钢筋电渣压力焊接头易出现质量问题分析.pptxVIP

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钢筋电渣压力焊接头易出现质量问题分析

钢筋电渣压力焊接头易出现的质量问题分析孙玉霞(吉林商业高等专科学校吉林长春130062)〔〕本文较全面地分析了钢筋电渣压力焊接头易出;现的质f问铨,系统地分析了产生的原因,解决的办法,并指出了施工阶段现场质量监督,预防质量缺陷发生应采取的防治措施。〔电渣压力焊;质量;控制;防治措施钢筋电渣压力焊是钢筋安装成竖向对接形成,利用焊接电流通过钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电孤过程和电渣过程,产生电孤热和电;阻热融化钢筋,加压完成的一种焊接方法,相对于目前广泛采用的套简挤压连接、锥螺纹连接、直嫌纹连接等粗直径钢筋连接技术而言,具有明显的经;济性和有较好的抗震性。我校学生公寓正厅部位的建筑面积1007m2.框架结构,框架柱主筋5,采用人工电渣压力焊接头,施工前试焊件外观及;强度试验均合格。施工过程中,焊件接头出现了偏心、轴件位移、咬边、未培合、焊包不均等明显缺陷,立即停止施工,且返工重焊。真对这一问题我;们进行了认真的分析、研究,找出了产生此现象的原因,指出了施工中的注意事项,最终在后续施工过程中没有再发生类似的问题。电渣压力焊接头的;外观检,通常存在偏心、钢筋轴线、位移、接头处弯折大、咬边、未熔合、焊包不均等明显缺陷,真对外观检不合格的焊接接头,必须切除重焊。同时;影响电渣压力焊接头质量的因素很多,焊工的技术水平、焊接设备、焊接质量、电源电压、钢材质量、气候条件等等,而本工程+25施工期间为5月;份,无雨,温度适宜,说明非气候因素;+25焊接接头质量合格率达80%,也可以排除焊剂质量问题及焊工技术水平因素;施工过程中采用同一台;电焊机,夹具也相同,则焊接设备符合施工要求;母材有出厂合格证及现场取样复试合格报告,而且在焊件达到530达到标准要求。电源电压由电焊;机显示的电源电压及实测电压为365V,不低于额定电压的5%,在此电源电压施工能满足焊接技术要求。经过对施工现场各方面条件的综合分析,;我们发现电源电压不稳是导致焊接接头质童不良的直接因素,由于施工现场布置了一台塔式起重机,一台井架式起重机,两台搅拌机、周围还有两个大;学生食堂和一个洗衣房,都在同一条线路上,篼峰时出现多台机械同时作业,电源电压下降到350V-360V,满足不了焊接作业要求,由于操作;人员远离焊机,不能时刻监控电源电压,没能掌握电压对焊接操作的影响,而电压的变化呈间歇性,不是随时都能发现,因此影响了焊接接头质量。在;焊剂回收过程中,由于焊剂混人了一些杂质,人工分选及焊剂落地时可能受潮,焊剂达不到要求的干燥程度,也影响了焊接质量。针对电渣压力焊施工;中存在的问题,经过认真比较分析研究及现场操作,我们逐步进行了解决。根据现场情况,调整工序安排,把电渣压力焊作业时间安排在晚九点以后进;行,夜班作业,躲过用电高峰,确保电源电压满足施工要求。①近年我国已试制成功了全自动电渣压力焊,施工时应尽可能采用,使焊接质量更有保证;。②人工电渣压力焊的焊工必须进行严格的施工管理,严格焊工考试及持证上岗制度,严禁无证人员上岗作业。③施工时必须认真执行行业标准《钢筋;焊接及验收规程》(JGJ18-96)中有关接头质量检验收规定,外观检不合格接头必须全部切除重焊,避度。通过采取上述各项措施,反工后的;焊接接头及后续施工均达到强度要求,没有出现质量问题。④脚平架搭设时,应考虑到采用电渣压力焊的施工要求,适合电渣压力焊的操作。2.《施;工手册》中国建筑工业出版社,1998年版。3.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- 96.责任编辑:李绍宁对回收焊剂必须烘干使用,烘干;控制温度250 3.缺陷及防治措施(见表)序号缺陷名称产生原因防治措施治理方法偏心(1)钢筋端部不直(2)钢筋安放不正(3)顶压时用;力过大具术岗心(1)把钢筋端部矫直(2)上部钢筋安放正直(3)顶压用力适当(4)及时修理夹具截掉重焊弯折(1)钢筋端部歪斜(2)钢筋;安放不正(3)机头过早放松(1)把钢筋端部矫直(2)钢筋安放正确(3)停机后约两分钟再卸机头截掉重焊咬边(1)焊接电流太大(2)通电;时间过长(3)停机太晚(4)质运量木够(1)降低焊接电流(2)缩短通电时间(3)及时停机(4)加大顶压量打磨后采用手弧焊补焊未熔合(;1)焊接过程中断弧(2)断电过早(3)加压问题W电流小(1)提高加压速度(2)延长断电时间(3)均匀加压(4)增加焊接电流打磨后采用;手弧焊补焊焊包不均(1)钢筋端部不平(2)熔化量不够(1)端部切平加大备4量截掉重焊烧伤(1)钢筋端部锈蚀(2)钢筋未夹紧(3)焊接;电流太大(1)端部除锈(2)钢筋夹紧(3)减小电流打磨后采用手弧焊补焊焊包下流(1)焊接电流大(2)焊接泄露(1)降低电流(2)塞好;石棉布截掉重焊4.几点建议免产生缺陷。;转载请注明文章出处,谢谢。

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