- 1、本文档共85页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
沉铜、OSP问题实战解析与是研讨____4
沉铜、OSP问题实战
解析与研讨;钱学森:
我所说的人才不是一般的人才,而是能够解决重大
问题, 进行重大创新甚至是颠覆性创新的人才.
培养新一代的科技人才须走科学与艺术结合之路:
科学创新的思想火花是从不同领域的大跨度联想
激活的.
科学工作是源于形象思维,而终于逻辑思维.;背景:;背光不良;
;Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;4、背光不良的类型:
; ②、不过除油:; ③、不过活化:; ④、不过速化:; ⑤、铜缸药水被速化剂污染:; ⑥、铜缸药水HCHO过低:;
; ⑧、铜缸药水F过低:; ⑨、铜缸药水CU离子过低:;沉铜孔无铜不良;Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;3、沉铜孔无铜不良的类型:;②、活化流程失效导致的孔无铜:;③、铜缸流程失效导致的孔无铜:;④、沉铜后---板电孔内塞气泡或异物导致的孔无铜:;沉铜孔粗不良;3、沉铜孔粗不良的类型:;②、凸起型孔粗不良:;沉铜凹点不良(基材铜缺损);3、不良特征、发生的频率及数量:;4、模拟实验及原因分析:
①、经跟进来料一周,全检粗磨前与粗磨后的
板,没有发现有类似的不良缺陷,故可以排
除是来料与粗磨的问题,因沉铜层与电镀层
均完好,故可以排除板电及后工序的影响,
因此问题就可以锁定在沉铜拉的本身。
②、沉铜拉除微蚀缸咬铜较大外,其他大多数都
是碱性药水,对铜的攻击不大,故先对微蚀
药水进行层别实验:; A、模拟刚开缸NPS未溶解时对铜面的攻击:结
果铜面只出现轻微的凹点,未发现有类似的
不良;
B、模拟高微蚀浓度(NPS:140G/L)、长时间
(5MINS)对铜面的攻击:结果板边出现露基
材,铜面整体微蚀均匀,未发现露铜,没有
出现类似不良。
由以上实验结果,结合本次不良可知:微蚀液不会对铜面产生点状局部攻击 ,它对铜面的攻击是均匀的,故可排除微蚀的影响。 ; ③、对沉铜拉所有药水成分进行分析,只有除胶
缸中高锰酸甲在酸性环境下会攻击铜面,后
巡拉发现操作人员为了保证除胶缸后水洗的
干净度,在水洗缸中不定时的加入中和剂与
硫酸,为验证是否是这一因素导致,我们进
行了以下实验
A、 烧杯实验:取除胶液1L放在电热炉上加热至78
℃,放入底铜1OZ的板条,然后将中和剂与硫酸按
不同的比例加入烧杯中,放置5MINS,结果6个实
验中,发现2个实验出现铜面无规则的点状穿孔,
与生产中的异常完全一致。;B、 反应机理及原因分析:
反应机理:
MnO4-+H++ R→2MnO42-+1/2O2+2H2O
O +2CU →CU2O
CU2O + O → CUO
CU2O +H+→ CU2+
原因分析:
因除胶缸到了保养末期,缸中存在一些悬浮物,此
悬浮物附着在板面上,当进入水洗缸时,这时刚好
加入硫酸与中和剂,那么悬浮物中藏留的高锰酸与
硫酸、中和剂就会发生剧烈反应,迅速将铜腐蚀掉。;5、改善措施:
①、禁止在除胶后水洗缸中添加硫酸与中和剂;
②、将除胶后一级溢流水洗与二、三级溢流水洗
隔离,防止一、二、三级溢流水洗的相互污
文档评论(0)