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自动化仪表维护集锦.pdf
自动化仪表维护安装经验集锦
1、1994 年 10 月21 日,异丁醇车间分层器FT-104 浮筒液位变送
器无指示,检查发现供电24VDC 正常,初步怀疑放大器坏,换一
DBC 系列差压变送器的放大器,故障依然存在,检查反馈动圈发
现有一处断线(虚焊),用一螺丝紧固连接,故障消失。
2 、1994 年8 月21 日,季戊四醇车间蒸汽HC-102 气动薄膜调节
阀原来为气关双座阀,根据工艺要求改为气开型。我们利用原阀,
做了如下改动:将原阀体下法兰底盖拆下,原阀执行机构拆下,
阀体下部改向上,原阀芯方向改为相反,安装好执行机构并调校。
如图1:
销子插孔
阀芯
原调节阀 改后调节阀
图1 调节阀改装图
3、1994 年12 月20 日,季戊四醇车间FQ-100 甲醇计量表在不送
料时,累积器跳字计数。查FR-100 有指示,开方积算器DJS-3220
有输出,并非小信号切除不好。检查FC 差压变送器有输出指示,
过一段时间指示消失,计数器不跳字,怀疑有物料流过,但询问
1
工艺人员确实无物料流过。后经过进一步分析,认为甲醇计量的
差压变送器由于有蒸汽伴热管 (室外安装),尽管伴热管位于两导
压管的中间,但由于温度高造成甲醇出现汽化现象,致使正负导
压管存在差压,因而仪表有输出。将伴热蒸汽阀关闭,此现象消
失。
4 、1994 年 12 月21 日,近一段时
③
间,季戊四醇车间原料脱醇塔
LIC-105 浮筒液位变送器(如图 2)指 T103 塔
①
②
示最高且指针不变化。检查浮筒变
送器阀门全开,蒸汽反吹浮筒后,
液位指示尚可。12 月22 日检查,认 图2 原料脱醇塔液位测量图
为是浮筒液位变送器与浮筒相连接处物料结晶所致,因为物料温
度较高,摸浮筒外壁②有烫手感觉,液位取压管①亦有烫手感觉,
只有③位置不烫手,按理此处属于气相,应为热的地方。将此处
上盖打开,发现物料结晶已将此处变送器扭力管与浮筒杆连接处
固定死,液位变化,而变送器接受不到信号。清除结晶物以后,
仪表运行正常。进一步采取保温伴热措施。1997 年大检修将此浮
筒液位变送器更新为双法兰液位变送器。
5、几种常见的差压与流量级别 (差压仪表升降级可参考此级别):
n
ΔP :40 ,63,100,160,250 ,400 ,630,1000×10
2
Q : 100 ,125,160,200 ,250 ,320 ,400 ,500,630 ,800
n
×10
ΔP 一般最小单位为40mmH2O ,其它可以换任何单位,任意填“0 ”,
但关系要对应。比如原表40 mmH2O 对应流量为160kg/h ,那么升
一级后应为63 mmH2O 对应流量为200kg/h 。实际上这种换算关系
为 Q1 ∆Ρ ∆Ρ 升级意味着量程扩大,仪表指针位置势必比原
Q2 1 2
来低(靠近零点)。
6、1995 年6 月30 日,异丁醇FV-101 原料调节阀调节失灵,无
论怎样调节,流量记录仪表不回零,阀逐渐全开,流量记录仪表
逐渐上升并达到最大。检查:调节器软手动,输出最小,调节阀
全关,流量变小但仍不
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