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04 镇海CFB锅炉运行经验总结050511
CFB锅炉运行经验总结
----中国石化镇海炼化公司生产处
镇海炼化股份公司现有4台CFB锅炉,分别为1999年投用的2台蒸发量220吨/小时的全烧石油焦、高压CFB(循环流化床)锅炉(位号为1、2#)和2003年投用的二台蒸发量410吨/小时的煤焦混烧的紧凑型、高压CFB锅炉(位号为3、4#),1、2#锅炉是公用工程部Ⅱ电站的主力锅炉,3、4#锅炉是化工部Ⅲ电站的主力锅炉。1、2#锅炉自投用以来,通过各级技术人员的努力,连续运行时间逐步延长,2000年2#CFB锅炉连续运行101天,2001年1#CFB锅炉连续运行155天,2002年2#CFB锅炉连续运行385天,2003年1#CFB锅炉连续运行399天,2004年1#CFB锅炉连续运行420天,而且在2004年1、2#炉的累计运行时间分别为8602小时和8594小时,可用率达到了97.93%和97.83%。3、4#CFB锅炉在运行第一年,连续运行时间也达到了70天和93天。正是因为CFB锅炉的“安稳长”运行,镇海炼化于2004年11月6日后彻底停运了2台130t/h中压油锅炉和2台200t/h高压油锅炉,年节支4000万元以上。
CFB锅炉作为一种新型的炉型,具有燃料适应性广、低NOX、SO2排放等特点,因此,在环保要求提高、燃料劣质化的形势下,CFB锅炉越来越多的成为企业的首选。但同时,CFB锅炉又具有控制系统复杂、运行周期短的特点,主要原因是,与一般煤粉炉相比,CFB锅炉增加了固体燃料的流化及循环过程。要使CFB锅炉安稳长运行,除了应做好类似煤粉炉的运行维护的工作外,最主要的要做好对固体燃料的循环、流化过程的监控、维护。镇海炼化公司在CFB锅炉长周期运行方面走过了五年的摸索过程,取得了一定的成绩,下面以Ⅱ电站1、2#CFB锅炉为例,将我们所做的工作作一总结。
镇海炼化Ⅱ电站CFB锅炉是引进美国FOSTER WHEELER技术,其主要参数为:额定出力:220 t/h,最大出力:242t/h,额定过热蒸汽温度: 540℃,额定过热蒸汽压力: 9.81Mpa,热效率: 90.38%,脱硫率保证值:91%。
为了延长CFB锅炉的运行时间,我们对CFB锅炉在试车期间以及其后三年的停车情况作了统计分析。CFB锅炉从1999年3月15日第一次点火至年底的试车期间,两台CFB锅炉共停车49次,其中由于设备原因引起的停车9次,占18%;因电气、仪表问题引起的停车23次,占47%;因二电站操作人员盯表不严或误操作引起的停车5次,因现场施工、调试等外界原因引起的停车8次,因四川电力工业调整试验所人员误操作引起的停车1次,三项因人为因素占29%;因FW公司锅炉设计不完善引起的停车3次,占6%。在其后的三年中,CFB锅炉非计划停车也时有发生,共停车22次,其中因设备问题引起的停车6次,占27%;因电气、仪表问题引起的停车7次,占32%;因循环流化不正常引起的停车7次,占32%,因人为因素引起的停车2次,其中1次是因为汽机停车,考虑负荷平衡而停,占9%。从以上统计数据可以看出,在试车期间,引起CFB锅炉停车的原因主要是设备、电气、仪表原因,即硬件方面的原因,占71%(设计问题也归入此类);但同时人为因素引起的停车也不少,即软件原因,占29%。在正常运行后的三年中,因设备、电气、仪表引起的停车占59%;循环流化不正常既有硬件方面的因素,也有软件方面的因素,占32%,纯粹的人为操作不当实际只有一次,只占5%。因此,要使CFB锅炉长周期运行,硬件是基础,除在设计阶段选用适合的设备(包括适当进口)外,一个很重要的工作,在试车及正常运行过程中,要加强对设备的维护,包括必要的改造,而且要从细微处着手,有时,一个不起眼的设备缺陷就能导致停炉。同时要针对CFB锅炉的特点,加强物料对循环、流化过程的监控、维护和操作,制订相应的制度,就能避免非计划停车。下面分设备、仪表、对循环流化的监控等几个方面进行介绍。
一、试车以来主要设备或结构的改造
对试车以来影响停炉的设备原因进行分析,发现有一般的共性问题如转机设备故障、润滑油异常等,但有很多是CFB锅炉比较特殊的情况,主要是床料漏料、管式燃烧器和冷渣器衬里脱落、膨胀节故障、石灰石细破机出力不够及石灰石粉输送系统磨损严重等问题。下面就CFB锅炉特有的设备改造进行阐述。
1、布风板喷咀的改造
单台CFB锅炉共有布风板喷咀1702个,炉堂两侧墙之间37排,前后墙之间46排,为单项定向型喷咀,原喷咀内径27.4mm。布风板喷咀是炉堂床料流化的主要部件。从试车开始,我们就发现了床料泄漏问题,床料泄漏会对一次风箱、管式燃烧器产生磨损,长时间漏料后,甚至会堵塞一次风室,是影响CFB锅炉长周期运行的重要因素。经与FW公司技术交流,我们认识到漏料主要是喷咀面积过大所至。为慎重起见,改
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