生产开机后总结_0.doc

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生产开机后总结_0

生产开机后总结 篇一:生产工作总结 淮安华尔润指标完成情况及细化分解 第一大方面:1-12月份指标完成情况与年度1#文件计划指标对比情况 第二大方面:分析存在的差距与不足 一、卤水产量未完成计划指标,主要原因: 矿区采卤后送制盐生产,卤水采集量由制盐使用量决定,即采卤量保证制盐生产即可。如制盐在正常生产的情况下,消耗卤量减少或增加,矿区采卤量即按照制盐生产要求进行安排。 二、合成氨成本未完成计划指标,主要原因: (一)块煤价格今年波动较大,而合成氨成本中块煤占比例达到60%左右,导致合成氨价格较高。如元月份块煤价格为1059.61元/吨,12月份为1376.25元/吨,以1-11月份平均煤耗1.202吨/吨计,影响单位成本380.6元/吨。 (二)合成氨电耗本年度1-11月为1343度/吨,计划为1290度/吨,本年度超出计划53度/吨,影响成本16.22元/吨。。 原因分析: 1、5月份至9月份气温上升,冰机运行台时增加,循环水系统增开冷却机泵较多。 2、煤制氢系统影响。 四月份后变换Ⅲ系统、煤制氢系统间断开机用电影响,导致电耗上升。如8月10日至19日变压吸附开车,送二期及石化厂氢气。8月1日至9日未开变压吸附期间为332.8千克,8月10日至19日开变压吸附期间,合成氨台时出率下降至314.1千克;8月1日至9日期间为1412.19 k.wh/tNH3,10日至19日期间,合成氨电耗上升为1472.21 k.wh/tNH3。;另外八月底检修开机后至9月5日,10月5日至19日因7#塔改造,合成氨八至九大机生产,机台少,产量低;变压吸附开机向二期及石化厂供氢期间,造成合成氨台时出率低,产量低;以上影响合成氨产量及电耗。 3、由于增氧造气工艺实施后,半水煤气中的CO2含量由原有的8%左右上升为9.5%,由于CO2分子量较大,因此增加了高压机的动力消耗。 4、本年度没有大修,各水冷器、凉水塔没有进行彻底清理,换热效果较差,同时生产规模扩大后循环水不能满足生产需要,导致冷冻负荷较重,电耗较高。 5、由于¢1400合成触媒已到生产后期,反应效果差,合成压力高,原¢1400合成系统压力为21~22Mpa,现在1400合成系统压力为24 Mpa左右,在动力消耗加大的同时高压机打气量有所降低,合成氨台时出率降低。 三、纯碱成本未完成计划指标,主要原因: (一)合成氨成本上升206.06元/吨,合成氨成本影响纯碱成本约40%, 约影响纯碱成本80元/吨. (二)纯碱蒸汽耗本年度为1.541吨/吨计划为1.400吨/吨,影响纯碱成本约19元/吨。 原因分析: 1、本年度根据总部对重灰产量需求上升的实际情况,提高了重灰产量及重、轻灰产量比例。由于重灰、轻灰产量比例的上升,导致本年度联碱蒸汽消耗的上升。 2、本年度联碱通过一系列的节能挖潜和变革创新,产能有所提高,导致系统循环量较大,生产负荷重,原有滤碱机、离心机不能满足生产需要,虽然采取了一定的措施,如在11月18日重碱投用了第四台离心机,但本年度重碱重碱水分偏高,煅烧蒸汽消耗较高。 四、氯化铵成本未完成计划指标,主要原因: (一)合成氨成本上升206.06元/吨,合成氨成本影响氯化铵成本约60%,约影响纯碱成本120元/吨. 五、精盐成本未完成计划指标,主要原因: (一)本年度未能安排大修,制盐循环水温差较小,循环水温较高,导致制盐真空度下降。制盐循环冷却水进水水温设计要求在夏季也应小于32度,Ⅳ效真空度应达到-0.095Mpa,而夏季实际水温通常在34-36度甚至更高,Ⅳ效真空度下降至-0.091-0.092 Mpa,真空度下降蒸发强度降低,产量低,蒸汽等各项能耗较高。 (二)由于产能提高及向二期供汽等原因导致全公司蒸汽较为紧张,为保证合成氨及联碱分厂用汽,制盐0.4Mpa管网蒸汽不能完全满足生产需要。制盐生产需要蒸汽压力在0.3Mpa以上,而实际管网供汽压力在0.18-0.3Mpa之间波动,且稳定性较差,不能满足制盐“五稳定”及满负荷生产需求。制盐用汽量在30-35吨/小时、盐硝用汽在20-23吨/小时,制盐两套设备合计小时用汽在50-58吨左右与设计用汽(47+26=73)吨有较大差距,实际用汽量是设计供汽量的80%左右,总的蒸发盐量减少20%。产量降低和生产稳定性较差是消耗上升的原因之一。 第三大方面:下一步具体措施 一、针对合成氨成本: (一)合成氨分厂重点抓好一机一炉的管理:一是稳定造气的炉况,在开九台炉情况下尽可能加大劣质煤的搭烧量,同时尽可能多烧煤球,以降低生产 成本;二是不断进行摸索,力争在保证炉况稳定的前提下确保供气;三是加强对合成压缩机的管理,注重抓好计划检修和日常的维护保养工作,强调加强油水排放

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