X80管线钢冶炼关键工艺技术研究(学习材料九十一).docx

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X80管线钢冶炼关键工艺技术研究(学习材料九十一)

学习材料(九十一)  PAGE \* MERGEFORMAT 7 X80管线钢冶炼关键工艺技术研究 朱坦华 李太全 (河北钢铁集团 邯郸钢铁公司新区炼钢厂 河北邯郸056015) 摘要 阐述了X80管线钢生产中氧、硫、氮和夹杂物控制的关键技术环节,X80管线钢溶解氧质量分数完全可以控制在(3~5)×10-6,钢中全氧基本上以夹杂物形式存在,可以通过钙处理、软吹、真空处理及中间包流场作用上浮去除,同时做好全流程的钢水保护;造好白渣,保持极低的钢中氧是控制钢中硫的关键,LF精炼初期一次配铝到位有助于快速脱硫;管线钢增氮关键环节为钢液面裸露和连铸保护不好增氮、转炉出钢过程增氮及LF精炼过程增氮,而真空处理过程对氮有很好的去除作用。管线钢夹杂物钙处理变性时要控制合适的铝、氧、硫、钙含量,X80管线钢溶解氧质量分数为(3~5)×10-6,1600℃和1650℃钢中可允许硫质量分数分别为(25.4~43.0)×10-6和(21.6~36.0)×10-6。 关键词 X80管线钢 夹杂物 关键工艺 X80管线钢是集先进设备、先进技术、先进管理于一体的超纯净钢,代表了企业的科技水平,钢中硫、磷、氧、氮和夹杂物的控制涉及一系列关键技术。笔者从2004年参与了国内多家钢厂X80管线钢的技术开发,这些厂家均已生产X80管线钢,所生产X80管线钢的成分和产品性能控制稳定,并向西气东输工程和其他管线工程供货,现在将这几家钢厂X80管线钢生产过程中的一些共性和关键技术总结出来,以利于管线钢生产技术的进步。 1 氧的控制 以某厂250t转炉→LF→RH→CC工艺流程生产数据进行分析,该厂 LF→RH工艺生产的X80管线钢主要成分见表1,由此计算,,钢中氧铝反应如式(1)。 2[Al]+3[O]=Al2O3(s) △GΘ=-1202000+386.3T (1) 表1 X80管线钢各化学元素目标质量分数 CSiMnPSNb+V+Cu+Mo+NiTiAlsCa ≤0.08≤0.40≤1.85≤0.020≤0.004≤0.93≤0.025≤0.0600.0035 图1是该厂生产X80管线钢精炼不同时期顶渣在四元活度图上显示的位置,可以看出在LF进站初期αAl2O3在0.20左右,在LF出站及RH精炼过程αAl2O3在0.05~0.10,根据式(1)和图1中氧化铝的活度可得到铝氧平衡如图2所示。 从图2可以看出随着酸溶铝的增大,钢中溶解氧减少,LF精炼初期,氧化铝活度高,为 低了! 了保持钢水中较低的氧势,必须控制较高的酸溶铝,转炉后或LF进站一次配铝到位,避免后面处理过程反复加铝,LF进站目标铝质量分数为(700~1000)×10-6,这时钢中溶解氧在(3~5)×10-6;而在LF精炼末期及RH处理过程,由于氧化铝活度降低,以X80管线钢酸溶铝质量分数为0.025%的中限水平计算,钢中溶解氧质量分数就可以完全控制在(3~5)×10-6。因此X80管线钢中全氧基本上以夹杂物形式存在,可以通过钙处理、软吹、真空处理及中间包流场作用上浮去除,同时做好全流程的钢水保护,全氧控制的关键是在精炼初期一次配铝到位,这样形成的夹杂物有充分的时间上浮,钙处理时效果也更好,同时做好全流程的钢水保护。图3是该厂用LF→RH工艺流程冶炼7炉钢中全氧质量分数变化,铸坯中全氧质量分数平均为16×10-6。 2 硫的控制 硫容量(Cs)是温度和渣成分的函数,它描述了一种液态炉渣潜在的脱硫能力,可用来比较不同炉渣的脱硫能力的大小。根据硫容量概念[2-3]及光学碱度与硫容量的关系[4-5]可以计算实际熔渣的硫容量。实际熔渣的曼内斯曼指数(M值)定义为熔渣的碱度与熔渣中三氧化二铝含量的比值R/w(Al2O3),将实际熔渣的M值和硫容量值表示在四元相图上,如图4所示。LF精炼过程硫控制的原则是将熔渣控制在硫容量高、同时M值在0.25~0.35[6]。 计算了实际脱硫过程中铝质量分数、溶解氧质量分数、硫质量分数及顶渣的关系如图5所示,可以看出当钢中溶解氧质量分数一定时精炼渣硫容量越高,钢中硫质量分数越低。钢中溶解氧质量分数控制在5×10-6时,渣的硫容量大于0.018,钢中硫质量分数小于 20×10-6,渣的硫容量大于0.036,钢中硫质量分数小于10×10-6;钢中的溶解氧质量分数 控制在3×10-6时,渣的硫容量大于0.011,钢中硫质量分数小于20×10-6,渣的硫容量大于0.02,钢中硫质量分数小于10×10-6。因此当钢中溶解氧质量分数为(3~5)×10-6时,硫容量为0.011~0.018,钢中硫质量分数小于20×1

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