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锦阜高铁路高台山至新邱段扩能改造工程
高压旋喷桩成桩试验方案
锦阜高铁路高台山至新邱段扩能改造工程作业一队
2013年 04月15日
1.工程概况
按照设计图纸,高新线K1+202.93~K18+233.5共有框构桥11处。框构桥基底一般以粉土、粉砂、细砂为主,承载力较小。
旋喷桩设计直径60cm,方格布置,桩间距为1.0m、1.2m,桩长按施工设计图纸和地面高程进行控制。旋喷桩在U型槽部分均为直桩,在框构主体部分有直桩和斜桩,旋喷桩计4051根。
2.试桩目的
记录各项旋喷参数,待水泥强度达到设计要求后,通过桩身取芯、现场开挖等手段对试桩进行检验,以确定正式施工中采用的各项技术参数和水泥浆配合比。
3.试成桩地点
根据设计图纸及工程当前进度情况,选择有代表性的地段进行试桩工作,确定K18+233.5线路右侧空地做高压旋喷桩试桩试验 。
4.试桩时间
于2013年4月20日开始组织实施试桩工作,计划于2013年4月23日正式进行试桩工作,及时完成相关总结报告,以提供相关参数,指导后期大面积施工。
5.试桩总体方案
5.1组织机构
试桩过程由我项目经理部工程部负责实施,我项目物资部、安质部监督配合;试桩过程数据记录和收集工作由项目经理部现场技术人员负责,工程部汇总分析后编制试桩报告。
5.2资源配置
5.2.1施工机具的选用及技术参数:
名称 型号 技术参数 钻机 XP-50A 提升速度20~25cm/min 空气压缩机 XPB-30D 压力25~30Mpa 单重管 直径50mm 灰浆泵 Y100-4 泵压25~30Mpa 人员:现场技术员2人、现场施工管理人员2人、现场试桩员1人、操作手4人。
5.2.2材料:
水泥采用P.S.B32.5R矿渣硅酸盐水泥,注浆用水采用经过水质分析化验合格的淡水。
5.2.3试桩配合比
设计试桩水灰理论配合比可选1:1,做2根试桩,旋喷桩桩径0.6m。
5.3施工参数:
采用单重管法进行施工,各项参数初步确定如下:
钻杆旋转速度:15-25转/min;钻头提升速度:20-25cm/min;送浆压力:25-30Mpa;理论水灰比:1:1;每米水泥用量:200㎏。
5.4施工工艺
高压旋喷桩施工工艺流程图
6.旋喷桩质量保证措施
喷射注浆材料采用P.S.B32.5R矿渣硅酸盐水泥,现场专人负责及时抽检、试验。定时记录搅拌水泥浆液所用时间、水灰比,保证水泥浆液质量。
施工时保证钻孔垂直,偏差不超过1%,桩位偏差不大于50mm,测量放线实行复核制。喷射管从下而上喷射注浆,保证喷浆深度,注浆管分段提升的搭接长度不小于300mm。喷射压力、提升速度严格按设计及规范要求实施。不使用搅拌时间超过4小时的水泥浆液。旋喷桩严格按现行国家或行业有关规范和规定进行质量检验。
7.质量控制措施
施工前调试好各种施工机具。钻机钻孔时,钻头严格对位,并作水平校正,以减少孔位偏差和孔斜。插入喷射管时使用少量压缩空气,边喷气,边插管,以确保喷射管下至设计深度。正式提升喷浆前,待泵压、风压上升至额定值后提升,提升速度按设计要求执行。根据每根桩的灰浆用量,提前制作,并经充分搅拌,搅拌时间少于15分钟的不得使用,超过初凝时间的浆液也不得使用;灰浆经过两道过滤网的过滤,以防喷嘴发生堵塞;抽入储浆桶内的灰浆要不停地搅拌。m,再进行喷射提升。经常检查和调整泵压、浆压、输浆量、空压机风量和提升速度,核定实际用浆量。对中间出现异常情况造成质量不高的,立即进行复喷后再行提升。
1m深度时,放慢提升速度至设计桩顶。浆液配制必须严格按照配比均匀上料,经常检查测定浆液比重,并做好记录。作业过程中,必须注意观察水、气、浆压力和流量达到设计要求,发现异常,要立即停止提升,查明原因,及时处理。分节拆卸高喷管时,动作要快,尽量缩短停机时间。为确保回结体强度,冒将浆不得回收和利用。高喷作业时,各岗位要明确分工,统一指挥,协调一致。高喷结束后,要立即清洗管路设施。
8.安全及环保措施
8.1安全措施
禁止非专业人员作业,作业前进行相关安全培训及技术交底,使作业工人了解安全知识;严格执行安全用电制度,所有线路规范架设,做到一机一闸,按要求安装漏电保护装置。现场杜绝闲散人员进入,限制工人作业的范围;施工前进行设备安全性能检查,确保安全后方可开展施工;人员进入现场必须按要求佩带安全防护用具。
现场设置沉淀池,所有废液必须进行处理后排放;采取降尘措施,防止水泥扬尘;现场垃圾集中于垃圾收集器具,完工后及时回收处理;加强排水工作,防止水土流失。
9.成桩效果质量检验
9.1浅部开挖桩头质量检查
成桩7天后,采用浅部开挖桩头(深度宜超过停浆面下0.5m),目测检查搅拌的均
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