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孤东3号联合站节能降耗改造配套技术.pdf

维普资讯 油气田地面工程第23卷第3期 (2004.3) 孤东3号联合站节能降耗改造配套技术 张 建 (胜利油田胜利工程设计咨询有限责任公司) 1.摄述 ⑦增设油气预分离筒;③增设波纹板聚结器;④增设迷宫 孤东3。联合站位于孤东油田的东部,距孤东l’号联合 挡砂板组;⑤增设加热盘管;⑥增设大口径内置式水位调 站5km,始建于1992年,是目酌一座大型综合性油气水集 节器;⑦增设收油管组;⑧增设出气茼;⑨增设水力冲砂 中处理站,处理液量约4.8×lOm‘’/d,污水处理量约4.5 排砂结构。 ×lOm‘’/d, 外输原油约2300t/d。随着孤东油田开发进入 1999年在东三联新投产3台常温游离水脱除器,运用 特高含水期,该站所处理的采出液的含水比开发初期有了 该工艺后,在无任何加热的条件下,进加热炉的原油含水 大幅度上升,目前原油综合含水已达95%,含水的上升致 由93%降至 70%,分水率达 86%,脱除水含油 ≤500 使该站采出液处理系统的一些工艺和设备已不能满足油田 mg/L,且具有结构简单,简化工艺流程,方便管理,运行 生产高效、低耗要求。主要表现在以下几方面。 费用低,节能降耗的优点。 (1)投产初期设计的低含水采出液进站先加热后沉降 (2)提高加热炉炉效技术。目前,油田联合站上加热 的集输工艺,到高含水开发期后,造成站内处理工艺能源 炉的操作,完全凭工人经验,用手工调节燃料调节阀及风 消耗大,处理设备效率低。 机挡板的开度,常引起助燃风与燃料量不匹配,过量空气 (2)进入高含水开发期后,采出液处理难度加大,采 系数过大,并且缺乏安全保护措施,存在生产隐患。针对 用传统分离处理工艺,效率低、投资高、效果差。 目前存在的问题,研制了原油加热炉空燃比控制仪。本系 (3)含水上升,油量的减少引起外输泵与外输管线不 统由控制中枢、氧化锆氧气分析仪、变频调速器、热电偶 匹配。造成外输泵 。大马拉小车’的现象,电耗大。 测温仪、火焰检测器和电动阀等组成,实现加热炉低氧合 (4)输油单耗为 13m/t左右,加热炉运行效率只有 理燃烧,加热炉热效率由74%提高至82%,同时可降低排 74%左右。 烟温度、减少低温腐蚀和环境污染。 针对孤东3。联集输系统所面临的技术难题,结合其改 原油加热炉空燃比控制仪是在孤东 3。联合站 1750kW 造工程,开展节能降耗技术研究,采用高效游离水脱除器、 水套加热炉上进行现场测试的。孤东3。联合站水套加热炉 变频调速、提高加热炉效率、油罐自动清砂技术和大罐过 的燃料可以采用原油,也可以采用天然气,测试期间加热 渡层检测等新工艺、新技术进行工艺配套。使该站集输系 炉以天然气为燃料。改造前后对比情况见表 l。 统效率明显提高,初步建成高效游离水脱除器推厂示范站。 表 l 孤东3。联合站改造前后对比 并运用热力学能量平衡分析理论对该站技术改造前后的效 项 目 改造前工况 改造后工况 1改造后工况2 能进行分析,提出进一步技术改造的建议。 氧含量 (%) l6.9 7.6o 3.59 2.集输系统节能降耗配套技术 排烟温差 (℃) 9l ll3 llO (1)高效原油游离水脱除技术。在油田低含水期开发 排烟热损失(%) l6.53 6.68 5.14 中所采用的原油处理工艺是将进站中低含水原油直接加热, 过量空气系数 5.12 1.57 l_2l 油气分离后,进一次沉降罐进

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