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大型机床顶尖断裂原因分析
ResearchAc I!壅苎壁里
床顶尖断裂原因分析
团 (黑龙江齐齐哈尔 161005)徐显卉 张吉浩
【摘要】大型机床顶尖淬火回火后断裂,通过断口分析、金相分析、硬度分析及化学成分分析,最终得出
结论,该顶尖断裂原因为原材料存在缺陷,致使顶尖在后续热处理过程中,加热冷却或组织转变时内部拉应力
超过 了缺陷材料本身的强度 ,造成断裂。
我公司生产的大型机床顶尖材料为9Cr2Mo,工艺
流程为:正火一球化退火一机加顶尖局部淬火一低温回
火。该零件己经加工制作多件,各项过程工艺一直较稳
定,此次发现有部分零件出现淬火回火后断裂现象。由
于该零件单件重量较大 ,批量较大,为查找原因,防止
问题的再次发生,为此做了大量工作。
一 、 理化检验
图1、图2、图3所示为顶尖断IZl,顶尖规格为
200mm×600mm。断 口表面有明显的凹凸感,呈层
图2断口凹型表面
状分布,中心有长约20mm的裂缝,整个断 口有人字形
或山脊形花样,并存在以轴心为中心的放射状花纹区,
断 口边缘20~30mm的范围内致密,L、部相对较粗 。从
开裂断口看,裂纹起源心部,且心部D处裂缝为轴 向,
因此整个断口呈横断和纵劈相结合的宏观特征。
图3 中心裂纹源13处局部
微观断 口分析在整个顶尖断 口的1区和2区分别取
样,在SEM下观察,发现l区 (淬硬区)、2区 (非淬
透区)断 口均呈现解理或准解理状态,因夹杂物的存
在,中心区域因断 口上呈现部分夹杂物为裂源的准解理
图1断口凸型表面 形貌 (如图4、图5所示)。
参磊 旺—
壅苎皇里IResearc矗&铆 砌
图4淬硬区SEM准解理形貌
图6试片1号低倍检验图片
图5中心区准解理形貌
化学成分如附表所示。
图7试片2号低倍检验图片
试验所用顶尖材料化学成分 (质量分数) (%) 未淬火的顶尖球化退火粗加工后的金
元素 C Si Mn Cr Mo
相组织如图8所示,可观察到球状珠光体及
实测值 O.87 0-30 O_26 1.40 0-25
细粒状碳化物 ,根据GB/TI299,球化级别
标准值 (JB/ 0
. 85~0.95 O_25加 .45 O-20加 I35 1.70~2.10 0.20~o.40
T640l— l992) 为1级。说明此件顶尖球化退火已达到了工
艺要求。
根据JB/T6401—1992标准,该顶尖的材质符合
9CrMo要求。
硬度检测:顶尖表面47~48HRC,心部27~
28HRC。图样
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