- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内层丝印不良改善结案汇报
2010-08部门级改善专案 内层丝印不良改善 结案报告 STEP-1.不良描述 内层丝印不良主要分为: 1.板面有积油. 2.板面有刮胶印. 3.板面有垃圾,脏点. STEP-2.参与改善人员 就上述现象,主管张大洪组织召开QCC小组, 具体参与人员如下: 冯凯 曾强 康新峰 徐鸽中 潘小龙 STEP-3原因分析 STEP-4 改善措施 1.康新峰负责物料检查,每天检查物料是否短缺,网版是否完好的,刮胶是否完好.每天检查洗网和开油墨记录。 2.徐鸽中负责机丝印机点检。每天按保养卡的点检要求检查并记录。 3.康新峰监督5S,潘小龙、徐鸽中保持无尘房丝印区5S达标。 STEP-5 改善措施 4.张大洪负责培训员工正确操作方法. 拿板正确方法: 不正确方法: STEP-5 效果确认 STEP-6 持续跟进 根据AOI 8月份报表显示,8/1-8/20日不良率最高为37% 8/21-8/29日不良率最高14.2% 公司目标内层不良率小于15% ; 8月17号组织QCC活动,改善丝印不良后,内层合格率达标,验证此措施持续、有效。 STEP-7 结案结论 根据现场跟进改善的效果,确认改善措施在有效执行的情况下,丝印不良问题已经解决。 目前已完成事项: 正确操作图片张贴到现场--张大洪负责 丝印区5s检查---康新峰每天检查记录 丝印机点检---徐鸽中负责每天点检记录 物料检查---康新峰每天检查 * * 2010-08-29 人 机 料 法 丝印不良 人员操作不熟练 网版不好 机器故障 5S不达标 板面有垃圾 刮胶不好 拿板操作不规范 环 改善后板面光滑,平整. * * *
您可能关注的文档
- 保险营销环境剖析.ppt
- 保险说服拒绝者谈话方法101例1.ppt
- 保险小企业衔接练习的操作细节.ppt
- 保险讲师讲训之塑造授课气氛方法.ppt
- 保险小企业早会专题.ppt
- 保险小企业承保的管理.ppt
- 保险说服拒绝者谈话方法101例4.ppt
- 保险说服拒绝者谈话方法101例3.ppt
- 保险高端财富论坛之的方案宣导篇.ppt
- 信任写作立意解析.ppt
- 汽车4S店员工内训课件07奥迪4S店新员工培训.pdf
- 辽宁省第二届职业技能大赛(轨道车辆技术赛项)理论参考试题库(含答案).pdf
- 2024年第四届全国工业设计职业技能大赛决赛(包装设计师)理论考试题库(含答案).pdf
- 精品解析:2022年广西壮族自治区学业水平考试押题预测卷 (一)历史试题(原卷版).docx
- 2024版《立体构成》全套课件完整版.ppt
- 《机上应急医疗》习题及答案.docx
- 2024年儿童保健技能大赛理论考试题库500题(含答案).pdf
- 计算机整机装配调试员技能竞赛备考试题库(含答案).pdf
- 《机床电气控制与PLC》期末试卷-A卷及答案.doc
- C++程序设计教程课件-C++多态与虚函数课件.pdf
文档评论(0)