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基于三坐标伺服系统的涂敷机设计

/一、 T业设 “ DOh10.3969/j.issn.1009-9492.2012.09.004 基于三坐标伺服系统的涂敷机设计 荣溪超 ,刘泽波,曾玉芸,白纯洁 (西北机 电工程研究所, 陕西成阳 712099) 摘要:主要介绍一种使用IAI三坐标伺服系统控制储料罐将浆料涂敷在玻锥表面上的办法。该设备可以自动在设定好的轨迹上 均匀的将涂料涂敷完成,最多可以兼容十个品种。 关键词: 坐标伺服系统;玻锥 ;涂敷 中图分类号:TG668 文献标识码 :B 文章编号:1009—9492(2012)09—0013—02 DesignofPlasteringMachinewithThreeAxlesServoSystem R0NGXi-chao.LIUZe-bo,ZENGYu—yun,BAIChun—jie (No~hwestInstituteofMechanicalElectricalEngineering,Xianyang712099,China) Abstract:Thispaperintroducesamethodthatplasteringthesizingmaterialonthefunnelwiththreeaxlesservosystem controlling.The machinecanplasterinthepredetenninedtrajectoryautomatically,andthemachinecanservefortenpartvarietiesatthemost. Keywords:threeaxlesseIv0system :funnel:plaster 0概述 1设计要求 在彩色显像管行业需要在玻锥表面上均匀地 用户对本设备的要求主要有以下几个方面的 以固定宽度涂敷一圈低玻粉。本设备是专门为实 内容: 现此功能设计的。通过IAI控制器控制XYZ导轨 (1)玻锥尺 寸 :X方 向约 320mm;Y方 向 丝杠组件运动 ,同时通过z轴的上下运动控制低 540mm;玻锥厚约 lOmm; 玻罐的升降。通过气缸对低玻罐加压,将浆料挤 (2)玻锥固定方式:人工将玻锥放置在设备 出,按照预定的轨迹对各品种玻锥进行涂敷。低 的模具上,位于模具下方的下夹紧装置动作夹住 玻罐预定运行轨迹如图1所示。 玻锥,同时上规正装置动作将玻锥夹正; (3)涂敷时低玻罐运动速度 :160mm/s及 300mm /s; (4)手动点动时低玻罐运动速度 :50mm/s; (5)涂敷头停止精度:±O.1mm;

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