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利用P改造刨花板生产线电控系统

利用P 改造刨花板生产线电控系统 张 清, 冯长富. 王守样 (江苏盐城轻通机械有限会司.江苏 盐城 224731) 我公司刨花板车间有一条早期生产的刨花板生 产线.其控制系统采用的是继电器逻辑控制方式 因 继电器元件多、控制线路复杂、故障率高、维护工作 量大,所以我们采用PLC对其控制系统进行 了改造 更新。 1 改进前存在的问题 我们所改造的是刨花板生产线部分电控系统. 其单机摆布顺序为:料输送机一 铺装机一 板坯输送 机一 预压机一 横截锯一 快速运输机一 装板机一 热 压机一 卸板机。由于单机操作。主要存在如下问题。 J J 效率低 由于各单机分别操作。操作人员多,经常出现单 机运行衔接不好.造成停机状态.既浪费了时问,效率 又低,产量始终达不到预期目标 J.2 铺装机操作经常出现失误 铺装机共有六台电机.即:拨料叉电机.刮料电 机、扫平电机、输送皮带电机及两台风机电机.每当 生产线故障修复后,重新启动铺装机时,操作人员往 收稿 日期:2001—07-19 往疏忽先启动输送皮带电机,造成拨料叉被输送皮 带上的料堵塞.使其电机因堵转而跳闸。 J.3 热压机无精确二次保压时问 改造前的热压机采用手动阀卸荷,操作工在 出 板前只凭感觉拉动手动阀卸掉部分压力,进行二次 保压。由于压力控制不精确。导致刨花板次品率增加。 1.4 热压机无保压及补压时间 由于电路中无保压及补压时间显示装置.操作 工只能看钟表来掌握,易造成刨花板热压时间长短 不定.不能准确定时出板. 1.5 热压机高压泵电机启动和停止控制不舍理 由于控制电路的控制电压为 380V,而电接点压 力表的常开点和常闭点直接接在继电器控制 电路 上,控制高压泵的启动和停止。在控制过程中,电接 点压力表的指针时常出现打火,将指针烧毁,使电接 点压力表失灵,出现危险状态。 2 改造过程 针对上述问题.我们对其进行以下改造 ④校正梳齿榫开榫刀头与工作台的高低位置, 若不符合要求应进行调整。调整时要先松开主轴套 紧固螺杆,再转动升降手轮,同时用手转动电机皮带 轮,使调整后的皮带在正常位置上运转。调好后拧紧 紧固螺杆。 ⑤校正齐头锯片的位置,使其最前边位置刚好 对平开榫刀齿底位置略后 0.5mm。这样能减轻铣刀 的承受力。 ⑥校正齐头挡料板的位置。齐头挡料板面的位 置比齐头锯片最前面的位置置后 lOmm左右即可。 ⑦ 把要铣齿的木料紧贴工作台挡料板,铣齿边 紧靠齐头挡板,平整地放在工作台上,然后开气阀, 使气缸压头压紧工件。初次开机要用手用力拉木 料。检查木料是否压紧、压得不牢不能铣齿。 ⑧上述工作做好了方可开机,待主轴高速正常运 行后即可开始工作。用手均匀地推动工作台进行齐 头铣削、开梳齿。工作台复位后松开气阀,完成一次 铣削开梳齿榫。必须注意的是进给速度要合适。进给 太慢,术材容易烧伤炭化;进给太快,容易打断刀 齿. 2~001年 第 lO期 维普资讯 2.J 选择控制元件 将该生产线的电气控制部分由原来的继电器控 制改为PLC控制,重新设计生产线的控制部分.根据 PLC输入输出配置图,分别对生产线主回路及控制回 路进行设计,使之符台 PLC要求。 对于 PLC来说。只要将系统 中发出指令的按 钮、光电开关 限位开关.压力继电器输入 PLC,就可 通过程序控制PLC内部的逻辑动作,以控制其输出 所接的接触器、电磁离合器、电磁换向闽等执行元 件 根据这一点,我们选用三菱公司的FX系列、型号 为FX2N一 80MR两块基本单元及 FX2N— l6EX 扩展单元实现生产线电气控制。 2.2 重新设计生产线控制电路 ① 由于热压机采用手动闽卸荷,为适应 自动化 控制要求,将手动阀换成电磁换向阀,确保PLc控制 电磁换向阀实现自动化. ② 改造后的生产线控制电路中有 85个输人 点,68个输出点。根据生产线工艺流程及各方面的控 制要求,确定分配到PLC的输入 输 出信号,并进行 地址分配 圈 1 生产螋连续坛千亍谴程榧圈 为了设备调试 控制系统设置手动操作 依据生产线的操作顺序,针对生产线对电路控 制要求,充分考虑各个单机的相互关联制约因素,先 给出程序框图,见图 l,然后编写程序 3 改造效果 刨花板生产线部分电路经改造后 经过一年多 运行表明其具有以下优点: ① PLC具有体积小、功耗低、速度快 较大的灵 活性和扩展性等特点。PLC的采用降低了生产线的 故障率,节省了大量的维修费用,提高了生产线的可 靠性。 ② PLC具有输人输出显示功能和自诊断功能 根据输入输出显示和各个警示灯的闲烁,很容易找 出故障点,将系统停机时间缩至最短,便利了维修。 ③ 采用 PLC,在备料工段正常的情况下,全线实 行自动化运作,只需 1~2名操作工现场监

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