焦炉煤气中低温换热甲烷化工业试验分析.pdf

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焦炉煤气中低温换热甲烷化工业试验分析

第 3期 (总第 160期) No.3(TotalNo.160) 2O12年 6月 Jun.2012 焦炉煤气中低温换热甲烷化工业试验分析 张文效 ,姚润生 ,常中飞 ,王志伟2 (1.赛鼎工程有限公司,山西 太原 030032;2.山西同世达煤化工集团有限公司,山西 临汾 041000) 摘 要 介绍了焦炉煤气中低温换热甲烷化合成天然气新技术的5000m。/d规模工业试验过程 ,以72h 考核数据为基础 ,对试验数据进行了整理和分析 ,得到了焦炉煤气合成天然气的优化操作条件 :合成压力0.4 MPa~0.8MPa,温度 250℃,蒸汽压力3.3MPa,热点温度 460℃,在此操作条件下,不补加蒸汽 ,反应气不循环 , c0转化率达 100%,CO转化率可达99%。该技术具有 自主知识产权 ,可为焦炉煤气加工利用提供新的途径 。 关键词 焦炉煤气,中低温甲烷化,换热式反应器 C 0 文章编号 2012)一03一O016—04 中图分类号 :TQ522.61 文献标识码 :A C 煤_呈i H 化 以山西太原理工煤转化技术工程有限公司申请 料气进入反应器; 工 n 的 “一种利用焦炉气制取合成天然气的方法”(专利 (2)焦炉气通过反应器时,催化剂床层的进 口、热 d U 吼 号 :200910074849.2)、杭州林达化工科技有限公司申 点和出口温度呈有规律性变化,热点温度明显高于进 W 请的 “合成气制天然气中甲烷化的方法和设备”(专利 出口温度 : 号:200810099464)和大连凯特利甲烷化催化剂为技术 (3)改变反应器进 口气中CO+CO浓度时 ,热点温 依托 ,以山西同世达煤化工集团有限公司 (以下简称 度的变化十分灵敏; 同世达)为基地,开展了焦炉煤气合成天然气工业试验。 (4)汽包生产出了蒸汽 ,通过改变蒸汽压力或改 项 目建设的规模为 5000m。/d,焦炉煤气 由同世 变加入汽包中脱盐水量 ,可以控制热点温度的变化。 达送往临汾的煤气管网引进,合成的富甲烷气回到回 第 四阶段 :稳定运行阶段 (2011年 3月 3日一21 炉煤气管网,初定的合成压力:0.4MPa~0.8MPa,热 日)。由于同世达煤源不足,不能满负荷运行,其中连 点温度 :300℃~500℃。 续运行 2O多小时,得到了: (1)在进反应器压力 0.4MPa,进 口温度 250℃, 1 工程建设和试验进度 进 口气中c0体积分数 5.5%,cO:体积分数 2.5%,蒸汽 压力 1.5MPa条件下 ,cO转化率为 100%,CO转化率 本试验从 2010年 6月初联系试验厂址,进行设 约 99%; 备加工 ,到 2011年 7月基本结束 ,约一年多的时间。 (2)热点温度在 300℃到 550℃范围内多次波动 , T程进度可分为 : 催化剂活性均很稳定。 第一阶段:前期准备(2010年 6月一8月)。 第五阶段 :考核阶段

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