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交流调压调速装置吊重坠落问题的分析与改进

交流调压调速装置吊重坠落问题的分析与改进 吴建华 刘焕江 太原重工技术中心 太原 030024 文章编号:1001—0785 (2011)09—0078—02 某年7月,山东某钢厂的出坯跨,1台吊运小 在上升 1挡运行时,只有 K02继电器闭合,调压 钢坯的冶金桥式起重机大车边运行,吊钩边下放 装置的端子6上有电流通过,根据所带负荷的大 着钢坯,司机开始减速、停车,但 吊钩及钢坯减 小不同,调压装置输出 1个适当大小的正向电压 速后并未停止,而是继续向下滑行,司机将主令 给电动机的定子,并发出制动器开闸信号 (调压 控制器的操作手柄拉到上升方向,从 1挡拉到了4 装置的端子 13得电,继 电器 K83动作,带动制动 挡,但这一操作不但未能将 吊钩和钢坯提升起来, 器开闸),将电动机从停止状态加速到上升 1挡设 反而加快了钢坯的下降速度,致使 吊钩和钢坯高 定的稳定运行速度 。在上升2、3、4挡时,依次接 速坠落地面,幸未造成人员伤亡及设备的重大 通 K03、K04和 K05触点,调压装置的端子 7、8、 损坏。 9上顺序有电流通过,根据所带负荷的大小不同, 调压装置逐步输出较高的电压给电动机,再结合 1 事故分析 输出端子 12、14的信号,切换不同的电动机转子 事故起重机的起升机构使用的是 国内一家电 电阻值,将 电动机从 1挡速度逐步加速到2挡、3 气公司生产的QY系列可控硅定子调压调速系统, 挡和4挡的稳定运行速度 。特别需要注意的是, 调速比1:10,电机容量与调速装置容量的选择都 在 4挡时,可控硅全开通,可控硅调速装置将输 没有问题。仔细检查分析并实际模拟试验后发现 出最大 电压 (与进线电压基本相 同)。 问题是由于低压电器元件的中间继电器动作失灵 而在下降 1挡运行时,K01触点闭合,使调 引起的,但其根本原因是此系列调压调速装置本 压装置的端子 5和 6上 同时有 电流通过 。根据所 身的信号输入端存在设计缺陷。此系列可控硅定 带负荷的大小不同,调压装置输 出 1个适当大小 子调压调速系统原常用的控制及信号输入点如图1 和方 向 (正向或反 向)的电压给 电动机 的定子, 所示。 并发出制动器开闸信号 (调压装置的端子 13得 电,继 电器 K83动作 ,带动制动器开 闸),将 电 动机从停止状态加速到下降1挡设定的稳定运行 速度。在 下 降 2、3、4挡 时,依 次接通 K03、 K04和 K05触点,调压装置 的端子 7、8、9上顺 序有电流通过,根据所带负荷的大小不同,调压 装置逐步输出较高的电压给电动机 ,再结合输出 端子 12、14的信号,切换不同的电动机转子电 图1 改进前调压调速系统常用典型线路 阻值,将 电动机从下降 1挡速度逐步加速到 2 挡、3挡和4挡的稳定运行速度。特别需要注意

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