“全程套管护孔工艺”改进选编.doc

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“全程套管护孔工艺”改进选编

“全程套管护孔工艺”改进 地质勘探工程处 2015年9月 “全程套管护孔工艺”改进 为落实集团公司“以效益为中心”的管理思想,实现瓦斯“治得住、治得快、治得省”目标,勘探处积极开展自主创新,不断改进现有的工艺、装备。在“全程套管护孔工艺”改进方面,分别在谢一矿、朱集矿与顾桥矿试用了整盘式柔性套管、Φ103mm三翼式可开闭钻头及Φ73-40mm整体式宽翼片螺旋钻杆,对“全程套管护孔工艺”进行了较大改进,取得了很好的效果。 1 存在的难题 “全程套管护孔工艺”的成功应用实现了“管到底”,消除了因管下不到位形成的消突空白带,提高了抽采效果,缩短了抽采时间。但是,传统工艺使用的护孔管、钻头及钻杆不能较好满足打钻需要,存在难题亟待解决: 1、常规使用的插接式套管常出现脱节问题,造成抽采通道中断,抽采浓度低,若岩粉进入则形成??塞,造成延期喷孔,大倾角钻孔还会因脱节形成下窜伤人风险。 2、原来使用的“可开闭四翼钻头”,当遇到稍硬岩石,易出现变形,造成中心翼片打不开。 3、常用ZDY系列钻机回转器通径为Φ75mm,若使用Φ89mm大通孔钻杆,需要更换钻机动力头。 2 上述难题的解决方案 2.1使用整盘式柔性筛管 2.1.1整盘式筛管,采用抗静电剂、阻然剂和聚乙烯材料混合注塑而成,具有抗静电、阻然等特性。 2.1.2套管具有一定的柔性也有一定的刚度,适应较小的空间条件,同时也能顺利顶开可开闭式钻头。 2.1.3花眼位置、直径、规格及数量可厂家直订,也可现场根据需要自己加工。图1是1吋整盘式筛管照片。 图1 整盘式柔性筛管 2.2改进钻头 2.2.1钻头体中心凹槽由四翼通槽改为三翼半通凹槽,钻头在使用过程中,刀翼对中心凹槽有支撑保护作用,钻头体跟中心翼片不易变形,开闭式结构装置使用效果得到了保证。 2.2.2对复合片切削齿材料进行了优选调整,保证钻头适用于中硬岩层钻进。 2.2.3钻头刀翼由四翼改为三翼,减小了钻头钻进时的阻力,尤其岩石段钻进时,改型后的三翼钻头钻进效率提高明显。如图2所示。 a 原四翼钻头 b 现三翼钻头 图2 两种钻头外形比较图 2.3改进钻杆 2.3.1原钻杆杆体直径为Φ73mm,内径为Φ42mm,螺旋外径为Φ89mm,现钻杆杆体直径为Φ73mm,内径为Φ40mm,铣槽深度为4.5-5mm。 2.3.2原钻杆螺旋为焊接式,现钻杆为整体铣出式。如图3所示。 a Φ89-42mm大通径钻杆 b Φ73-40mm大通径钻杆 图3 两种钻杆外形比较图 3 现场试验情况 3.1整盘式柔性筛管试验情况 3.1.1基本情况介绍 此次试验地点为谢一矿-984mC13煤底板抽采巷,所揭C13煤层为高瓦斯“双突”煤层 ,其坚固性系数f=0.28~0.14、瓦斯含量17.2m3/t,瓦斯压力6.2 MPa。 此次试验共施工第二、三组48个钻孔,钻孔深度28~54m,倾角为53~88°,要求全孔下护孔筛管。 3.1.2施工中存在的主要困难 3.1.2.1此处瓦斯压力大,存在喷孔威胁,所以要求下管时间短。 3.1.2.2所施工钻孔为上向钻孔,若使用插接式套管,易出现套管脱节现象。 3.1.2.3钻孔倾角较大,从钻杆内下套管,插接式套和没有下管空间,要求所下筛管有合适的刚性及柔性。 3.1.2.4钻孔倾角普遍较大,自53~88°,所下筛管不易固定。 3.1.3具体试验情况 第一阶段历时7天,共施工24个钻孔,累计进尺848.5m,筛管下放长度为810.5m,筛管下放成功率为95.5%,固定装置全部挂牢岩壁。第二阶段历时6天,共施工钻孔24个,累计进尺846m,筛管累计下放长度为839m,筛管下放率为99%,固定装置全部挂牢岩壁。 3.1.4取得的效果 3.1.4.1成孔率高。本次共施工钻孔48个,累计进尺1694.5m,其中扩孔6个,累计进尺217m,新施工钻孔42个,累计进尺1477.5m,所施工钻孔全部满足钻孔设计的要求,成孔率为100%。 3.1.4.2筛管下放率高。除刚开始施工的三个钻孔出现的状况外,后期筛管全部下到位,累计筛管筛入深度为1649.5m,筛管下放效率为97.3%。 3.1.4.3筛管固定牢靠。大倾角专用固定装置共使用49个,除第一个钻孔使用2个外,其它钻孔均使用1个固定装置,但未出现筛管下窜现象,固定牢靠。 3.1.4.4下管时间短。由于空间有限,插接式套管只能1m/根,单孔下管时间约15~20分钟,而整盘式套管只需6~7分钟 3.1.4.5抽采效果好。初始抽采浓度达90%以上,且衰减较慢,整个考察阶段,瓦斯浓度提高近1倍。具体抽采情况见对比图4。 图4 连续三周瓦斯浓度衰减情况柱状图 3.2钻头试验情况 “Φ103mm三翼式可开闭钻头”在朱集东矿1252(1)上、下顺

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