电炉液压系统压力异常故障分析与处理.pdf

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电炉液压系统压力异常故障分析与处理

使用与维护 第29卷2011年第1期 (总第 151期) 电炉液压系统压力异常故障分析与处理 陈 胜 梁建华 (宝钢股份不锈钢事业部 上海 200431) 摘 要 介绍了电炉电极升降、炉子倾动、炉盖提升及旋转等液压系统典型的设备故障,阐述了压力检测是 液压系统故障分析的重要手段,为快速解决系统故障提供有效保证。 关键词 电炉 液压系统 压力检测 故障分析与处理 1 简介 及平衡阀等存在泄漏,导致工作时蓄能器充液量 电炉的主要机械设备 由炉体金属构件、电极 不足或蓄能器回路泄漏。现场测试当蓄能器回路 夹持器 、电极升降装置、炉体倾动装置、炉盖提升 压力充至 18MPa时,将蓄能器进出口阀关闭,使其 和旋转装置等组成。不锈钢事业部 2台电炉均为 与系统断开,此时蓄能器回路能够保持压力不变, 德国DEMAG公 司设计制造 ,其电极升降、炉盖提 故可排除此原因。 升、炉子倾动及炉盖旋转等设备动作均采用液压 (3)液压油被污染、油液变质,引起酸值升高、 控制,由于电极提升、炉盖提升及炉子倾动时系统 黏度增加,系统响应速度降低。经过对油液取样 需要流量较大 ,因此设计考虑使用蓄能器组进行 检测,各项理化性能指数及清洁度等级均在指标 流量补充,其泵站及蓄能器站原理图如图1所示。 范围内,故可排除此原因。 系统使用Rexroth公司A4VSO125DR系列恒压变量 (4)油缸 内泄,进油腔与回油腔连通,造成卸 泵(2台),工作压力18MPa,工作模式为开~备一。 压。当系统停止工作时 ,活塞杆能够在任意位置 保持长时间不移动,说明油缸内泄漏可能性较小, 故可排除此原因。 (5)泵出口至各阀台问发生 内泄漏或阀块进 油 口与回油 口穿孔 ,造成进 、回油连通 ,系统卸 荷。经过现场测试,当泵停止,蓄能器与系统各回 路连通时,压力保持不变,故可排除此原因。 通过以上分析,基本可以判定造成系统压力 失常的主要原因是当系统需要大流量输 出时 ,系 统的供油量不足,即泵与蓄能器共同向系统供油 时出现异常,导致系统压力下降较快、恢复较慢 , 图1 泵站及蓄能器站原理 具体故障原因需要通过现场试验进行验证。 2 故障现象及原因分析 3 现场试验 该系统 自2004年4月投用 以来一直 比较平 (1)对 1号泵进行试验 ,首先手动关闭蓄能器 稳,但 2009年9月以后发生了在电极、炉盖提升及 进油阀V1,打开蓄能器放油阀V2,待其压力降至 炉子倾动过程中,当系统需要流量较大时,系统压 16.5MPa时关闭放油阀V2,其次开启 1号泵,设定 力下降过快且恢复较慢。正常提升炉盖后只需几 泵出口压力为18MPa,然后打开蓄能器进油阀Vl, 十秒

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