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丙烯塔循环泵密封泄漏原因分析

学兔兔 学兔兔 2014年 第2期 江崇君,等.丙烯塔循环泵密封泄漏原因分析 27 的压力为1.83MPa,密封外侧压力为0.1MPa,所以 洗,改为侧进上出,见图4。 摩擦副内外压差过大,端面比压小,丙烯汽化余量 LB 小 ,摩擦副汽化快 ,外侧摩擦副干摩擦 ,易造成摩 擦副的磨损和开裂。 4技术改造措施 (1)密封摩擦副设计的端面比压不足,增大摩 擦副的端面比压 。 (2)摩擦副易磨损 ,选用更耐磨 、抗气蚀的材 质,如钻石堆焊合金环。 (3)密封静环刻半圆形槽,运转时保证形成更 好的液膜,降低密封面之间的温度,使液体不易汽 化,见图3。 \ 图4 白油冲洗管线布置 5结束语 对丙烯塔循环泵辅助密封系统、机封进行了 改造和安装。2013年i0.H20日对2台泵分别进行 了4h的试运行,并且进行了切换运行 ,没有出现 密封泄漏的情况。泵运行至今未发生泄漏,改造 效果 良好,实现了丙烯泵安全、平稳、长周期运行。 参考文献: 图3 改进后 的密封 [1]陈德才,崔德容.机械密封设计制造与使用 [M]E京:机械工业出 (4)在泵出口引出的自冲洗管线上加装换热 版社 ,1993:16—17. 罐,把注入密封腔 内的介质温度降低 (3-4c(=),因 [2]王显伟,宋巍.机泵密封失效原因分析与预防[J].辽宁化工, 2O04(8):29—31. 丙烯在41cIc时汽化压力为 1.89MPa,20 时压力 [3]张健.热油循环泵机械密封技术改造[J].设备管理与维修, 为 1.0MPa,0℃时为0.588MPa,所 以自冲洗液温度 2012(11):32—34, 降低,可以降低 1级密封汽化压力,易于延长密封 [4]刘爱南.聚丙烯装置丙烯泵密封泄漏分析与改进[J].通用机械, 的使用寿命 。 2012(2):19—21. [5]董戬波,陈勇,魏鹏林,等.乙烯泵密封泄漏原因分析及解决方 (5)增加 1级密封节流套装置,同时增大节流 法[J].广II1化工,2011(6):47—49. 孔板内径,增大流量,以保持 1级密封 自冲洗压力, [6]寇英春.聚丙烯机泵密封泄漏的原因与改进措施[J_l化学工程师, 防止泵出口白冲洗液压力经节流孔板后压力降低 2005(2):26—29. 过大,保证该冲洗压力高于介质饱和蒸汽压,防止

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