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单塔双循环讲述
单塔双循环脱硫技术
简介; 2011年,国家环境保护部发布GB13223-2011《火
电厂大气污染物排放标准》,将燃煤锅炉SO2排放限值
为50mg/m3,原有的脱硫装置无法满足新的排放标准。
因此进行技术改造十分迫切。
如今比较常见的技术改造方式有:单塔双循环循
环和双塔双循环两种技术改造手段。;石灰石-石膏湿法脱硫原理
石灰石-石膏湿法脱硫工艺的工作原理:由于吸收塔内吸收剂浆液通过循环泵
反复循环与烟气接触,吸收剂利用率很高,钙硫比较低,脱硫效率大于95%。
脱硫过程中发生的化学反应如下:
1.SO2?+ H2O → H2SO3?(吸收)
2.CaCO3?+ H2SO3→ CaSO3?+ CO2↑+ H2O(中和)
CaSO3?+ H2SO3→Ca(HSO3)2?(中和)
3.Ca(HSO3)2?+ 1 /2 O2→ CaSO4+H2SO3(氧化)
4.CaSO3?+ 1 /2 H2O → CaSO3?·1 /2H2O(结晶)
5.CaSO4?+ 2H2O → CaSO4·2H2O(结晶)
;典型石灰石-石膏湿法单塔单循环烟气脱硫工艺流程简介
较为简单的典型石灰石-石膏单塔单循环脱硫技术是将石灰石制成浆液作为吸收剂由
泵送至吸收塔内,在塔内与烟气及从塔下部鼓入的空气充分接触混合,烟气中的SO2、
空气中的O2与浆液中的CaCO3进行氧化反应生成CaSO4,CaSO4达到饱和后,结晶形
成石膏浆液。经吸收塔排出的石膏浆液经浓缩、脱水,使其含水量小于10%,然后送
至石膏贮仓堆放;脱硫后的尾气经过除雾器除去雾滴后经烟囱排入大气,其流程如图:
;单塔双循环脱硫工艺系统主要包括:
烟气系统
吸收塔
石灰石浆液制备系统
工艺水系统
石膏脱水系统
废水处理系统; 单塔双循环技术相当于烟气通过了两次独立的SO2脱除过程。
烟气自吸收塔下方进入,首先与下循环喷淋装置喷出的浆液逆向接触,后经冷却、洗涤脱除部分的SO2。
再通过集液斗的导流叶片进入上循环区,烟气在这里与上循环喷淋装置喷出的液浆逆向接触,后经洗涤脱除剩余的SO2。
脱硫后的清洁烟气经过除雾器除去雾滴后,由吸收塔上方排入烟囱,脱硫步骤结束,脱硫效率达99%以上。;吸收塔组成:
集液斗将脱硫区分为上、下个两循环回路。
下循回路由浆液池、一级循环泵、一级喷淋层等组成;
上循环回路由集液斗、吸收区加料槽、二级循环泵、上喷淋层组成。
两级循环分别设有独立的循环浆池,喷淋层,每级循环具有不同的运行参数。
;单塔双循环脱硫装置两级循环的技术参数:
一级循环,此级循环的脱硫效率一般在30-70%,循环浆液PH控制在4.6-5.3,
浆液停留时间在4分钟左右,此级循环的主要功能是保证优异的亚硫酸钙的氧
化效果,和充足的石膏结晶时间。根据资料显示,在酸性环境下PH=4.5时,氧
化效率是最高的。对于高硫煤,在此酸度下,氧化空气系数可以大大降低,从
而大幅降低氧化风机的电耗,同时还可以大大提高石膏品质。
经过一级循环的烟气直接进入二级循环,此级循环实现主要的脱硫洗涤过程,
由于不用考虑氧化结晶的问题,所以PH值可以控制在非常高的水平,达到5.8-
6.4,这样可以大大降低循环浆液量,一般循环浆液量可降低20%左右。
; 石膏法单塔双循环脱硫技术是一种适用于不同煤种的
烟气脱硫、脱硫效率高、设备占地面积小、副产品经济
价值高的高性价比方法,它克服了单塔单循环技术因液
气比较高、浆池容积大,氧化风机压头高的缺点。也克
服了双塔串联工艺因设备占地面积大、系统阻力大和投
资高的缺点,在双塔串联工艺的基础上进行改造,在降
低了设备成本及占地空间的前提下,保证了脱硫质量,
提高了脱硫效率。将石膏法单塔双循环脱硫技术应用于
2000MW及以上的对SO2排放要求较高的燃煤发电厂或其他
含硫尾气的脱硫项目中,尤其是脱硫增效改造项目,可
以在低经济运行的前提下同时满足环保要求,实现绿色
产业要求,有较高的应用前景。;德国诺尔公司开发了第一代单塔双循环脱硫塔,其设备占地面积小,经济性高,主要适
用于含硫量较高的煤种,其脱硫效率达到97%以上,并对含SO2浓度范围较大的烟气有
良好的适应性,由于其在技术和经济上的优势,得到了广泛的关注。
国电龙源引进德国诺尔的单塔双循环技术,并将此技术第一次运用在国内项目广州恒运
热力电厂有限责任公司上,此项目是在原有脱硫塔的基础上进行改造,设计了国内第一
台采用石膏法单塔双循环脱硫技术的设备。该工程在168h试运行期间,脱硫塔入口SO2
的质量浓度在1800~4200mg/m3,塔出口SO2浓度稳定在50mg/m3以下,并取得了一定
的降耗增效的效果
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