66.45 21.10 3.68 2.77 1.65 使用石灰石、黏土和铁粉配料(见表2和表3中 配料1,配比为80.07:18.18:1.75)时,煤灰分为 29.31%,窑内煅烧正常,熟料率值为:解=0.927, SM=2.62,m任1.72,熟料质量合格。但当使用湿粉煤灰 代替部分黏土(见表2和表3中配料2,石灰石:黏土: 湿粉煤灰:铁粉=80.77:5.32:1 1.92:1.99)时,粉煤灰中 AIzO,含量比黏土中的A120,高,SiOz含量相对少,这 样就造成了IM的增加,液相黏度增加,预热器系统 C,~C,、分解炉缩口和窑尾烟室斜坡结皮,造成系统压 力增大,从而使预热器及窑内煅烧都发生了很大的变 对比表5和表3可以看出,改进后水泥中3p,m 颗粒比例下降了18.4%,3-321xm颗粒含量提高了 7.4%,初始稠度下降了16Be;延长了稠化时间,同时 提高了G级中抗油井水泥38℃和60℃8h抗压强度, 改善了产品质量。 5总结 通过调整,深刻认识到磨机级配的调整和合理系 统用风量的匹配,不仅仅影响磨机的产能,而且还对 产品的特殊质量要求有影响。 (编辑胡如进) 万方数据 一22一 和渗剥刚T 2008.N0·9 ●————■■■●——●●■●—●●——●——————■——————■●■■■■●——■■—●—■—●■■■■———■—■■嘲黼鞠鲫辫牲:、 化。通过调整配料减少湿粉煤灰用量(见表2和表3 中配料3),配比中将湿粉煤灰从1l%左右降至8%左 右,增加黏土用量,同时增加配料中的铁含量 (达2.2%±O.2%)来降低IM,缓解生料质量及操作控 制的波动。表2和表3为使用粉煤灰前后的配料及熟 料煅烧质量。 表2入窑生料化学分析、筛余、分解率及煤灰分 配料 化学分析/% 80LLm 分解 情况 筛余 盔 ,1一 /% Si02 A1203 Fe203 Ca0 MgO Na20 K20 SO{ /% ,% 配料 12.08 3.Ol 2.01 44.05 0.86 0.6l 03l 0.1

您可能关注的文档

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8016031115000003

1亿VIP精品文档

相关文档