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500kV变压器结构说明.pdf

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500kV变压器结构说明

变压器噪音方面介绍 一、变压器本体噪音的机理: 1)硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动,所谓磁致伸缩就是硅钢片在励磁时, 沿着磁力线方向硅钢片尺寸要增加,而垂直于磁力线方向的尺寸要缩小,这种 尺寸的变化就叫磁致伸缩。磁致伸缩使得铁心随着励磁的变化而周期地振动。 2)当绕组中有负载电流通过时,负载电流产生漏磁引起绕组、油箱壁 (包 括磁屏蔽等)的振动,当变压器磁密在1.5-1.8T时试验证明,负载电流产生的 漏磁引起绕组,油箱壁的振动,与硅钢片的磁致伸缩引起的铁心振动相比要小 得多,可以忽略不计。这就是说变压器的本体振动完全取决于铁心的振动,而 铁心的振动可以看作完全是硅钢片磁致伸缩造成的。铁心的振动通过铁心垫脚 和变压器油这两条路径传给油箱壁,使箱壁振动而产生本体噪音,并以声波的 形式均匀地向四周发射。这就是变压器本体噪音的机理。 二、冷却装置噪音的机理: 1)冷却器风扇和油泵在运行时产生的振动<油泵产生的噪音较小,可以忽 略> 2)变压器本体振动有时也可能通过变压器油,管接头及其装配零件等,传 递给冷却器,使其振动加剧,辐射的噪音加大。 实践表明:对于油浸自冷式变压器而言,直接安装在油箱上的自冷式散 热片产生的噪音,比变压器本体噪音低得多,可以不予考虑,就采用强油风冷 方式而言,冷却风扇的噪音较高,能使变压器的合成噪音比变压器本体噪音增 高4至6dB以上。 三、我公司在降低变压器噪音方面所采取的措施: 1)铁心多阶梯叠片结构,将传统的两级交错叠片改成多级叠片结构,采用 这种结构可以降低叠片末端处的磁密。故而导致噪音降低,在制造工艺允许的 范围内,增加阶梯的级数其降低噪音的效果是明显的。 2)“D”型铁轭结构:将传统的三柱式园形铁轭和五柱式椭园形铁轭改为 “D” 型铁轭,“D”型铁轭的平面侧面向铁窗,这种方式其磁路比传统型铁轭的磁路 短,而其平面侧面向线圈端部,可以吸收大量的漏磁通,其作用近似于磁分路。 因此不仅可以降低噪音,同时还可降低变压器的杂散损耗。 3)降低磁密:降低磁密是降低变压器噪音的一个有效措施,试验结果表明, 磁密在1.5-1.8T范围内,磁密每降低0.1T,铁心的噪音可降低1.5-2.5dB,但值 得注意的是,磁密的降低不仅导致变压器的体积和重量的增加,使经济指标变 差,而且会使噪音发射的表面积增大,从而导致变压器噪音的增大。 4)隔音壁油箱结构:即在传统油箱外表面包裹吸音材料和复合阻尼钢板, 利用吸音材料<岩棉>吸收变压器运行时产生的高频噪音,利用复合阻尼板衰 减高、低频噪音达到降低噪音的目的,这样方法国外都采用在大容量的低噪音 的变压器上。 5)改进铁心与油箱之间的机械连接:改进垫脚部位的刚性连接,能够减小 由固体路径传递的振动,在铁心垫脚与箱底之间放置防振橡胶垫或厚的绝缘纸 板,使刚性连接变为有缓冲垫料的连接。这种能使变压器噪音降低2-3dB。 6)采用低噪音的冷却装置:从实践和测量结果都可以看出,冷却器的噪音 是相当大的,因此我公司在低噪音冷却器的开发研制方面做了不少工作最近已 研制出160kW冷却器噪音为58dB,200kW为60dB,230kW为63dB,由国外进口的低噪 音冷却器,也是在原有冷却器的基础上降低风机转速和风量而改成的,冷却功 率相应也减小,是很不经济的。例如日本原300kW的冷却器噪音为74.5dB,将风 3 3 机由6级改成10级,风量由750m /min改成410m /min,风压由16mmAg改成5.9mmAg, 油泵不变,冷却管数不变,重量不变。但冷却功率由300kW改成215kW。因为重 量不变故售价与原300kW相同,实际上每kW的冷却器成本增加了1.4倍。 在油浸风冷的变压器中,降低冷却装置的噪音就是降低风机的噪音。另 外有美国进口的风机及ABB进口的风机,都是采用增加风机的极数减低转速,增 加风叶的直径来保证风量,但其风压很低故其冷却效果并不十分理想。每台变 压器需用很多风机才能达到予期的冷却效果。 7)降低噪音的工艺措施:铁心片表面涂胶使片间振动减小,使变压器铁心 整体性加强,加强铁心的紧固措施主要从结构改进上想办法,所有的紧固件都 予以强度计算并留有一定的余度,保证变压器在装卸、运输以及长期运行中具 有完好的整体性。别外在油箱整体机械强度上予以充分考虑,通过计算确定加 强筋的位置及数量,

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