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Shell煤气化装置自产过热蒸汽并网改造
16 2010年增刊(1) 安 徽 化 工
Shell煤气化装置 自产过热蒸汽并网改造
吴奇洪
(中石化安庆分公司,安徽 安庆 246002)
摘要:主要介绍了中石化安庆分公司化肥装置实施改造,成功解决了Shell煤气化装置 自产过热蒸汽无法并人中压蒸汽管网的问题。
关键词:过热蒸汽;并网改造 ;节能降耗
中图分类号:TQ545 文献标识码:B 文章编号:1008—553X(201O)Sl一0016—02
1引言 通过可行性论证,公司于2009年上半年在耐硫变
中石化安庆分公司(以下简称安庆石化)化肥原料 换装置蒸汽系统改造的同时实施了Shell煤气化装置过
油改煤项 目引进的Shell煤气化技术为当今最为先进的 热蒸汽并网的改造,实现了Shell煤气化装置富余 自产
气流床洁净煤气化技术之一 ,原料煤中约83%的热能 蒸汽并网,达到热能合理回收利用的目的。
转化为合成气,约 15%的热能被回收为中压蒸汽,总的 2 自产过热蒸汽并网改造的可行性
热效率达到98%左右。Shell煤气化装置于2006年 11 安庆石化全厂生产装置的中、高压蒸汽系统采用热
月建成投产 ,从热能转化角度来看 ,炭转化率高达 电装置统一的集中管网供热方式,尤其是中压蒸汽本身
99%,总的热效率也达到了预期水平。然而,由于技术工 存在管网供应紧张问题,这就为化肥Shell煤气化装置
程化不尽成熟,装置在 70%负荷运行时,自产 中压蒸汽 自产过热蒸汽并网提供了平台。
经过热器 (E1306)后温度仅为 325~360℃,难 以达到 Shell煤气化装置过热蒸汽工艺参数:
5.0MPa(g)、400~C的设计指标。因其过热度低,无法直接 温度 :325—360℃;
并人中压蒸汽管网利用 ,只得被迫放空或部分减压并人 压力 :4.5~5.0MPa(g);
低压蒸汽管网,热能损耗严重。可以预测,当Shell煤气 正常并网蒸汽量约为:15—20t/h。
化装置满负荷运行时,此问题将更为突出。 热电装置供化肥中1、2线中压蒸汽工艺参数:
作者简介:吴奇洪(1977一),女,毕业于华东冶金学院,工程师,从事煤气化工艺工作,0556—5371424,wuqh.aqsh@sinopec.eom。
迅速关闭主汽门和主蒸汽隔离门,打开汽轮机对空排汽 料煤 1200元 /吨)。
阀及各疏水阀,待确认系统内无蒸汽冒出后,立即停止 (5)全年实际获得经济收益:180.22—24.31=155.91
电动机运行;③停机后开启主汽门、汽缸底部及进、排汽 (万元)。
管路上的各疏水阀,关闭冷却水阀门。 (6)全部投资包括设备费、基础改造、管道、阀门及
4经济技术分析 改造施工费等共计65~68万元,投资回收期5—6个月。
改造前、后现场实测每台C500造气鼓风机用电量 / 5下一步打算
发电量分别为240kWh/130—140kWh,具体分析如下: 采用功热电联产技术后,目前仍有30t/h蒸汽需要
(1)合计额定功率:800KW 从 3.4MPa通过减温减压器降至 1.3MPa供合成氨及尿
(2)汽轮机合计进汽量:14t/h 素生产补充使用,因而存在大量的蒸汽压力节流损失和
(3)改造后 日节 电量 :1.476万度 (2套 ,按照节电 能量浪费。据计算,这部分蒸汽具有 l1000KW 以上做功
615KW计算),全年减少电费支出180.22万元(按全年 能力。为回收这部分能量损失,计划将对现有造气系统
运行330天计,电费0.37元 /度)。
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