焦炉煤气制甲醇系统补氧的技改实践.pdf

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焦炉煤气制甲醇系统补氧的技改实践

第 1期 (总第 170期) 煤 化 工 No.1(TotalNo.170) 2014年 2月 CoalChemicalIndustry Feb.2014 焦炉煤气制甲醇系统补氧的技改实践 李国忠,袁守敬,刘艳飞 (唐山中润煤化工有限公司,河北 唐山063611) 摘 要 焦炉煤气制 甲醇生产中空分系统液氧汽化装置存在供氧能力不足的问题。在原有液氧汽化装置 基础上进行 了技术改造 ,通过新增 1台离心式液氧泵 、1个水浴汽化器、1个 中压液氧储罐和改造部分管路 ,弥 补 了原系统氧量不足的问题 ,促进 了甲烷 向甲醇合成有效气体成分 的转化 ,提高了甲醇产量 ,创造 了更好 的经 济效益 。 关键词 焦炉煤气制 甲醇 ,液氧汽化 ,补氧,技术改造 文章编号 :1005—9598(2014)一O1—0050—03 中图分类号:TQ546.4 文献标识码 :B 唐山中润煤化工有限公司(以下简称中润公司)利 进行了改造 ,同时在湿脱硫工段投用口管冷却器,合成 用焦炉煤气为原料 ,采用低压法制甲醇,2007年一期装 工段增加 甲醇合成塔 ,随着一系列技术改造的完成, 置开始投入工业生产,2009年二期装置竣工,一二期设 加工焦炉煤气量 由原来的60000ma/h增加到 70000 计生产能力为年产 甲醇 20万t。同期配套的空气分离 m。/h,转化工段用氧量也 由原来 的每期 6000m。/h 装置为系统提供氧气,供焦炉煤气中的主要成分甲烷 增加到 7000ma/h,空分系统原有的两套氧气产量为 发生 自热式转化,甲烷 自身燃烧放出大量热,促使甲烷 6000m。/h的装置已无法满足供氧需求。在转化炉上 转化为甲醇合成的有效气体成分 ,并利用低压液氧储 部,氧气量不足,cH不能充分燃烧 ,导致转化炉炉膛 罐回收排放的 1%液氧。该空气分离系统以5TYD160型 温度低,进而影响甲烷在转化炉触媒层转化反应的进 空气透平压缩机组 、PLPK一100/6.94—0.4型增压透平膨 行 ,使一氧化碳含量下降,合成气中有效气体成分含 胀机组 、FON一6000型分馏系统 、3TYs78/2TYs56型氧气 量降低 ,甲烷含量超标。焦炉煤气压缩机改造前后合成 透平压缩机组等为核心设备 ,一二期总空气处理量 气气体成分及转化炉炉膛温度对比如表 1所示。 为 66000m。/h,产品氧气量 12000ma/h,产品氮气量 表 1 焦炉煤气压缩机改造前后合成气气体成分及 10000m3/h,液氧量 100mVh(折合气态),液氮量 200 转化炉炉膛温度对 比 ma/h(折合气态)。在实际生产过程中,原料焦炉煤气的 日期 温 ℃ 量较设计值有所提高 ,原空气分离系统出现能力偏小 的问题,不得不进行系统性改造。空分装置供氧能力的 201O—O8一10 920 0.60 18.78 提高 ,为焦炉煤气制甲醇系统补充了足够的氧气 ,针对 改造前 2010—08-11 921 0.59 18.91 性地解决了系统存在的主要问题,为甲醇系统的增产 2010—08—12 920 0.68 18.32 扩能积累了宝贵实践经验。笔者对这一实践过程作一 2011—08~10 900 1.53 17.31 改造后 201卜08—11 899 1.86 17.04 总结 ,供同行参考交流。

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