气体脱硫装置腐蚀原因分析及防护措施.pdf

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气体脱硫装置腐蚀原因分析及防护措施

工业技术 齐QIL鲁U石P油ET化RO工CH,E2M0I1C5A,L43T(E1C)HN:4O3LO—G4Y7 气体脱硫装置腐蚀原因分析及防护措施 倪维起 (中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博 255434) 摘要:针对气体脱硫装置运行特点及近期出现的设备腐蚀泄漏情况,详细分析了脱硫系统产生腐蚀的原因,并制 定相关防护措施,确保装置的长周期运行。 关键词:脱硫装置 腐蚀 原因分析 防范措施 中图分类号:TQo50.9 文献标识码:B 文章编号:1009—9859(2015)01—0043—05 1 概述 大,焦化干气 中硫化氢体积分数一般在 8% ~ 中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂第一气体脱 12%,催化干气中硫化氢体积分数一般在 3% ~ 硫装置 (简称一脱硫装置)于 1969年9月投产。 6%。同时在催化干气中,由于催化反应 中催化剂 其中气体脱硫原设计能力 130kt/a,目前处理量 循环需要大量的松动风,故催化干气中CO 体积 约 150kt/a;液化气脱硫原设计能力 150kt/a,目 分数约3%。在催化干气和焦化干气中,除含有 前处理量约250kt/a。其工艺流程示意如图1所 所属的无机硫外 ,还有一部分有机硫的存在,如二 示,原料气为催化干气、焦化干气、液化气。近年 硫化碳 (CS)、硫醇 (CH,SH)、硫醚 (CH。SCH,) 来,由于原油性质变化较大,干气含硫量上升较 等 。 图1 一脱硫装置工艺流程示意 1一液化气脱硫塔;2一液化气分液罐;3一焦化干气分胺液罐;4一焦化干气脱硫塔;5一催化干气 脱硫塔;6一催化干气分胺液罐;7一贫液水冷器;8一贫液一富液换热器;9一胺液再生塔;10一酸 性气冷却器 ;11一酸性气分液罐;12一胺液再生塔塔底再沸器;13一再生塔塔顶回流泵;14一贫胺 液泵 ;15一催化干气分液罐;16一焦化干气分液罐 收稿 13期 :2014—10—08;修 回日期:2015—01—2O。 作者简介 :倪维起 (1979一),男,山东临沂人,工程师。2005年毕业于中国石油大学 (华东)化学工程与工艺专业,现在中国石化齐 鲁分公司胜利炼油厂催化裂化车间从事工艺与安全管理工作。电话 :0533—7574272。 齐 鲁 石 油 化 工 QILUPETROCHEMICAlTECHNOLOGY 2015年第 43卷 2 设备腐蚀情况 年后设备和管道频繁出现腐蚀泄漏事件 ,而且所 装置于2012年进行大检修,开工平稳运行半 有腐蚀泄漏都发生在贫胺液系统(见表 1)。 表1 2013年腐蚀泄漏情况统计 注 :2012年 10月检修。 从表 1可以看出,存在流速变化的部位腐蚀 减轻装置腐蚀 。本装置使用的脱硫剂就是 以 较为严重,泄漏点主要集 中在换热器壳体的出入 MDEA为主体的复配脱硫剂。 口管线弯头短节及出入 口附近的壳体贫液温度较 (2)溶液中的污染物 。最主要的腐蚀剂是酸 高的部位,相同操作条件下的复合板胺液再生塔 性组分(H。s和CO:)本身,干燥的H:s和CO 对 塔底和不锈钢换热器管束没有出现泄漏情况;此 金属材料无腐蚀作用,但溶解于水后则具有极强 外还存在于胺液产生气液变化或流速变化设备的 的腐蚀性 。Hs在水中电离:HS—H +HS一;

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