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高炉应用储铁式大沟实践
韶钢 8 号高炉熔渣经熔渣
沟流入水渣系统,被循环水水
淬冷却后流入缓冲罐内,再由
水渣过渡沟进入水渣分离器
(俗称转毂,下简称转毂)进行
渣水分离。水渣从分离器内的
受渣溜槽落至皮带机,皮带机
把成品(粒化水渣)直接送到
水渣堆场,用汽车外运。
8 号高炉投产以来,水渣
处理系统的转毂一直存在筛板
更换频繁、跑偏、联轴器接手螺
栓频繁断裂等问题,严重制约
着 8 号高炉生产。炼铁厂管理
人员及技术人员经过分析,找
出转毂使用过程的弊端,结合
外出考察经验和现场诊断情
况,对该套系统的转毂进行了
改造。改造主要内容有:
◆ 针对渣水对筛板、筛板
支架冲刷严重问题,技术人员
在转毂内部加装层叠式渣水缓
冲装置(阶梯状钢斗),使渣水
经过缓冲后再落至筛板上,大
大减轻了渣水对筛板、筛板支
架的冲刷作用。同时,技术人
员改变了筛板安装方式,让筛
板框架来保护固定筛板支架,
提高了转毂使用寿命。改造后
投入使用至今,检查筛板、筛板
支架及缓冲装置,基本没有磨
损现象。
◆ 针对转毂筒体磨损变
形严重、联轴器螺栓经常断裂
的现象,技术人员一方面将转
毂筒体内增加一圈加强环,提
高筒体的刚度,减少筒体变形;
另一方面将转毂联轴器改造成
十字轴万向联轴器,并将转毂
内部 12 条支撑横梁上加焊了
耐冲刷材料,保护转毂支撑横
梁,彻底解决了因转毂磨损后
造成的对中偏差而引发的转毂
堵渣、被迫停机等问题,杜绝了
高炉频繁放干渣现象,减轻了
员工劳动强度,降低了生产成
本。
◆ 将转毂 4 个辊座上的 8
件支撑辊改成 4 件支撑辊,加
大支撑辊辊身,并将支撑座上
部改为可拆式,使调整转毂简
单,更换支撑辊简易,解决了转
毂跑偏、支撑辊轴承易损坏等
难题,大大缩短了检修时间,降
低了检修费用。
2014 年 12 月,炼 铁 厂 利
用 8 号高炉定修机会,对 8 号
高炉的南渣转毂进行了改造,
改 造 效 果 明 显,至 2015 年 3
月,检查筛板、筛板支架及缓冲
装置,基本未见有磨损现象。
2015 年 4 月,炼铁厂再次利用
8 号高炉定修的机会,对北渣
转毂也进行了改造。改造后,8
号高炉水渣系统设备顺行,至
今未出现转毂设备故障,也未
进行任何备件更换,没有出现
因水渣系统设备故障而迫使高
炉放干渣现象,确保了高炉正
常出铁出渣。
综合计算备件、维修、人
工、排放干渣等成本,对比改造
前,8 号高炉渣水分离器改造
项目年降成本近 90 万元。同
时,减少了干渣排放时大气污
染,减轻了操作人员、设备检修
人员及干渣清理人员的劳动强
度。 (张浪 龚俊明 熊岚)
原料炼铁 2015 年 9 月 1 日 编辑:张蓓B02
高炉应用储铁式大沟实践
1 前言
苏钢为了产品结构的转
型,生产模式由普钢转向特钢,
新 建 一 座 450m3 高 炉 与 100t
电炉匹配。新建高炉设一个
铁口、无渣口、风口 15 个,2007
年 10 月投产,为电炉厂供应热
装铁水。新建高炉铁水主沟沿
用小高炉的旱沟模式,铁水落
料点的冲击使大沟料很快被冲
刷掉,每炉铁都需要修补铁水
落料点,每天日班修补整个主
沟,经常影响高炉出铁时间,使
炉内憋铁憋渣,炉前的工作量
很大,曾多次烧穿主沟,高炉被
迫休风。
储铁式大沟是由速干浇注
料一次整体浇注成型,将出铁
主沟与撇渣器整体浇注,简单
烘烤后投入使用,具有使用寿
命长,炉前维护工作量小的特
点。储铁式大沟已在国内较为
成熟,被大多数高炉所采纳。
苏钢高炉储铁式大沟改造周期
约 3 天,日常无需修补,对浇注
料的材质要求:Al2O3 ≥ 70%、
SiC+C ≥ 12%,确保有较长的
使用寿命。储铁式大沟的大修
是套浇,一般 2-3 个月套浇一
次,每次施工周期约 16h,日常
维护主要是在铁水落料点部
位,每周检查一次落料点的侵
蚀状况,需要时放空铁水,用捣
打料修补,小修在 40min 以内
完成,不影响高炉正常出铁。
2 储铁式大沟的使用分析
2.1 储铁式大沟的机械侵
蚀
苏钢使用的储铁式大沟
两 个 月 大 修 一 次,通 铁 量 约
10 万吨。苏钢高炉设计为无
渣口、单一铁口形式,排放渣
铁靠一个铁口工作,出铁次数
18 炉次,炉内每天排放铁水约
韶钢炼铁厂改造水渣分离器
确保设备稳定顺行
1600-1800t、炉渣约 700t,高炉
炉内热风压力 2.5-2.6kg/cm2,
从铁口喷射的铁水流冲击储铁
式大沟,铁口前方 2-3m 侵蚀
最大(如图)。渣铁流动冲刷撇
渣器内侧较为严重,苏钢储铁
式大沟长 11.5m,铁水以每分
钟 2.5-3.5t 流过大沟,渣铁的
流动性对储铁式大沟整体侵蚀
也较大。
2.2 储铁式大沟的炉渣侵
蚀
苏钢使用储铁式大沟期
间,高炉炉渣碱度较
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