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喷淋式饱和器脱氨生产改进与成效

22 全 2014年5月 第二期 喷淋式饱和器脱氨生产改进与成效 林 贻云 (杭州钢铁集团公司焦化厂 杭州 310022) 摘 要:对喷淋式饱和器脱氨生产运行所发现的问题进行了研究分析,对部分管道、材料、饱和器喷洒系 统、高位料槽,母液回流管等进行了改进、探索,经生产实践证明,效果良好。 关键词:饱和器;分析;改进;效果 中,由于带煤气操作,极易引起检修人员煤气中毒, 1 工艺简介 给检修人员带来安全隐患。大母液泵循环母液喷 2005年杭钢焦化厂煤气净化系统改造采用喷 头松动,垫片腐蚀漏母液,喷头安装的角度有偏差, 淋式饱和器脱氨工艺。饱和器分上下两段,上段为 影响煤气中氨的吸收,造成饱和器后煤气含氨量经 循环吸收段,下段为结晶段,来 自脱硫后的焦炉煤 常超标,最高时超过200mg/m3。 气经预热后,分两路进入饱和器循环吸收段。与逆 4)饱和器中心降液管挂料 ,结晶室底部被焦油 向喷洒的硫铵母液接触脱除煤气中的氨,脱氨后的 杂质和硫铵结晶堵塞,造成母液流动不畅,饱和器 煤气经酸汽捕雾器除去煤气中所夹带的酸雾和液 内母液液位升高。饱和器进 口煤气分配箱因母液 滴后,送至终冷洗苯工段。饱和器满流出的母液用 喷淋雾化被焦油、萘油及硫铵晶体等吸附而聚集成 小母液循环泵送 回饱和器顶部的前、后室喷洒,进 弧状物,使煤气进 口通道越来越小,导致饱和器煤 一 步脱除煤气中的氨。吸氨后硫铵母液流人饱和 气阻力越来越高,并超过规定值 (最高限值 器结晶室,结晶室上部母液用大母液循环泵输送至 2500Pa)。 循环吸收段喷洒,底部的结晶母液用结晶泵送至高 5)饱和器大母液循环泵进 出口阀门原设计时 位料槽 ,通过离心分离、干燥后生产出合格的硫铵 采用插板阀,(每台泵有 7只插板阀,泵进 口3只 产品。 DN350mm,出 口2只 DN300mm,进 饱 和器 2只 DN200mm,2台共 14只)插板阀在使用几次后,压盖 2 存在问题与原因分析 填料就泄漏母液,并且阀门关不死,经常窜漏,1号 在近几年的生产中,发现存在以下问题: 2号 饱和器交通管成为名存实亡,起不到应有作 1)高位料槽溢流管与离心液回流管道连通,且 用,造成备用饱和器内母液始终满着。一方面造成 管径小(原设计 DN100mm)、弯头多,导致回流不畅。 设备严重腐蚀,污染环境,消耗增加。另一方面给 遇煤气压力过高时,回流母液极易从离心机出料 口 备用饱和器检修带来了困难,严重影响检修人员的 溢流到输送机、干燥炉及空气加热器内,造成干燥 人身安全。 系统堵塞和设备腐蚀,经常需要突击抢修、疏通和 3 改进措施 清洗设备而影响生产。 2)原设计硫铵高位料槽的容积偏小,且结晶母 针对以上问题,我们进行了剖析,利用近几年 液从其顶部进入,上部连续溢流至饱和器。因料槽 系统大修进行了改进。 内装有搅拌机,致使结晶母液中硫铵晶体不易沉 1)2007年 l0月将高位料槽、离心机至饱和器 降,造成离心机经常抛料,严重时母液进入产品料 的回流管从

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