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应急预案
一、当发现紧急停电、停水、爆炸的时候,按下面步骤处理。
1、停电
·Ⅰ回路发生故障或停电时,启动Ⅱ回路的备机。Ⅱ回路发生故障或停电时,启动Ⅰ回路的备机。
(注:Ⅰ回路的设备有3、4#螺杆机、1#氮压机;Ⅱ回路的设备有1、2#螺杆机、2#氮压机)
·全厂停电,按螺杆机紧急停车的步骤处理,按下停车按钮。
2、停水
空分内循环水发生故障,立即倒用甲醇循环水或一次水
·倒甲醇循环水步骤:开去水过滤器总阀、关空分循环水进系统阀、开甲醇回水总阀、关空分凉水塔进水阀。
·倒一次水步骤:开一次水进水总阀、1#氮压机前连通阀、关循环水进水总阀(楼梯下)和去水过滤器总阀、开循环水排地沟阀。
3、爆炸
·空气总管发生爆炸,则立即通知调度,由调度按仪表气中断应急预案处理.
·单台机管线发生爆炸,则立即通知调度,岗位人员立即关闭事故机出口阀,停下事故机,并组织人员按开机程序开启备用机,并汇报调度室。
二、重要设备可能发生的故障及消除方法
1、分馏塔可能发生的故障及消除方法
序号 故障特征 故障原因 消除方法 1 氧气或氮气纯度降低 1产量过高;2.分析不准;3.下塔调整不当; 1关小采出阀;2检查分析仪器
3检查液氮纯度,重新调整节2、节4开度; 2 产量降低:
1排出氧气、氮气纯度低液面稍有下降;
2氧、氮纯度正常 冷量不足;
热交换器温度和压力差异过大;
绝热材料结冰
(1)加工空气量少于标准;(2)流程内有漏水之处;(3)分馏塔阻塞;(4)操作不当; 1检查节1阀和膨胀机凸轮开度,进出口温度和下热交换器后的温度是否符合规定;
2如发现温差和压差超过指标,则表明分馏塔已冻结,需停车加温;
3.加热烘干绝热材料:(1)检查空压机膨胀机转数,空压机一级压力低;
(2)检查分馏塔及空分设备的气密性;(3)将分馏塔加温吹除,仍无效,应清洗;
(4)检查各阀开度,压力温度是否符合规定标准,氧、氮排出阀是否适当; 3 热交换器阻力增大,前后压差大于1.0MPa 热交换器阻塞; 加温吹除之,如开车时间不长,可局部加温热交换器; 4 冷凝器内液面未变,而下塔压力升高; 1.有大量氖氦气体聚结;
2.膨胀机排气阀杆漏气; 打开吹4阀吹除;
检查膨胀机进排气阀门气密性,阀杆与顶杆间的间隙是否符合规定; 5 冷凝器液面下降,而压力仍继续升; 1.绝热材料填塞不良;2.加热绝热材料受潮;3.节2节4阀开度不当或结霜;4.分馏塔漏气; 1检查并加填绝热材料;
2.加热绝热材料;
3.调整正常开度,除去阀口结霜;
4.检查分馏塔气密性; 6 分馏 塔外部结霜 1绝热材料充填不良或受潮。
2分馏塔漏气。 检查并充填绝热材料或加热。
检查分馏塔气密性。 7 启动时间延长,未见液体 1塔底液面计不工作或失效,
2.各阀和膨胀机操作不良,温度不适当。 1将分析阀长期打开,以检查分馏塔中有无液体排出,检查液面计管子是否通气。
2按操作法纠正操作缺陷。 8 液面失灵:
1不见液体,
2液面太稳定,
3液面上升很慢或不上升
4液面上下跳动过剧。
5有气泡。
6玻璃管内有液体、包含气体上升。
7液面指示器不准确,有时过高。 1指示器内缺指示液,
2一、二根管子阻塞,
3指示器上部漏气或指示器管路堵塞。
4接头中有一个漏气或指示器开度过大。
5指示液不足,塔内液空或液氧过高。
6指示器上部漏气或上管堵塞。
7指示器上下阀开度不均衡。指示器上管或下管结冰。 灌指示液到刻度“0”,
将管子折开,检查接头衬垫是否堵塞孔眼,
检查漏气处并消除之,或用干燥之稀有气体,吹除堵塞的管子。
检查管子接头及指示器本身,适当关小指示器上下阀。
加足指示液,降低液面。
检查漏气处并消除之,或用稀有气体吹除堵塞的管子。
检查校正开度,检查漏气,更换阀门。 9 膨胀机的生产率调整正常,而发现温差太大, 1热交换器冻结,
2膨胀机空气增多,膨胀后温度低于指标。
3加工空气量减少 进行加温。
检查通6阀和膨胀机的进出气阀的工作情况。
检查空压机的生产率。 10 膨胀机前后压力和正常:1.膨胀后的温度上升。
2.阀杆与顶杆间隙小,进气阀卡住漏气。 膨胀机阀门工作不良。
膨胀后压力突然上升。 检查漏气情况。
调整间隙,检查阀杆及密封圈。 11 中压压力表指针抖动 液面太高 检查液空节流阀是否开度太小,放出部分液体。 12 节流阀转动困难不灵活 1填料压帽太紧;2阀心冻结;3阀心丝扣损坏; 1.放松压帽或调换填料;2.短促转动阀杆数圈后恢复到原位;3.调换新的阀门; 13 高、中、低压经常波动不稳定。 1.节1阀与膨胀机的空气调整不良;2.塔板液体流动不良; 调整节1阀与膨胀机凸轮开度;
清洗塔板; 14 乙炔吸附器与下塔压差较正常时差0.05Mpa以上。 吸附器阻力增大 进行单独加
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