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返矿入炉实验小结讲述
以往返矿入炉使用存在的问题
1)返矿和污泥球等含铁物质,容易造成喷溅事故。
2)冶炼过程粘氧枪、烟道、炉口等生产过程中的“ 三粘”事故较多,制约了炼钢生产的顺行
3)冶炼过程操作不稳定,喷溅严重,导致吹损增加,部分炉次钢铁料消耗指标反而升高。
随废钢加入后加入1.5t~2t返矿打底后,由于含有一定量的氧,兑铁过程部分硅锰已经开始氧化,成渣速度提前,由于含铁物质块度比废钢块度小,熔化速度快,前期应适当降低枪位,熔池温度升高后再及时加第一批渣料,碳焰起时快速加入二批料,二批料的加入时间需提前,避免前期溢渣,冶炼过程枪位根据火焰及泡沫渣情况小幅度灵活调整,保证渣子化透,避免返干、喷溅,氧流量控制22000~18000m3/h,后期适当降低,拉碳枪位控制在1.25~1.35m;中后期污泥球或返矿根据化渣情况小批量、多批次加入,一般吹氧后10分钟前加完。
冶炼过程简介
控制枪位趋势图
氧枪过程控制流量趋势图
适量打底返矿入炉,能够替代部分废钢,降低钢铁料成本,同时也能促进化渣,减少渣料消耗。前期加入含铁物质,能够增加FeO的含量,促进石灰快速溶化,快速成渣,保证低温脱鳞;污泥球、返矿等含铁物质成分均匀、粒度小,中期适时小批量加入,能够减少“返干”现象,促进冶炼过程平稳,减少金属喷溅发生,可部分或全部取代萤石化渣,终渣能够化透,渣料的利用率提高消耗降低,终点时钢渣能够分离,出钢时钢水能够出净,渣料、钢铁料消耗成本降低
对转炉钢铁料消耗、渣料消耗的影响
当前物料消耗结构及成本
2012年2月1-14日
成本项目
预算价(元/吨)
吨钢
消耗(kg/t)
成本(元/吨)
钢铁料
铁水
3,003.00
1004.43
3016.29
生铁
2900
8.33
24.16
自产废钢
2930
10.03
29.39
外购废钢
2450
15.33
37.55
渣钢
1300
5.32
6.92
渣铁
1600
0.66
1.06
小 计
1044.10
3115.38
造渣料
烧结返矿
900
17.86
16.07
污泥球
48
27.41
1.32
合 计
45.27
17.39
成本总计
3132.77
2011年物料消耗结构及成本
2011年
成本项目
预算价(元/吨)
吨钢
消耗(kg/t)
成本(元/吨)
钢铁料
铁水
3,003.00
996.73
2993.18
生铁
2900
6.15
17.84
自产废钢
2930
26.27
76.97
外购废钢
2450
20.21
49.51
渣钢
1300
5.36
6.97
渣铁
1300
0.915
1.19
小 计
1055.63
3145.66
造渣料
烧结返矿
900
7.78
7.00
污泥球
48
30.27
1.45
合 计
8.45
成本总计
3154.11
钢铁料成本降低了30. 28元/t
污泥球、返矿成本升高了8.93元/t
合计该项成本降低了21.35元/t
对比结果
下一步的工作方向
前期高浓度氧化铁炉渣对转炉炉衬侵蚀;
如何更加合理的控制底吹流量,减少终渣氧化铁含量;
继续摸索渣钢、污泥球、返矿对应废钢的热量平衡系数;
继续加大试验力度,提高污泥球、返矿的加入量,减轻来自于废钢库存的压力;
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