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130 t转炉氧枪口蒸汽密封替代氮气密封的改进与实践
总第 148期 山西冶金 Total148
2014年第2期 SHANXIMETAI工URGY No.2,2014
生产实践-应用技术
130t转炉氧枪 口蒸汽密封替代氮气密封的改进与实践
刘志军, 朱春波
(广东韶钢工程技术有限公司,广东 韶关 512123)
摘 要:针对新建投产的130t转炉,利用自产蒸汽,成功替代密封转炉氧枪 口氮气,解决了蒸汽密封替代氮气
密封的技术问题,使得炉子在检修时两路汽源相互共存交替使用,从而实现了转炉工序负能炼钢降耗的目的。
关键词:氧枪 口 蒸汽密封装置 蒸汽管路 转炉
中图分类号:TF729.3 文献标识码:B 文章编号:1672—1152(2014)02—0045-02
由于钢铁生产原材料价格的飞涨 ,致使钢铁工 密封喷吹孔在座的上部中心处,由9O个单行排列的
业的利润锐减,国内部分线、棒材产品的售价已接近 长轴径为 12mm、短轴径为7mm椭圆孔组成 (见图
生产成本,尤其是一些生产产品附加值低的普钢企 1)。如果直接利用现有的氮气密封座装置改成用蒸
业 ,被原材料价格飞涨与产品的销售价格不匹配所 汽密封氧枪 口,密封的效果不够好,达不到密封的使
累,更是举步维艰。因此,钢铁工业必须大幅度降低 用要求。原氮气密封座椭圆喷吹孔的直径相对太大
能耗水平,提高资源利用率 ,降低吨钢生产成本 ,才 且没有层次感 ,喷射蒸汽密封的效果达不到完全密
能保证持续稳定的发展和生存。 封的要求 ,一同时氧枪在炼钢吹氧溅渣及氧枪提枪时
韶钢集团公司新建一钢厂的清洁生产节能降耗 带上来的渣容易堵塞喷吹孔,致使氧枪 口蒸汽密封
改建工程 ,其2座转炉布置在 8~11号柱间,转炉一 转炉煤气的效果达不到排放要求,转炉煤气难收集
次烟气采用全汽化冷却方式,并回收蒸汽。2座 130t 且冶炼区煤气浓度超标,因此必须对现使用的环形
顶底复吹转炉平均冶炼周期为38min,其中:吹氧时 单排密封座进行改进。
间为 13—15min;日平均出钢炉数为81
炉;口最大出钢炉数为 90炉;转炉年作
业时间为 310d;年产合格钢水量为
388.7万t。转炉炼钢时产生的高温烟气
经余热锅炉进行能量交换,产生大量的饱
和蒸汽,压力在0_3~0.8MPa之间,因此
要充分利用这些饱和蒸汽。 图 1 原氮气密封装置 (图中未标单位为 mmJ
1 存在的问题 1.2 原氮气密封装置管路
在转炉冶炼系统中,为改善环境和达到防爆要 因原设计的氧枪 口采用的是有油氮气密封装
求,通常在氧枪 口、下料溜管等处进行氮气密封,要 置,密封的控制管路及阀门相对简单,以直接通人蒸
求氮气压力在0.2 0.25MPa。而每炉炼钢吹氧时间 汽的方法来控件制密封装置,不能满足使用要求,必
为 13~15min,如果全部采用氮气密封炼钢,则每天 须对不合理的管路布置、密封装置进行有效的改进,
氮气用量在 1000001TI左右,炼钢的生产成本太 以满足使用要求。
高。本着降低生产成本和 “负能炼钢”的原则,宜采用 2 替代改进
氧枪口蒸汽密封替代氮气密封。 针对上述问题,结合实际生产情况,经过论证和
1.1 原氮气密封座装置 分析,决定采用替代改进密封座的方法,即用新的蒸
原设计的氧枪 口使用的是氮气密封装置,氮气
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