焦炉气制合成氨转化炉烧嘴改造及工业运行效果.pdf

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焦炉气制合成氨转化炉烧嘴改造及工业运行效果

第 43卷 第4期 煤 化 工 Vo1.43 No.4 2015年 8月 CoalChemicalIndustry Aug.2015 焦炉气制合成氨转化炉烧嘴改造及工业运行效果 李久明 (中煤焦化控股有限责任公司,北京 100011) 摘 要 介绍了某化肥厂焦炉煤气生产合成氨的转化工艺流程 ,分析了转化炉在生产运行中存在的生产能 力低 、催化剂易被吹翻 、床层阻力大 的问题 。通过两次改造 ,将烧嘴 口径从 53mm扩大至 76mm,将烧嘴长度从 3786mm缩短至 3486mm,更换了损坏的催化剂。改造后 日产合成氨从 383t增加到 539t,生产能力得到了提 高,催化剂:未发生损坏 ,系统阻力低于控制指标 。 关键词 焦炉气,合成氨,转化炉,烧嘴 ,压差,催化剂 文章编号:1005—9598(2015)一04—0069—02 中图分类号:TO113.2 文献标识码 :B 某新建化肥厂以焦炉气为主要原料 ,年产 18万 t合成氨和 30万 t尿素 ,于 2013年 1月投产 ,其 中 转化工段采用富氧空气催化氧化法 ,主要装置为 自热 式转化炉。在系统运行过程 中,曾出现催化剂易被吹 翻和系统补充富氧空气困难等问题 ,为此需要对转 化设备进行改造。现对技术改造情况进行总结 ,为有 关企业今后处理类似问题提供借鉴。 1 转化工艺 转化工艺流程示意图见图 1。焦炉气在配入适量 图1 焦炉煤气制合成氨转化工艺流程示意图 的过热蒸汽后,进入加热炉加热,然后进入转化炉。富 氧空气配入适量的蒸汽后,经烧嘴进入转化炉顶部 , MPa到 O.46MPa之间,烧嘴阻力较大 ,造成增加富氧 与焦炉气在转化炉上部空间发生部分燃烧反应 ,生成 空气困难 ,难 以提高负荷 。 转化反应所需 的热量。混合气在转化炉下部触媒层催 2.2 2013年 12月转化炉压差增加到 0.3MPa,被迫 化剂的作用下,将 cH和烃类转化为 c0和 。通过调 减负荷生产。日产合成氨 383t,仅达到设计负荷的 节富氧空气 、焦炉气和蒸汽流量,控制转化炉出口cH 72%。停车检修时发现 ,触媒层 中间形成直径 1m的 体积分数低于0.6%。转化炉烧嘴与触媒层耐火瓷球 坑,造成表层催化剂被吹翻、粉化结块。 间有 3.2m的燃烧高度。根据设计 ,满负荷状态下应 达到合成氨产量 532t/d,转化炉前后压差低于0.07 3 技术改造和工业运行效果 MPa,每 1~2年更换一次催化剂。 3.1 扩大烧嘴 口径 2 生产运行 中出现 的问题 (1)设计过程中,为了使焦炉气充分燃烧 ,转化 炉 内燃烧空间温度场均匀 ,原烧嘴设计 口径为 53哪, 2.1 2013年9月转化炉烧嘴实际运行压差介于0.39 烧嘴喷出气体最高流速 316m/s,烧嘴 口径偏小是造 收稿 日期 :2015—03—15 作者简介 :李久明(1984一 ),男,内蒙古赤峰,Tl程师 ,硕士 ,2005年本科毕业于中国矿业大学 (北京),现从事化工生产技 术管理工作 ,E-mai1:1ijium@cnccoke.com。 70 煤 化 工 2015年第 4期 成烧嘴压差偏大、补充富氧空气困难的主要原因E1]。 由于转化炉烧嘴距离耐高温瓷球仅 3.2m,气体 为此 2013年 9月进行第一次烧嘴改造 ,将烧嘴 燃烧高度明显低于同类型企业转化炉。金属烧嘴喷口 口径扩大为 65mm,烧嘴喷出介质最高流

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