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电镀线水槽自动控制用水的开发qc讲述.ppt

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电镀线水槽自动控制用水的开发qc讲述

四、提出方案并确定最佳方案 续上表 试验时间:2012年4月10日—15日 地点:电镀车间现场 责任人:刘守 名称 需考虑 的问题 试验分析 优点 缺点 综合评价 结论 继电器 继电器的稳定性及安全, 试验了2种继电器 MY2NJ/DC24V-OMRON 灵敏度高,安全性好,价格便宜约12元 功率偏小 从安全性首选,故选用”MY2NJ/DC24V-OMRON“ 选用”MY2NJ/DC24V-OMRON“ MY2NJ/AC220 灵敏度高,价格便宜约15元 功率大、安全性差 结论:电磁阀选用“24V VXP2150 N-06-5DZ-B” 、PLC选用“三菱FX2N- 128MR ”、继电器选用“MY2NJ24V -OMRON” 四、提出方案并确定最佳方案 (2)更换可编程控制器PLC试验分析 试验时间:2012年4月10日—20日 地点:电镀车间现场 责任人:刘守 需考虑 的问题 试验分析 结论 PLC更换后软件 能正常运行 将数据保存在电脑上,更换PLC后再将数 据从电脑输入PLC。直接拷贝备份即可。 直接拷贝备份 将参数存盘,并备份推广应用 直接拷贝备份即可。 直接拷贝备份 结论:更换可编程控制器PLC,将所需资料直接拷贝备份。 (3)生产线安装调试试验分析 试验时间:2012年4月20日—25日 地点:电镀车间现场 责任人:刘守 彭国清 需考虑的问题 试验分析 结论 拆除旧管道 旧的管道直接可以拆除。 直接用新管道替换旧管道 安装新电磁阀加管道 只要将旧管道更换成新管道即可。 结论:生产线安装调试,拆除旧管道,直接用新管道替换旧管道即可。 四、提出方案并确定最佳方案 四、提出方案并确定最佳方案 (4)自动控制用水与工艺要求匹配性调试试验分析 试验时间:2012年4月24日—4月28日 地点:电镀车间现场 责任人: 刘守、彭国清 需考虑的问题 试验分析 结论 确保数据输出稳定性,并能随时修改控制数据 在生产线上模拟产品正在电镀,试验不同的数据输出时间,分别试验150S、200S、250S、300S、350S、400S,结果200~300S之间效果最好,在产品下槽前已经开始供水,起到水的源周转作用,在产品离开槽后才停止供水,确保了产品在槽有水供应。 数据输出时间确定为:200S~300S之间 结论:自动控制用水与工艺要求匹配,在数据输出时间确定为:200S~300S之间 四、提出方案并确定最佳方案 (5)硬件与软件连接试验分析 试验时间:2012年4月2日—4月25日 地点:电镀车间现场 责任人:刘守 程勋旺 需考虑的问题 试验分析 结论 能正常链接到生产线控制程序 程序输入PLC,开启生产线试运行,结果能正常运行。 直接连接 投入试用 结论:硬件与软件连接,连接完成后直接连接投入试用。 四、提出方案并确定最佳方案 经过以上5个项目的试验分析结果,运用系统图整理得出以下最佳方案 二、确定方案 PLC 读 取 槽 位 信 号 控 制 继 电 器 更换可编程控制器PLC 将所需资料直接拷贝备份 生产线安装调试 拆除旧管道 安装新电磁阀加管道 硬件与软件连接 直接连接投入试用 自动控制用水与工 艺要求匹配性调式 在数据输出时间确定为:200S~300S之间 配件选型 电磁阀的选型 PLC的选型 继电器的选型 采购24VVXP2150N-06-5DZ-B 采购三菱FX2N-128MR 采购MY2NJ/DC24V-OMRON 五、制订对策 根据以上最佳实施方案,运用5W1H原则制定如下对策: 序号 对 策 目 标 措 施 地点 责任人 完成 时间 1 配件采购 完成配件的采购并安装 1、做采购申请并采购 2、对配件安装 生产线 现场 刘守 李振洪 2012.5.5 2 更换可编程控制器PLC 完成DD5线更换 1、将所需资料直接拷贝备份 2、更换可编程控制器PLC 刘守 程勋旺 2012.6.10 3 生产线安装调试 完成DD5线硬件安装调试 1、拆除旧管道 2、安装新电池阀加管道 3对安装好的生产线调试 程娜 王刚 2012.7.10 4 自动控制用水与工艺要求匹配性调式 有产品在槽自动供水,无产品在槽自动断水 调试供水时间与产品在槽时间一致时 刘守 彭国清 2012.7.30 5 硬件与软件连接 DD5线各用水槽位可实现自动控制用水 1、生产线“触摸屏控制”技改为“电脑控制” 2、编写软件 刘守 程勋旺 2012.8.25 制表人:刘守 日期:2012.5.4 对策实施表 六、实施对策 对策实施:一 实施效果:安装好的电磁阀控制阀门,为设备使用安全性及可靠性提供保证 实施后是 电磁阀控制阀门 实施前是手工控制阀门 实施中采购 回来的配件 实施项目 实施情况 实施

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