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轮胎生产运输线改进讲述
装备小改小革金点子项目
——轮胎成品运输线系统改进
装备部03保证工区 黄山军
2008年11月
成品轮胎运输线系统组成及工作过程
成品轮胎运输线
一般在自动情况
下进行正常生产
改进前存在的问题:
挡胎杆与运输带为两分立系统
不可避免的会出现诸多问题
挡胎杆手动状态
自动状态可切换
七条输送带无分段过程控制,轮胎运输过程中挤压、重叠、设备低效(耗能、磨损)
挡胎杆降
运送完一批轮胎后
运输带停
两系统构成一体
设想酿成:
改进中解决的具体内容:
(一)系统配置及I/O确定
为了方便研究控制方法,首先对原有硬件配置和改进过程中所需要的输入、输出点进行确认
(二)实现挡胎杆降,运输带分时段运行
改制后要求只有当挡胎杆降,运输带才能走,程序中将挡胎杆降的信号记忆住,以作为运输带启动条件,而后通过适当条件将记忆擦除,实现循环动作;
通过现场反复试验,发现实际上从1#运输带开始段到7#运输带末端只要求5分钟即可,在做进一步探寻后,分别使用计时器实现。
(三)设置能保持当前值的运行时间
当挡胎杆降,运输带运转,且分段运行能够实现,考虑到当外部条件(急停、全线急停、存胎位满)作用后,运输带暂停运行,而设置运行时间也要保持当前值,故程序中使用累加计时器取代了原来的减量计时器(附两种时序图比较),并结合相关程序使其工作并复位;反之,设定时间走完,当外部条件消除后,运输带停止,导致轮胎挤压或重叠。
减量计时器
累加计时器
(四)手动状态下,挡胎杆升降条件及小斜坡的联锁条件重新确定
手动状态下,挡胎杆条件修改为:在运输带5分钟运行阶段,程序中增加内部联锁存储器,作为挡胎杆下降的条件;同时,综合考虑七条运输带的有效运行时间及联锁条件,确保杜绝轮胎挤压、重叠情况的发生。
(五)挡胎杆手动→自动,升降条件确定
挡胎杆手动切换为自动时,在运输带5分钟运行阶段,
不允许B侧挡胎杆下降,综合实现A、B侧挡胎杆自动循环升
降。杜绝出现轮胎挤压、重叠情况的发生。
挡胎杆自动状态下,将挡胎杆所设置的放胎时间修改
为在外部条件(急停、全线急停、存胎位满)作用后,能
够保持当前值,故程序中使用累加计时器取代了原来的减
量计时器,且程序中使用相关条件,使其在运输带5分钟
运行阶段不计时,从而实现了A、B侧30分钟下放轮胎一
次。否则,会导致挤压、重叠轮胎的情况发生。
(六)挡胎杆自动状态下,设置放胎时间要保持当前值
通过上述内容的解决,实现了挡胎杆手动/自动状态下,轮胎成品运输线与挡胎杆的一体化工作流程(附:改进后系统流程框图),圆满达到了预期效果。
实现了最初的一句话设想:
挡胎杆降,运送完一批轮胎后,运输带停。
附——改进后动作流程图
改进后的效益
1、节电
每年可节约电费约47.6万元人民币
在设备节能上,根据我公司现场实际使用6条这种运输机,故以此计算如下:
计算参数:p—电机额定功率;W—电机耗能;T22—1#电机运行时间;T23—2#电机运行时间;
??????????T21—3#、4#、6#、7#电机运行时间;N—挡胎杆降2次数/小时(挡胎杆手动)
??????????????????????????????????????????????挡胎杆降4次数/小时(挡胎杆自动)
W(改进前) =P×1天×1月×1年
=108×24×30×12=933120kwh
W(改进后) =6×(PΧT22+PΧT23+4ΧPΧT21)×N×1天×1 月×1年
?????????? ? =6×(3Χ2.5/60+3Χ4.5/60+4Χ3Χ5/60)Χ2Χ24Χ30Χ12
???????????? ? =139968kwh
挡胎杆手动状态下,如果以0.6元/度电费计算,
全年可以节约人民币约: 47.6 万元
2、保证产品质量
改进前,经常有挤压坏轮胎的现象,造成了不少损失,而目前因设备本身造成轮胎挤压、重叠的现象已经消除,使得轮胎在运输过程中既安全又高效。
避免了操作工上传送带翻胎的情况,从而消除了安全隐患,实现了传送带完全自动化。
3、确保人身安全
运行时间减少,磨损减少,一些诸如电机、减速机、轴承、滚筒等大量机械备件延长了使用寿命,特别是电机,以前平均一个月要烧毁3~4台电机,改进后,目前没有因过载而烧毁的电机。
此外,还减少了维修人员的工作量,富余时间做好设备的巡检及其精调,做好计划性维修,能够为公司创造良好的经济效益。
按照挡胎杆手动状态下,一个小时实际7条运
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