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净化气不合格技术攻关
攻关小组成员:
组长:张同爱
组员:郭志强、魏元军、王云亮、金飞虎、马腾、刘院
目标、:净化气硫化氢小于10ppm
一、净化气硫化氢高的直接原因分析:
脱硫单元来气量大或来气波动大。脱硫单元来气量在24万方,远远低于设计量45万方,可以排除脱硫单元来气量大或来气波动大。
来气含硫化氢高于设计量。根据设计酸气量808m3/h,目前酸气量在220m3/h,可以排除来气含硫化氢高于设计量。
胺液再生不合格。胺液再生塔塔底、塔顶温度低,由于再生塔拦液严重,再生塔温度无法控制;再生塔拦液,再生塔塔盘结垢、胺液含杂质过多、胺液变质;胺液发泡,胺液变质;再生循环量过大,再生循环量14m3/h,符合设计33m3/h范围内。
胺液循环量过小,依据现在循环量13.5m3/h,可以适当上调胺液循环量。
来气温度高于设计温度,设计来气温度为40℃,夜间可以满足40℃,此项可排除。
胺液发泡,在富胺液取样,胺液有轻度发泡现象,下步需要加消泡剂论证。
吸收塔拦液,胺液杂质含量高,加强胺液过滤,清洗胺液预过滤器滤芯、后过滤器滤袋;吸收塔胺液中含轻烃,控制贫胺液进塔温度高于进气温度3~5℃,对吸收塔进行撇油。
仪表故障,现场核对硫化氢在线分析仪,可排除此项问题。
胺液变质脱硫效果差。对胺液进行化验,胺液氯根为1.4万,碱度为137.6,说明胺液中胺盐过高,影响胺液脱硫,胺液进行净化或更换新胺液。
技术攻关开展工作:
清洗胺液预过滤器、后过滤器滤芯及滤袋计划8月25日清理。
对胺液吸收塔进行撇油,对运行岗要求每班撇油一次。
在胺液中加消泡剂。
提高胺液再生塔液位,提高再生塔温度,再生塔拦液严重,此项工作待过滤器清理、消泡剂加注后进行。
上调胺液循环量,8月24日循环量已上调至15.5m3。
以上工作完成后硫化氢不合格,需更换胺液或进行净化处理。
实施技术攻关工作及效果:
上调胺液循环量,8月24日循环量由14上m3/h调至15.5m3/h,脱硫效果不明显。
消泡剂加注实验结果。
1)胺液后过滤器取样溶液内有大量小气泡,静置2分42秒,溶液内气泡消失。
新取的样 静置后的样
胺液后过滤器取样溶液内有大量小气泡,加消泡剂浓度为0.5%静置47秒,溶液内气泡消失,表面漂浮少量气泡及油性物,溶液透明度下降。
新取的样 加消泡剂后的样
3)静置后加消泡剂与不加消泡剂样品颜色对比
3、胺液吸收塔撇油取样,胺液中有大量气泡,说明胺液有发泡现象,影响天然气脱硫。
4、通过上述实验,胺液加注消泡剂浓度在500ppm,消泡效果显著,所以在再生塔顶回流泵消泡剂加注口加注稀释10倍的消泡剂2.4kg,加注浓度为100ppm。吸收塔、再生塔拦液消失,净化气硫化氢含量在1ppm。
加消泡剂后再生塔差压由7.8Kpa降至2.2Kpa
加消泡剂后吸收塔差压由22.5Kpa降至13Kpa
加消泡剂后净化气硫化氢由12ppm降为0.5ppm
5、清理胺液预过滤器、后过滤器,除去胺液中的机械杂质。
清洗胺液预过滤器滤芯 清洗后过滤器滤袋,并更换损坏的滤袋
经验总结:
定期对胺液组分取样分析。
定期检测净化气硫化氢含量并与在线分析仪对比。
当生产数据异常及时开展原因分析及制定处理措施。
对运行人员培训,提高操作水平及对异常处理的判断分析能力。
通过以上控制,取得显著效果,脱硫单元运行平稳,净化气产品合格,人员技能到到提升。
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