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500m^3级高炉改造总结与分析
总第 155期 山西冶金 Total155
2015年第3期 SHANXIMETAI工URGY No.3,2015
DOI:10.16525/j.cnki.cn14—1167/tf.2015.03.18
500m3级高炉改造总结与分析
任江涛, 林 杨, 续飞飞, 张金 良
(北京中冶设备研究设计总院有限公司,北京 100029)
摘 要:总结近年3座500m级高炉的改造经验 ,提出此规模高炉改造的两个着眼点:一是高效、长寿的高炉本
体设计,包括炉型设计、砌体结构、冷却结构、检测系统等,尤其是双铁 口的设计;二是合理的炉容大小设计,包
括炼铁工序 内部各系统的匹配,与铁前、炼钢工序的匹配。同时,对施工组织和投资概算做 了简要说明。
关键词 :高炉 改造设计 双铁 口
中国分类号 :TF572 文献标识码:A 文章编号:1672一ll52(20l5)o3—0053—03
我国500m3级高炉存量大,对其改造经验的总 出铁量,t;a铁为每次出铁量波动系数,取1.2;T安为炉缸
结、分析对于当下我国钢铁工业的发展具有重要现 安全容铁量,t;0.6为炉缸容铁系数;d为炉缸直径,
实意义。高炉大修是以高炉本体为改造核心,对其他 m;h为铁 口中心线至渣 口中心线高度 ,m;y铁为铁
各系统、各专业设施做相应改造。笔者以530m。、 水密度,取7.0t/m;V铁为铁水流速,一般3~8t/min,
580m高炉为例,通过对3个项 目(s厂、T厂和J厂) 计算取5t/min。
的总结与分析,为国内同级别高炉的改造提供参考。 以s厂580m高炉为例 ,高炉平均利用系数为
1 三厂改造前后对比 3.8t/(m ·d),炉缸直径6.15m,渣铁 口高差 1.7m(改
s厂、T厂和J厂分别建有580m3x530m和530m3 造前),经上式计算可得每昼夜出铁次数约为l3次,
高炉,近年先后进行大修改造 ,主要改造内容分别见 炉前操作维修允许的平均时间仅为77min。而s厂
下页表 1、表2和表3。 的实际生产中,高炉利用系数可达4.0 ( ·d)以
2 改造分析 上,昼夜出铁次数 15~l6次。这种情况下,单铁 口作
2.1 高效、长寿的高炉本体设计 业使得炉前操作异常紧张,且对铁 口维护不利,影响
2.1.1 铁 口、渣 口 炉缸寿命。
三个改造项 目中,均取消渣 口,采用双铁 口设计, 2.1.2 炉型
下面从实际生产和经验计算两个角度说明其合理眭。 合理的炉型是高炉稳定 、高效、长寿的基础。S
1)从生产角度考虑,双铁 口更具优越性,尤其采用 厂基本采用原炉型尺寸 ,T厂和J厂均重新设计炉
对称布置,两铁 口循环出铁,有利于炉 顷行,炉缸侵 型。T厂为例,以炉体框架结构和炉顶设备利旧为
蚀更趋均匀,降低炉前工作强度,有利于提高产量。 前提 (炉顶法兰标高不变),参考大量同规模炉型数
2)经验计算… 据 ,最终确定基本炉型尺寸。设计中主要对下述因
高炉每昼夜最低出铁次数: 素
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