返矿入炉实验小结讲述.ppt

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返矿入炉实验小结讲述

以往返矿入炉使用存在的问题 1)返矿和污泥球等含铁物质,容易造成喷溅事故。 2)冶炼过程粘氧枪、烟道、炉口等生产过程中的“ 三粘”事故较多,制约了炼钢生产的顺行 3)冶炼过程操作不稳定,喷溅严重,导致吹损增加,部分炉次钢铁料消耗指标反而升高。 随废钢加入后加入1.5t~2t返矿打底后,由于含有一定量的氧,兑铁过程部分硅锰已经开始氧化,成渣速度提前,由于含铁物质块度比废钢块度小,熔化速度快,前期应适当降低枪位,熔池温度升高后再及时加第一批渣料,碳焰起时快速加入二批料,二批料的加入时间需提前,避免前期溢渣,冶炼过程枪位根据火焰及泡沫渣情况小幅度灵活调整,保证渣子化透,避免返干、喷溅,氧流量控制22000~18000m3/h,后期适当降低,拉碳枪位控制在1.25~1.35m;中后期污泥球或返矿根据化渣情况小批量、多批次加入,一般吹氧后10分钟前加完。 冶炼过程简介 控制枪位趋势图 氧枪过程控制流量趋势图 适量打底返矿入炉,能够替代部分废钢,降低钢铁料成本,同时也能促进化渣,减少渣料消耗。前期加入含铁物质,能够增加FeO的含量,促进石灰快速溶化,快速成渣,保证低温脱鳞;污泥球、返矿等含铁物质成分均匀、粒度小,中期适时小批量加入,能够减少“返干”现象,促进冶炼过程平稳,减少金属喷溅发生,可部分或全部取代萤石化渣,终渣能够化透,渣料的利用率提高消耗降低,终点时钢渣能够分离,出钢时钢水能够出净,渣料、钢铁料消耗成本降低 对转炉钢铁料消耗、渣料消耗的影响 当前物料消耗结构及成本 2012年2月1-14日 成本项目 预算价(元/吨) 吨钢 消耗(kg/t) 成本(元/吨) 钢铁料 铁水 3,003.00 1004.43 3016.29 生铁 2900 8.33 24.16 自产废钢 2930 10.03 29.39 外购废钢 2450 15.33 37.55 渣钢 1300 5.32 6.92 渣铁 1600 0.66 1.06 小 计   1044.10 3115.38 造渣料 烧结返矿 900 17.86 16.07 污泥球 48 27.41 1.32                                 合 计   45.27 17.39 成本总计     3132.77 2011年物料消耗结构及成本 2011年 成本项目 预算价(元/吨) 吨钢 消耗(kg/t) 成本(元/吨) 钢铁料 铁水 3,003.00 996.73 2993.18 生铁 2900 6.15 17.84 自产废钢 2930 26.27 76.97 外购废钢 2450 20.21 49.51 渣钢 1300 5.36 6.97 渣铁 1300 0.915 1.19 小 计   1055.63 3145.66 造渣料 烧结返矿 900 7.78 7.00 污泥球 48 30.27 1.45                                 合 计     8.45 成本总计     3154.11 钢铁料成本降低了30. 28元/t 污泥球、返矿成本升高了8.93元/t 合计该项成本降低了21.35元/t 对比结果 下一步的工作方向 前期高浓度氧化铁炉渣对转炉炉衬侵蚀; 如何更加合理的控制底吹流量,减少终渣氧化铁含量; 继续摸索渣钢、污泥球、返矿对应废钢的热量平衡系数; 继续加大试验力度,提高污泥球、返矿的加入量,减轻来自于废钢库存的压力;

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