2炉大修及配套设施改造方案组改造方案设计.doc

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2炉大修及配套设施改造方案组改造方案设计

PAGE  PAGE 60 川煤集团达竹公司渡市选煤发电厂 2#炉大修及配套设施改造 方案设计 工程编号:DSDC2010-07 工程规模:2×40t/h锅炉+2×7000KW凝汽式 汽轮机及配套设施改造 长 二零一零年八月 1、概述 1.1项目简介: 渡市选煤发电厂是川煤集团达竹公司下属企业,安装两台燃烧煤矸石2×35t/h锅炉,配套2×6000KW凝汽式汽轮机组。锅炉设计燃烧发热量1901 kcal/kg的煤矸石,是资源综合利用产业链中重要的一环。煤矿产出的煤经过选煤厂洗选,精煤卖钢厂,中煤卖其他电厂,煤矸石本厂锅炉燃烧发电。电厂规模:2×35t/h沸腾炉+2×6000KW凝汽式汽轮机组。 随着公司生产规模的扩大,渡市选煤发电厂选煤生产线产生的低热值煤矸石的总量增加,在锅炉燃料量基本固定情况下(每年21万吨左右),煤矸石余量越来越大,征地堆放越来越难,同时对环境造成污染。2009年选煤生产线入洗原煤达到101万t/a,洗矸总量为30.3万t/a,泥煤总量4.9万t/a。根据煤电(集团) 公司十二五规划, 至2015年渡市选煤厂入洗原煤将达到150万t/a,预计洗矸量约45万t/a左右,泥煤量约7万t/a左右。在国家征地越来越难的情况下,煤矸石和泥煤长期堆放已不现实,只有另寻出路。 目前选煤生产线年产洗矸30.3万吨,年产泥煤4.9万吨。其中15万吨左右洗矸进入锅炉燃烧,泥煤也少量入炉燃烧。有一半左右洗矸是征地堆放。但同时,为保证锅炉燃料发热值要求,每年还得燃烧5万多吨中煤。形成一方面洗矸烧不完,另一方面还在烧昂贵的中煤的不良现象。随着煤矿产量增加,选煤扩能势在必行,若选煤入洗能力达到150万吨/年,洗矸和泥煤将达到每年53万吨左右。哪里去找地来堆? 解决洗矸出路是形势所迫,2010年1月8日,川煤集团达竹公司召开了“低热值煤矸石入炉燃烧”会议,重点讨论了如何将洗矸全部入炉燃烧的可行性。会上,公司总经理徐庭浦布置了工作,要求渡市和石板选煤发电厂立即行动起来,成立考察小组,完成“低热值煤矸石入炉燃烧”考察和可行性分析报告。若能将选煤生产线产生的洗矸全部入炉燃烧,从根本上解决了煤矸石的堆放问题,产生的锅炉灰渣外销???造效益,就是为公司可持续性发展作出了贡献,为资源综合利用做出贡献,为国家节能环保做出贡献。 2010年1月考察小组的《低热值煤矸石入炉燃烧考察报告》指出:燃烧1000 kcal/kg左右低热值煤矸石来发电,技术上是可行的,与渡市、石板同类型电厂成功的业绩不少。经化验,渡市选煤发电厂选煤生产线产生的洗矸发电值在900~1000 kcal/kg之间,可满足入炉燃烧的基本要求。“湖南常兴能源环保科技有限公司”有上十家燃烧1000 kcal/kg左右低热值煤矸石锅炉的业绩,承喏900kcal/kg的煤矸石也能入炉燃烧,并且能保证锅炉产生足够蒸汽来满足汽轮发电机组的需要。经过计算,改造后,渡市选煤发电厂选煤生产线产生的洗矸能全部入炉燃烧发电(手选矸除外)。同时,因锅炉燃料热值的下降,可以减少或不燃烧中煤,节约大量燃料费用,降低发电成本,提高企业整体经济效益。据估算,改造后渡市选煤发电厂每年节约中煤5~6千吨,节约燃料费用近2000万元。当然,最主要的是消化了选煤生产线扩能增加的煤矸石,满足公司增产扩能,可持续性发展的需要。 锅炉改造使锅炉燃料热值从原设计的1901kcal/kg下降至改造后的900kcal/kg。热值下降,燃料总量增加,才能产生足够的蒸汽供汽轮发电机组发电。估算,燃料总量将增加3倍左右。相应,原有燃料准备运输系统满足不了要求,需增容改造;原有引送风机风量压力不足以满足改造锅炉需要,要进行增容改造;其他配套需增容改造。 锅炉系统和燃料准备系统增容后厂耗电量增加1301KW/h,电厂对外送电量将减少,与公司日益增长的用电负荷不相适应,为此,在对锅炉系统改造的同时,发电机组适当增容,从2×6000KW增加2×7000KW。在创造效益的同时,尽量避免售电量减少过多,保持矿区电网稳定。 1.2 任务依据 1、川煤集团达竹公司《2010年1月8日“低热值煤矸石入炉燃烧发电”会议记要》。详述了选煤生产线产生的废弃物洗矸(本方案简称低热值煤矸石)入炉发电燃烧”项目启动的原因。 2、川煤集团达竹公司《2010年1月25日~27日“低热值煤矸石燃烧考察报告》。叙述了经过考察,低热值煤矸石入炉燃烧是可行的。 3、川煤集团达竹公司《2010年2月22日低热值煤矸石入炉燃烧专题会纪要》,审查了《2010年1月25日~27日“低热值煤矸石燃烧考察报告》。叙述了“低热值煤矸石入炉燃烧”项目的正式立项及工作安排。 4、川煤集团达竹公司2010年固定资产投资资金计划中下达投资计划:“渡市电厂2#

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