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焦炉蓄热室阻力减小的措施及效果

第 5期 (总第 150期) 煤 化 工 No.5(TotalNo.150) 2010年 10月 CoalChemicalIndustry 0ct.2010 焦炉蓄热室阻力减小的措施及效果 张宝利 1张化强2韩 矿2张建辉2霍 利2路 伟2 (1.安阳职业技术学院,安阳455004;2.安阳钢铁股份有限公司焦化厂,安阳455004) 摘 要 长期使用杂质含量很高的加热煤气 ,导致焦炉蓄热室堵塞严重 ,格子砖阻力升高。通过清扫处 理,减小了蓄热室格子砖的阻力,杜绝了煤气的泄漏 ,节省了煤气资源,也消除了影响安全生产的隐患。 关键词 加热煤气 蓄热室堵塞 格子砖阻力 清扫 文章编号 :1005~9598(2010)一05—0044—02 中图分类号:TO052.6 文献标识码 :B 安阳钢铁股份有限公司焦化厂 (以下简称安钢焦 蓄热室的主要作用是预热加热用的高炉煤气和 化厂)3、4焦炉为JN43—8O型焦炉,分别投产于 1994 空气 ,为加热气体在燃烧室中充分燃烧提供条件;回 年和 1990年,从 1996年开始全部使用高炉煤气加 收燃烧后的废气热量来进行热交换 ,节省 了回炉煤气 热 ,由于受后续高炉煤气除尘效果的影响,回炉高炉 加热所需要的能源消耗 ,而且减少 了热量排放 ,也就 煤气中含有大量的杂质。长期使用这种煤气,导致加 是减少了对环境的热污染。蓄热室是否通畅直接关系 热系统中的蓄热室内部堵塞严重 ,系统阻力增大;而 到煤气加热系统能否正常运行。然而由于长期使用杂 且伴随着系统阻力的增大 ,使得加热系统出现高炉煤 质含量很高的高炉煤气 (高炉煤气中粉尘质量浓度规 气大量泄漏的现象。这种状况既影响了高炉煤气的正 定应小于 15mg/m。,但实际高炉煤气中的粉尘质量浓 常加热 ,同时也给安全生产埋下了巨大的隐患。 度达到 45mg/m。),使得蓄热室内部格子砖处堵塞严 重,煤气加热通道管径变小 ,系统阻力增大。 1 工艺流程及存在的问题 蓄热室的堵塞,导致加热系统阻力增大 ,回炉高 焦炉蓄热室是焦炉加热系统中很重要的一个组 炉煤气进入燃烧系统的阻力增加,为保证所需流量,相 成部分,回炉高炉煤气经废气盘进人小烟道,然后通过 应主管压力也要随之增加,最高主管压力达到2000Pa, 小烟道篦子砖的合理分配 ,均匀地进入蓄热室底部 , 平均维持在 1680Pa。这么高的主管压力,使煤气小烟 在蓄热室内进行换热,再通过斜道进入燃烧室。燃烧后 道测压孔处上升气流时压力显示正压,平均在 5Pa左 的废气通过斜道、蓄热室、小烟道、废气盘进人烟道 , 右。在煤气铊上部 ,有高炉煤气外泄时,不仅浪费了高 经烟囱排人大气。蓄热室内气体流向示意图见图1。 炉煤气,而且使炼焦耗热量居高不下。外泄的高炉煤 气中c0含量高,毒性大 ,使烟道和地下室的cO经常 超标,给安全生产带来很大隐患。且随着加热系统阻 A 力增大,废气排出燃烧系统的阻力也增加,相应的分 B 烟道吸力必须增加,才能保证蓄热室顶部所需的吸力。 2 原因分析及处理措施 气

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