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过热器爆管检修后的起动过程
过热器爆管检修后的起机过程,一般都需要48小时后才能上水,从上水到冲转并网大约需要8小时左右。第一级金属温度最高可能只有320-350度,如水冷壁爆管可能72小时再上水点火,第一级金属温度已经降低到270度左右。属于温态起动过程。CV阀外外壳金属温度低于180度,需要暖CV。由除氧器辅助蒸汽加热给水后,上水后汽包水温可以达到80度左右。
将隔离的风烟系统、蒸汽系统解锁,确保炉膛及风烟各人孔门已经关闭,炉底疏水六个疏水二次阀关闭,省煤器入口疏水两手阀关闭。
锅炉上水:
检查给水泵的增压泵入口手阀全开,密封水总阀打开(隔离给水泵时会关闭),炉底六大疏水手阀全关,汽包排汽阀打开,确认从冷凝器补水阀到汽包给水均是通路,即可上水。
为加快排气,也可将过热器出口排汽疏水电阀打开。
将两台机的机组补水泵出口联络阀打开,起两台机组补水泵保持手动,打开冷凝器补水旁路电阀,确认冷凝器溢流阀手动关闭状态,通过手动开关补水旁路电阀维持冷凝器水位550MM左右。起动一台凝结水泵,并其他两台摆手动,防止除氧器水位控制阀迅速开大后,造成入口压力低,联动凝结水泵。起动一台锅炉给水泵,控制阀慢慢开至30%。勺杆15-23%,向锅炉上水,保证省煤器入口流量在100-110T/H,压力在2.5KG左右。慢慢关闭除氧器溢流阀,并调节除氧器水位,稳定后摆自动控制。一台机组补水泵流量最大不到180T/H,为缩短上水时间,并确保冷凝器水位不低,可将除氧器补水手阀稍微开两圈(不可开太快太大,防止除氧器水位突升,造成水位控制阀跳手动),进行双路补水的话,最大可控制省煤器入口流量150—180T/H。
上水的同时,打开两台机组的7KG辅助蒸汽联络阀,确认除氧器再循环泵在运行,将辅助蒸汽供除氧器的电阀打开,控制阀摆手动控制除氧器压力在0.5KG左右,提高上水温度。锅炉上水期间,除氧器过水量大,要加热到0.5KG压力,蒸汽控制阀须开到60-70%左右,需随时监视,防止除氧器压力过高。
上水期间:一人监视给水泵,控制锅炉上水流量。另一人负责监视除氧器水位、除氧器压力、冷凝器水位。
汽包水位校验:
锅炉上满水需260T水左右,因此上水时间为1.5-2.5小时,1小时后 就需派人现场监视水镜水位,同时查看汽包排气阀排气大不大。主控室或现场监视到有水位后,先将给水泵出口阀关小,现场水位计可能会迅速满水,应将水镜疏水阀打开,先开上面两个,再开总的疏水阀,确保水镜水位可以下降,排出污水。然后再关闭疏水阀,多次校正汽包水位。确保现场水位与主控室显示水位一致,上水至-20MM左右。现场水镜3格到3格半格之间。水位过高可开连续排污阀和定期排污阀降低水位。注意:上水时,可通过监视省煤器、汽包、水冷壁的温度上水情况,确认上水到了什么位置。
等离子磨前期准备:
先将等离子暖风器疏水器旁路手阀打开,然后打开7KG辅助蒸汽至等离子暖风器的蒸汽手阀(需先稍微开一点进行暖管,防疏水管道振动大),提前给暖风器金属加热。
提前给B磨煤机进煤:手动打开B磨煤煤闸板,现场就地起B给煤机。设定转速600转,煤量大约是28T/H,给煤机转三分钟,完成后确认现场控制柜均摆回远方控制。
风烟系统的启动:
起GAH时,要派人现场检查,看油位,听声音。稳定电流6.3A左右,若电流间歇性波动,可能里面卡东西,掉东西,需叫机械评估。
确认送引风机所有控制挡板与电动挡板、以及GAH入口烟气挡板与出口空气挡板均在手动位置,派人去引风机与送风机就位进行起动前检查。
起动A引风机,将其出口电动挡板打开,然后将引风机马达以及出口电动挡板摆自动。
起动A送风机,将其出口电动挡板打开,然后将送风机马达以及出口电动挡板摆自动。
慢慢将A侧GAH出口风门与入口烟气挡板打开。
将A送风机入口控制挡板开至10%。
留意炉膛负压,若打正压,可稍微开大A引风机变频输出。炉膛负压稳定后将A引风机变频输出放自动,将炉膛负压设定为-20MMH2O。
注意:一号机引风机为变频控制,输出小时,做功小,而送风机为工频,入口控制挡板漏风大,开始容易打正压,可先稍开引风机挡板输出。二号机引风机为工频控制,引风机挡板漏风大,起动后可能会炉膛负压较低,可先将引风机、送风机都起动后,再同时慢慢打开引风机出口电动挡板与送风机出口电动挡板。
起动B引风机,打开出口电动挡板,全开后摆自动。起动B送风机,打开出口电动挡板,全开后摆自动。慢慢将A侧GAH出口风门与入口烟气挡板打开。
将B引风机挡板输出开大与A引风机挡板输出一致时,摆自动。留意有无偏差。
慢慢开大A送风机与B送风机控制挡板,将总风量加至30%,然后将挡板放自动控制,留意有无偏差。从点火到3000转,送风机自动时,机组会自动控制30%总风量。
将再热器挡板摆自动,确认挡板自动开大至50%开度。
现场检
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