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4号转炉汽化烟道漏水原因探析及治理
48 出 全 2010年11月第四期
4号转炉汽化烟道漏水原因探析及治理
许安心
(杭州钢铁集团公 司转炉炼钢厂 杭州 310022)
摘 要 :针对 目前杭钢转炉厂4号转炉汽化烟道炉口段漏水严重的问题,从冷却控制系统、烟道质量两个方
面探析烟道漏水原因,有针对性地从这两个方面采取措施解决烟道漏水 问题,有力地确保 了生产
的正常进行,消除了生产的安全隐患,同时节省了成本,创造可观的经济效益。
关键词:汽化烟道 ;汽包补水控制 ;漏水治理;效益
理,焊补后 由于焊接应力使密排管焊缝旁新生裂
0 前言
缝 。
杭钢转炉炼钢厂有 4座 45t转炉,相应的有 4
套汽化冷却系统(见图 1),4号转炉汽化烟道治理
前漏水严重,每月都要安排 2—4次停炉检修,每次
停6—10小时,在转炉炉身上搭建脚手架,工人爬
到烟道里焊补 ,里面温度高达 50度,工人施工最多
能耐十来分钟就要轮换 ,而且焊补效果不佳。这样
给转炉正常生产产品质量产生了极大的影响,同时
烟道漏水给安全生产带来很大的问题 ,烟道漏水及
处理均存在较大的安全隐患。
2 漏水原因探析
2.1 汽包补水控制系统不合理
转炉汽化烟道冷却系统受热是呈周期变化的,
因而汽包产汽量也呈周期性变化,导致汽包水位的
剧烈周期性变化。4号转炉汽包补水原设计采用常
1.进水管 ;2.汽包;3.蒸汽放散管 ;4.上升管 规 PID控制方式 ,其控制根据冶炼时间来控制补水
5.汽化烟道 ;6.下降管;7.进水调节阀 即定时补水 ,参数是 固定不变的,不能进行在线调
图1 转炉汽化冷却系统示意图 整,定时补水在控制水位过程中使得常规 PID控制
参数整定不 良、性能欠佳,水位有时候偏高也有时
1 现场烟道漏水情况 候偏低。另外 ,操作工上还有个误区,以为汽包水
汽化烟道在三楼以下平台位置有 50余根烟道 位越高越好,生怕汽包缺水令汽包水水位在偏高的
密排管出现横 向裂缝 ,而且 同一根密排管 出现多处 状态运行,当水位偏高时导致烟道上升管憋气 (见
裂缝 (见图2),烟道炉 口段靠炉前和炉后方向密排 图3),使得烟道局部缺水冷却不 良,烟道所受温度
管各二十五根左右底部一米左右漏水严重。汽化 最高的地方漏水。
烟道断断续续总共两百多处漏水 ,焊补作业很难处
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