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500td生产线应用粉煤灰配料的生产经验
2008.No.9 杠渗∞懒T
2 500t/d生产线应用粉煤灰配料的生产经验
话恕,
(亚泰集团哈尔滨水泥有限公司,黑龙江哈尔滨 150050)
中图分类号:TQl72.622.26 文献标识码:B 文章编号:1002-9877(2008)09-0021-02
我公司用干粉煤灰作混合材已有十余年,获得了
较大的社会和经济效益。为进一步降低成本,更大程
度地享受国家免税政策,又在2 500t/d生产线上使用
粉煤灰配料并取得了很好的效果,但其生产过程中有
许多值得关注的问题,在此与同行共同探讨。
l使用粉煤灰经常出现的问题
1)干粉煤灰在生料立磨(MPS3750B)运行中影响
磨内料层稳定性,加入量仅能在3%左右,如掺量大易
使料层不均匀,磨体振动大,甚至导致瞬间振停。
2)干粉煤灰库上及输送设备上的除尘器选型应
加大。因其细度小,粉尘量大,除尘器的使用负荷大,
经常造成滤袋破损或出现收尘螺旋输送机压住现象。
3)粉煤灰对设备的磨损大,尤其是循环风机壳体
及管道经常被磨蚀,使调节风门附近漏风,维护量大
且频繁。风管应设耐磨衬,以利于设备的长期运转。
4)湿粉煤灰配料时配料量可稳定在7%-8%,调
整配料比例,改变配料方案时特别要注意预热器系
统的参数控制及窑内煅烧的控制。否则会发生结皮、
结蛋、结圈、飞砂、结蜡和堵塞等问题。
2使用粉煤灰配料时的操作控制方式
2.1生料配料的调整
2)突然停磨,观察磨内料球比。一仓钢球露出料
面约为钢球的3,5,二仓料面盖住球面,说明磨机的料
球分布趋于合理。
3)改进后水泥的颗粒分布及物理性能见表5。
表5改进后水泥颗粒分布及物理性能
颗粒分布/%
38℃8h 60℃8h比表 初始 稠化
≤3 3~32 32—65 ≥65 ≥80
面积 稠度 时间 强度 强度
/(m2/kg) /Bc /rain ,MPh ,MPa
“m pan “m “m 啪
13.5 40.0 36.2 lOl3 2.3 298 15 101.5 4.9 15.4
—21一
使用7%-8%的湿粉煤灰(水分为20%)可以满足
生料CaO在43.0%±0.3%、Fe203在2.0%±0.2%的配料
要求,原燃料成分见表l。
表1原燃料化学成分 %
名称 Loss si02 A120, Fe203 CaO isO S03
石灰石 39.1 5.43 1.41 O.53 51.49 1.14
粉煤灰 5-67 62.67 21.5l 3.20 1.891 1.58 O.35
黏土 5.11 64.75 14.14 6.84 2.04 1.84
铁粉 2.56 38.37 1.64 49.05 2.51 1.74 0.14
煤灰 66.45 21.10 3.68 2.77 1.65
使用石灰石、黏土和铁粉配料(见表2和表3中
配料1,配比为80.07:18.18:1.75)时,煤灰分为
29.31%,窑内煅烧正常,熟料率值为:解=0.927,
SM=2.62,m任1.72,熟料质量合格。但当使用湿粉煤灰
代替部分黏土(见表2和表3中配料2,石灰石:黏土:
湿粉煤灰:铁粉=80.77:5.32:1 1.92:1.99)时,粉煤灰中
AIzO,含量比黏土中的A120,高,SiOz含量相对少,这
样就造成了IM的增加,液相黏度增加,预热器系统
C,~C,、分解炉缩口和窑尾烟室斜坡结皮,造成系统压
力增大,从而使预热器及窑内煅烧都发生了很大的变
对比表5和表3可以看出,改进后水泥中3p,m
颗粒比例下降了18.4%,3-321xm颗粒含量提高了
7.4%,初始稠度下降了16Be;延长了稠化时间,同时
提高了G级中抗油井水泥38℃和60℃8h抗压强度,
改善了产品质量。
5总结
通过调整,深刻认识到磨机级配的调整和合理系
统用风量的匹配,不仅仅影响磨机的产能,而且还对
产品的特殊质量要求有影响。
(编辑胡如进)
万方数据
一22一 和渗剥刚T 2008.N0·9
●————■■■●——●●■●—●●——●——————■——————■●■■■■●——■■—●—■—●■■■■———■—■■嘲黼鞠鲫辫牲:、
化。通过调整配料减少湿粉煤灰用量(见表2和表3
中配料3),配比中将湿粉煤灰从1l%左右降至8%左
右,增加黏土用量,同时增加配料中的铁含量
(达2.2%±O.2%)来降低IM,缓解生料质量及操作控
制的波动。表2和表3为使用粉煤灰前后的配料及熟
料煅烧质量。
表2入窑生料化学分析、筛余、分解率及煤灰分
配料 化学分析/%
80LLm 分解
情况
筛余 盔
,1一
/%
Si02 A1203 Fe203 Ca0 MgO Na20 K20 SO{ /% ,%
配料
12.08 3.Ol 2.01 44.05 0.86 0.6l 03l 0.1
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