制氢厂紧急停车处理预案_毕业论文.doc

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制氢厂紧急停车处理预案_毕业论文

紧急停车处理预案 首创制氢厂 目录 1、短时间停车(晃电等)系统处理措施 2、焦炉煤气压力低时或中断时系统处理措施 3、原料煤气含氧量高系统处理措施 4、用户公司突然中断用氢系统处理措施 5、往复压缩机突然跳车系统处理措施 6、DCS失电系统处理措施 7、停蒸汽系统处理措施 8、停仪表空气系统处理措施 9、停循环水系统处理措施 10、停氮气系统处理措施 11、200#、300#、400#阀门故障处理措施 12、PSA系统操作注意事项 附:异常情况处理联络单 1、短时间停车(晃电等)系统处理措施 1、主控人员立即通知首山公司及用户公司调度室全系统停车。 2、主控人员按压缩机停车步骤停压缩机,使运行压缩机(两台或两台以上)停至剩余一台运行。 3、接主控通知,现场人员关闭最后一台压缩机四出,主控调节四回二调节阀,停400#程序,开一个电磁阀。 4、现场人员关闭压缩机一出,主控调节一回一自调阀,停200#、300#程序,开一个负荷电磁阀。 5、现场人员启动辅助油泵,停压缩机,关压缩机一进、二进手阀。 6、停电捕焦油器。 7、停车后注意各吸附塔内压力,所有阀门保持停车时状态。 上述工作完成后,接着做开车准备 8、现场开辅助油泵,对压缩机进行盘车,使压缩机保持随时可以启动状态。 9、主控人员通知电气、仪表人员到现场,确认所有电气、仪表具备开车条件。 10、接到开车指令后,主控人员向电气、仪表、班长确认现已具备开车条件,并通知首山公司和用户单位调度室开车。 11、主控再次确认各塔压力正常,联锁已投用,所有自调阀和吸附时间参数已调整。 12、主控给出信号开压缩机(按压缩机开车步骤),同时运行200#、300#程序,当压缩机四级出口手阀打开后运行400#程序。 13、主控人员同时把PV0403A/B阀设成手动,PV0403A阀门关闭,用PV0403B阀来调节吸附压力在规定范围内。 14、主控人员通知化验室人员做产品氢分析,合格后把PV0403A/B阀门设成自动,开始向六六盐公司送气。 15、主控人员根据要求加减打气量,并调整所有工艺指标在规定范围内。 16、按电捕焦启动步骤开启电捕焦。 17、主控人员在交接班日志上写明停车时间及原因,写明开车时间。 2、焦炉煤气压力低时或中断时系统处理措施 1、 焦炉煤气压力低于4KPa时,主控通知首山和六六盐调度,调节煤气压力,系统做好减量准备 2、 煤气压力低于3.5KPa时,主控人员调节运行压缩机一回一,四回二,观察压缩机一级进口和二级进口压力,同时通知首山和六六盐调度,系统减量 3、 煤气压力低于3KPa时,主控人员利用一回一,四回二控制一级进口和二级进口压力。 4、如煤气压力仍持续降低,主控人员打开运行压缩机的一个负荷电磁阀,观察一进压力有无上升,无上升趋势后主控全开运行压缩机电磁阀,同时合理调整400#吸附时间,维持400#吸附压力,注意观察压缩机各级排气压力和温度,若发现有控制点异常,立即摘掉控制点联锁并汇报领导,密切监控各控制点,确保压缩机不跳车。调整一回一,四回二防止超温,超压,煤气压力有回升趋势后,主控人员根据煤气压力逐一关闭电磁阀,调整压缩机负荷,调整400#吸附时间,压缩机四出压力接近400#吸附压力后送气。 5、 如煤气压力快速下降并中断,主控人员迅速打开运行压缩机的一个负荷电磁阀,停400#程序,关闭压缩机四出。 6、 全开运行压缩机两个负荷电磁阀。观察压缩机进、排气压力,确认压缩机空负荷运转,停200#、300#程序。 7、 全开1回1和4回2调节阀,注意观察压缩机各级排气压力和温度,若短时间煤气仍然不能恢复,通知有关领导是否做停车处理。 8、 煤气压力恢复正常(如煤气压力超过12KPa以上,现场人员手动稍开原料气现场放空阀HV0119,分析人员不间断分析原料气氧含量、原料气全分析,合格后关闭放空阀),打开压缩机1回1,4回2至100%,启动200#、300#程序,关闭压缩机负荷电磁阀50%,观察正常后全部关闭负荷电磁阀,利用4回2,1回1调整200#、300#和四出压力,待压缩机4出压力接近400#吸附压力时,启动400#程序分析合格后送气。 3、原料煤气含氧量高系统处理措施 根据制氢厂生产装置目前的生产状况,假如原料气中氧含量为1.5%--2.0%,那么解析气中的氧含量就会放大到3.0%--4.0%,与解析气混合就会有爆炸的危险。为了安全可靠地进行生产,制氢厂将采取下列措施: 1、 对氧在线分析仪设备要加强管理,实现连续监控,氧含量设定在0.8%时报警,报警时人工分析原料气氧含量每半小时一次,并且立即通知首山焦化公司调度调整氧含量。 2、 如果在线氧含量超过1.0%时,电捕焦设备自动停车,此时立即与首山调度联系调整氧含量。 3、 如果氧含量在1.0%--1.2%之间超过5

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