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洗混上仓带式输送机运行状态研究

学兔兔 第2期 (总第165期) 机 械 工 程 与 自动 化 No.2 2011年 4月 MECHANICAL ENGINEERING AUT0MATION Apr. 文章编号:1672—6413(2011)02—0098—02 洗混上仓带式输送机运行状态研究 高 杰,晋民杰,李华伟 (太原科技大学机电工程学院,山西 太原 030024) 摘要:依据洗混上仓带式输送机运行中存在的f.-j题,提出了一套有针对性的解决方案。在方案实施之前,对整 个输送机的运行状态进行了系统的分析计算,整个分析计算结果对方案的顺利实施起到了很好的指导作用。 关键词:带式输送机;性能指标计算;运行状态 中图分类号:TH222 文献标识码:A 1 洗混上仓带式输送机的使用现状 2.2 输送带承载分支和回程分支的计算 洗混上仓带式输送机由某煤炭设计研究院设计, 为了限制输送带在相邻两组承载托辊之间的下垂 从输送机机尾到煤仓顶部的垂直距离为47.62 m,倾 度,作用在输送机上任意一点的最小张力F (N)的 角为16.1。,原设计准备把输送带的驱动装置布置到原 计算方法如下: 煤仓顶部,后由于其空间狭小,无法对驱动装置进行 承载分支: 合理的布置,因此,设计人员对整条输送带采用了如 ≥ 图1所示的方式进行布置。由于这种布置方式并非典 型的布置方式,为保证输送带正常运转不打滑,需对 回程分支: 输送带的张紧力有更高的要求。当达到1 200 t/h的额 Fmin≥ 。 … … … … … … (2) 定运量时,原设计需要的张紧力要达到104 kN,故选 其中:q 为承载分支和回程分支每米输送带的质量, 用了高强硫化接头输送带。为了节约成本,制造安装 初步选择输送带型号为NN一200,层数Z一7,经计算 单位将原设计方案的高强硫化接头输送带改成了型号 q8===19.08 kg/m;qG为每米输送带物料的质量,qG==: 为PVG1250S的阻燃输送带,虽然这种输送带阻燃性 能良好,但其硬度较大,张紧力小,输送带对滚筒的 105.82 kg/m;g为重力加速度,g一9.8 m/s ; (h/a) 为相邻两托辊之间允许的输送带垂度,一般 贴附效果不好,造成输送带与滚筒之间的摩擦力减小 (h/a) nO.01。 很多,很容易造成输送带打滑、跑偏。在此情况下,必 须增大张紧力才能保证输送带运转时不打滑、不跑偏, 将已知参数代人式(1)和式(2)计算得,承载分支 而增大张紧力后又使输送带接头经常被拉开。针对以 Fmin≥———— r——一 :21 39121 391.44一N,回,删 上问题,对输送机制定了以下改造方案:①更换使用 材质较软的尼龙输送带,将输送带型号初定为NN一 程分支Fmin≥ 一14 589.75 N。 200,规格为1200×[-7+(4.5+1.5)];②更换

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