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五轮山煤矿“81”煤与瓦斯突出事故分析报告95讨论修改稿3.doc

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五轮山煤矿“81”煤与瓦斯突出事故分析报告95讨论修改稿3

PAGE  PAGE 18 贵州能化公司五轮山煤矿 “8.1”煤与瓦斯突出事故调查分析报告 2013年8月1日23时05分,贵州能化公司五轮山煤矿南翼回风大巷岩石掘进工作面爆破作业时,发生一起煤与瓦斯突出事故,突出煤量612t、瓦斯量74259m3,无人员伤亡。 事故发生后,贵州能化公司组织有关人员对事故进行了调查分析,并于8月21日向集团公司书面报告调查分析情况。集团公司按照规定,成立由副总经理、安全监察局局长李伟任组长,以安全监察局、总调度室、通防部、地质测量部有关人员和瓦斯治理专家为成员的事故调查组,于8月23日至25日对事故进行了调查分析。经过现场补充探测,询问有关人员,查阅核实有关技术、管理资料,基本查明了事故经过、原因及性质,提出了防范措施和对有关责任人的责任追究建议。 一、矿井概况 五轮山煤矿为在建矿井,2004年7月18日开工建设,设计年生产能力为240万吨,服务年限为114年。矿井营业执照、采矿许可证、煤矿矿长资格证、矿长安全资格证等证照齐全。经贵州省能源局批准,于2013年3月22日联合试运转,计划投产时间为2013年9月。目前已完成基建工程量17650m,剩余工程量2383m。 矿井采用斜井开拓方式,中央并列式通风,主、副斜井进风,回风斜井回风,划分为二个水平共七个盘区开采。可采及局部可采煤层11层,均为突出危险煤层,煤种为无烟煤,首采8号煤层。目前开采水平为+1330m,现有1个采煤工作面、7个掘进工作面,采煤工作面为1801首采面,掘进工作面分别为胶带大巷、轨道大巷、南翼回风大巷、8煤集中巷、北翼回风大巷、1802瓦斯抽采进风巷、1802瓦斯抽采回风巷。 矿井配备两台同等能力的轴流对旋式主要通风机,总回风量10978 m3/min,总回风流甲烷浓度稳定在0.17%左右。装备了KJ90NB型安全监控系统,并与贵州能化公司实现联网,建立了地面永久高低压瓦斯抽采系统,配备高、低负压抽采泵各两台(一用、一备)。2013年1~8月份共抽采瓦斯1800万m3,矿井瓦斯抽采率60%。具体情况见附件1:五轮山矿井基本概况。 二、事故发生地点基本情况 1.巷道设计概况 南翼回风大巷设计长度568m,半圆拱巷道,净宽4.6m、净高3.9m,净断面积15.7m2、掘进断面积16.7m2,炮掘、锚网喷支护,设计炮眼65个、炸药量40.8kg,锚杆间排距0.8m×0.8m、锚杆长度2.0m,锚索间排距1.2m×1.6m、锚索长度6.3m。采用爆破作业、耙装机装载、刮板机运输。 2.局部通风系统 采用2×45kW局部通风机压入式通风,风机安设在+1330m运输大巷防突风门外的进风流中,实现 “双风机、双电源”和“三专两闭锁”,主备扇自动切换,使用Φ800mm风筒,风筒经南回措施巷敷设至南翼回风大巷掘进工作面,供风长度260m,吸入风量438m3/min,出口风量419m3/min,工作面回风经南回风大巷进入总回(见下图)。 3. 监测监控 在掘进工作面、掘进工作面回风巷分别安设高低浓度甲烷传感器,T1安设在距工作面迎头不大于5m的位置,T2安设在南翼回风大巷距南回措施巷岔口12m的位置,设置≥0.8%时报警、≥1.0%断电和<0.8%复电。回风流瓦斯浓度稳定在0.1%左右。 4. 抽采系统 未敷设抽放管路。 5. 掘进施工 截止8月1日中班,南翼回风大巷掘进里程488m,剩余80m工程量到达矿建设计停掘位置。7月30日,中宇公司二队与综掘一区互换掘进工作面,7月31日中宇公司进场施工。采用远距离爆破作业,放炮前南翼回风大巷及运输大巷所有人员全部撤到+1335m运输大巷防突风门外。 6. 煤层探测 巷道施工过程中,地测部门先后进行3次长探、2次物探,6月23日根据当日施工的2个锚索短探钻孔探测资料成果下发了揭煤通知单(3煤距巷道距顶板3.5m、厚度0.8m,距突出点40m),月度地质预报和地质周报对该巷道预计揭露的3煤的间距、厚度进行了较详细的预测预报。施工单位先后进行7次短探(具体探测情况下表)。 集团公司事故调查组在距突出点32.5m、 22.5m处分别施工2个验证钻孔,揭露煤厚分别为0.8m、0.4m,巷道与3煤法距分别为2.94m 、2.42m,依此推算突出时巷道与3煤法距1.45m。 南翼回风大巷探测情况一览表 探测项目次数时间距突出点 距离(m)钻孔 个数探测结果长探钻孔第一次3月5日166.8m53煤距巷顶11.8m(法线距离为11.56m),3煤厚1.5m。第二次4月18日118m33煤距巷顶8.38m(法线距离为8.21m),3煤厚1.57m。第三次5月31日67m53煤距巷顶5.1m(法线距离为4.87m),3煤厚1.1m。构造物探第一次

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