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2318机石门揭四煤技术措施2318机石门揭四煤技术措施.doc

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2318机石门揭四煤技术措施2318机石门揭四煤技术措施

*********煤矿 2318机石门揭煤技术措施 编制、会审单位及人员表 单位 姓名 日期 编制人: *** 2013 4 19 通瓦科: 生产科: 安全科: 矿总工程师: 蛇形山矿2318机石门揭煤技术措施 概况 (一)、2318机石门基本情况 2318机石门位于矿井西翼23采区-155水平,距地表垂深288米,向19采区方向6.5米为2318瓦斯巷7钻场,该揭煤地点外于7钻场抽放范围内。7钻场于2003年3月开始抽放,抽放浓度8%,至今抽放瓦斯1555立方米。根据地质钻探资料分析,预计巷道从小绞车上山开门口向前10米巷道顶部到ⅳ煤,巷道掘进方向195度,煤层水平厚度为2.6-2.8米,真厚度为1.8-2.0米,煤层倾向为188度,倾角为39度。ⅳ煤底板为灰黑色簿层状细砂岩,含大小个体动物化石,现己工掘小绞车上山及中机石门,准备沿中机石门揭开ⅳ煤,沿煤掘进作2318内机巷,为切割2318内块段工作面之用。为安全揭开ⅳ煤,特编制本措施,望有关单位认真贯彻,严格执行。 (二)、通风系统 2318瓦斯巷与1941瓦斯巷己于2001年贯通,为了保证2318瓦斯巷实施抽放钻孔时有独立的通风系统,在上述两瓦斯巷之间建立了两座隔风墙,现23-158水平有2318机石门和23-158车场2个作业地点,互为备用,2318机石门实施卸压措施、揭煤、机巷掘进期间,23-158车场停止作业。 2318机石门目前采用11KW局扇压入式通风,局扇安装在23-125上车场,本当头乏风经2318瓦斯巷(23回风下山(23回风横川(13回风上山(西风井(详见通风系统、避灾路线图)。 (三)、长探和短探钻孔及施工情况 1 本当头于2003年10月2日进行长探施钻(详见地质预报),共施名孔三个,探明巷道前进方向10米顶部到ⅳ煤层,煤层真厚度1.8-2.0米,水平厚度2.6-2.8米,煤层倾向188度,倾角39度。 2 本当头从恢复掘进起开始短探前进,探眼方向为巷道前进方向两顶角各一个,仰角为50度,探眼深度为2.5米。 防止煤与瓦斯突出卸压技术措施 (一)、卸压技术措施 鉴于本揭煤地点己进行一定时间的瓦斯抽放,对防突卸压有一定的帮助,但尚未从根本上消除煤与瓦斯突出危险。故本揭煤前,在留有5米垂直岩柱的条件下,仍将采取超前排放孔卸压措施,以便安全揭开煤层。 1 钻孔控制范围不少于210M2,以巷道中心为基点,上方控制5米,下控制4米,左右两帮各5米,钻孔56个(钻孔布置图附后)。 2 施工队必须严格按地质预报要求,坚持短探前进5米后停掘,即留足5米垂直于煤层的岩柱作为超前卸压孔的安全岩柱。 3 钻孔施工前施工队将支护紧跟当头,严禁空邦空顶,同时将巷道及其回风系统中的残矸、杂物清理干净,以确保通风行人、水沟畅通及施钻的顺利进行,然后,报告调度室,由有关部门作超前钻孔的准备。 4 由矿防突专干按钻孔设计现场挂线布孔,工程队必须严格按设计要求施工。 5 采用液压-150型钻机钻孔配直径为42mm的地质钻杆套直径为65mm的钻头钻进,由瓦斯工程队负责施工。 6 钻孔时,必须按钻孔工艺、操作规程、设计要求进行施工,所有钻孔必须全部穿透进入煤层顶板1米,如钻孔施工过程中出现喷孔、顶钻或钻孔附近瓦斯浓度超过1%时,则停止钻进,待喷孔、顶钻等现象消失,且瓦斯不超限时,再继续钻进。 7 在钻进或撤卸钻杆时,任何人不得正对着钻杆,以防喷孔、退杆伤人。 8 钻孔时,瓦斯员检查该区域及本当头的瓦斯浓度,由救护队负责本当庆及回风瓦斯检查及安全监护,其中一人带机在当头及回风流中巡回检查,一人在风门自待机,一旦发现有突出预兆时,协助当班队干和班长组织本当头所有人员按如下避灾路线撤退: 2318中机石门(2318瓦斯巷(-158车场(23回风下山(-125西大巷(主石门(副井底(地面。 9 采取超前钻孔卸压措施后,让其自然排放10天,由防突专干收集、整理资料,进行卸压措施的效果检验。 卸压措施效果检验 本当头在采取超前卸压措施后必须进行效果检验,根据我井多年来的工作经验,采用钻屑解吸指标法进行效检,具体方法步骤如下: (1)、用红旗-150型液压钻机打4个直径为50-75mm的效检钻孔,一个钻孔位于巷道上部并平行巷道前进方向;其它钻孔位于巷道左上方与右上方向,其终孔点位于巷道轮廓线2-4米处。 (2)、钻孔见煤后,每打1米钻孔收集全部钻屑量测定重量,并取粒径为1-3mm的为煤样装入MD-2瓦斯解吸仪中,测定钻屑解吸指标。 (3)、根据所测钻孔的最大钻屑量Smax和解吸指标K1或△H2值,预测工作面的突出危

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